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COREX
C3000熔融气化炉致密碳化硅浇注料的研制
翟皖予李翠霞 肖伟
中钢集团耐火材料有限公司河南洛阳471039
摘要以碳化硅为主要原料,铝酸钙水泥为结合剂,制备出了一种致密碳化硅浇注料。通过优化颗粒
级配,调整微粉的比例,使颗粒组成和基质搭配合理。结果表明,研制出的碳化硅浇注料高温强度高,
抗铁水熔渣侵蚀性好,耐冲刷,热导率高,抗热震性好。
关奠词碳化硅,浇注料,颗粒级配,基质组成
COREX是目前唯一实现了工业化生产的熔融还原炼铁工艺,具有流程短,污染低等优势,是对传
统高炉炼铁技术的一次革命。全世界年产量最大的2台COREX炉在宝钢的建成,标志着我国非高炉炼铁
技术进入了一个新阶段。
COREX
C3000熔融气化炉风口区工作环境恶劣,温度高且波动大,渣、碱侵蚀严重,因此,为适应
风口的恶劣工况,根据相似炉型高炉长寿的经验,风口内采用抗热震性好,抗渣、抗碱侵蚀性强的碳化
硅浇注料。在本工作中通过调整颗粒级配和优化基质组成,研制了适合COREX
C3000熔融气化炉风口用
致密碳化硅浇注料。
1试验
1.1原料
试验用原料为碳化硅、氧化铝微粉、氧化硅微粉、纯铝酸钙水泥及外加剂,原料化学组成见表l。
表1原料的化学组成(w)%
1.2试验方案
首先研究了颗粒级配对加水量、显气孑L率和体积密度的影响,以确定最佳颗粒级配。然后在此基础
上研究了基质组成对浇注料性能的影响。
1.3试样制备
碳化硅浇注料骨料采用5-3、3一l、51
mm的3级粒度,骨料粗中细的质量比例在40:35:25的基础
mmx40
上进行调整。将配好的料在搅拌机中干混2min,再加水混练3min,在振动台上振动成型为40
mmxl60
mm的条状试样,带模养护24h后脱模,于110℃烘干24
h。取部分烘干后的条状试样分别检
测1200℃保温5h、1500℃保温5
h处理后的耐压强度。
·24l·
mmx60 mmx30mill。坩埚内
采用静态坩埚法进行抗渣试验,坩埚试样尺寸‘p65 real,内孔尺寸925
加入20 h,自然冷却后沿坩埚轴线切开,观察
g高炉渣,在高温实验炉内,于1500℃空气气氛中保温5
坩埚中心截面的侵蚀情况。试验采用某厂高炉渣,化学组成如表2所示。
表2高炉渣的化学组成(w)%
2结果与讨论
2.1颗粒级配对材料性能的影响
为改善施工性能,提高浇注料的体积密度,使施工体获得良好的使用性能,首先进行颗粒级配试验。
试验选取6种不同的颗粒级配,微粉部分加入量不变。试验配方如表3所示。试验结果见表4。
表3试验配方(w) %
表4试验结果
试验结果表明,临界粒度不变,增加粗颗粒的比例,施工用水量依次减少。110℃干燥后试样显气
孔率不变,但体积密度略有增加,耐压强度的变化没有规律,相比之下,r、,试样烘干耐压强度较大。
1200℃5
h热处理后试样的显气孔率和体积密度开始不随粗颗粒的增加而变化,继续增加粗颗粒显气孔
率减小,体积密度略有增加,但耐压强度的变化没有规律,矿试样的耐压强度较大。从1500℃5h烧后
的试样来看,随着粗颗粒的增加显气孔率和体积密度开始
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