三气回收技术在我厂的应用.pdfVIP

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三气回收技术在我厂的应用.pdf

钺氛毛f,三I曰怛,膨闺 10 :墨望 垫 堡 苎 塑 三气回收技术在我厂的应用 lb— l 张长标 何相勇 张 艳 蔺保生 李洪新 7 、。/ 工总厂 莱芜市271100) 我厂经过不断技术改造,使合成氨生产能力 2.1 工艺流程 已达年产 6万 t,其中造气有5台02400煤气发 来 自煤气炉的吹风气(25O一300℃)与经过 生炉运行,原有的三气回收由于存在诸多问题,仅 二级预热的热空气在预混器内充分混合后进人燃 能回收蒸汽 2.2~3.0t/h。通过 1999年的改造, 烧炉内燃烧,同时来 自弛放气分离系统的合成二 回收蒸汽 l2t/h以上 ,运行效果良好 ,操作方便 , 气与冷空气一起分两路呈 180~进人2个预混器内 副产蒸汽除供5台煤气炉外,还供碳化及脱碳工 混合后,在燃烧炉内燃烧,产生的850—900℃的 段仍有富余,太大缓解了我厂供汽紧张的矛盾。 高温烟气依次经过第二空气预热器、余热 回收锅 炉、省煤器、第一空气预热器 ,然后经引风机引至 1 改造前的三气回收状况 烟囱放空。锅炉出来 的过热蒸汽,一路供煤气发 我厂原有三气回收建成于 1995年 ,投资 200 生炉使用,一路与蒸汽系统联网,也可单独供碳化 万元,该项目自投运 以来,效果一直不好,无论是 及脱碳(见图1) 产量还是弛放气的回收均没达到预期 目标 。4台 2.2 主要设备及规格 02400煤气炉回收蒸汽量仅为2t/h左右 ,而我省 我厂的三气回收除了弛放气分离系统的设备 同规模厂家可回收8t/h左右。经过分析 ,我们认 及引风机是使用原有的以外,其余均为新购或新 为原因如下: 制设备。主要设备名称及其规格如下 : (1)我厂的余热回收锅炉为旧燃煤蒸汽锅炉 燃烧炉:042OO H=15452H¨; 改造而成,炉膛太且管束排列不合理。 余热锅炉:Q35/800—10—125/310; (2)燃烧炉内部结构不合理 该燃烧炉是根 第一空气预热器:F=95m2; 据 “日产70t合成氨节能通用设计”自行设计制作 第二空气预热器:F=95m2; 的。它直径小,回收气量少 ,炉内径为 02700,仅 省煤器:F=80m2; 能回收2~3台煤气炉的吹风气;内部格子砖排列 鼓风机:9—19NO11.2D P=45kW; 不合理 ,蓄热能力差,弛放气稍有不足就易熄火, 引风机:Y4—73—10D P=40kW。 因此弛放气耗量大,有时不得不送 NH3以维持燃 23 平面布置 烧,而且燃烧炉轴向温差较大(300℃左右);吹风 我厂为了减少系统阻力、降低电耗,并提高热 气燃烧不完全,造成尾气成分中CO含量偏高,浪 效率,设备布置采用了直线排列,设备布置总长为 费了热源 21m,较为紧凑。从运行情况看,效果 良好,同时减 (3)流程较长,烟道设计不合理,因此系统阻

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