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本钢六号高炉空料线停炉操作实践
丁洪海 梁科
(本溪钢铁集团公司炼铁厂,辽宁本溪,117000)
摘要本钢6。(2850m3)高炉于2008年11月2日采用回收煤气、炉顶打水降温空料线将料面降到风口中心线
以下。并成功利用软探尺,炉顶和除尘器煤气曲线COz相结合准确判断料线深度和料面位置,整个过程实现了安
全、顺利、快速停炉。
关键词高炉;停炉;空料线
AbstractTheBenxiIronandSteel68(2850m3)blastonNovember2,2008
usingrecycledgas,
lineto tOless
roofairfeed fetchwater than theeenterlinedraft,and
cooling expectedfollowing
thesuccessfuluseof anddust curvedevicescombineanaccurate
C02gas
soft—probe—foot,roof
todetermine and of a
feedline the locationmaterialsurface,theentire toachieve
depth process
shutdown.
safe,smooth,fast
wordsblastfurnaceshutdownairfeedline
Key
1 前言
本钢64高炉自2004年9月份开炉至今一直保持高强度冶炼,六段炉腹铜冷却板内耐火砖严重侵蚀,高
炉内型极不规则,于2008年2月份发生过炉腹钢甲烧穿的严重事故,同年4月经过停炉喷补处理,但仍然没
有达到预期效果,安全生产受到极大威胁。经公司全面考虑后决定于2008年11月2日采用回收煤气、打水
降温空料线将料面降到风口中心线以下,停炉后对六段炉腹铜冷却板内重新砌砖并对炉墙喷补。
2停炉前准备工作
预休风前的充分准备是确保高炉空料线停炉能否安全、顺利、快速停炉的前提和基础。
2.1 预休风前高炉操作制度的调整
证渣铁物理温度充沛,流动性良好,严防炉况出现高温、高碱、炉凉等异常炉况。
2.1.2适当洗炉。休风前两天改变装料制度,适当发展边缘的装料制度,以清除炉墙粘结的渣皮;休风前一
天高炉配加锰矿洗炉(要求生铁[Mn]o.8%);适当降低炉渣碱度,改善渣铁流动性,活跃炉缸。
2.1.3降低焦炭负荷。为了保证停炉前的炉况稳定顺行,通过降低焦炭负荷,进行料柱疏松,并于预休风前
提前一个冶炼周期高炉改全焦冶炼。
表1 休风前逐步调整炉料结构
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2.2其他准备工作
2.2.1检查炉体密封情况。休风前三、四天对炉体冷却水系统进行彻底排查,做好破损记录,对破损冷却壁
水管预休风期间改工业水。水量适当控制。
2.2.2 预休风前制作八根空料线炉顶打水管。其中四根大水管直径2.0寸、炉内长度3.8m,每根从前端开
装在炉顶十字测温处;另四根打水管直径1.0寸、炉内长度2.0m,每根从前端开孔,开孔长度1.0m,圆周均
匀有4排孔,孔距100.0mm,孔径5.0mm,前端封死,安装在炉顶打水管处。八个打水管单独用闸板阀门控
制,总管安装闸板阀门控制。
2.2.3做好把一个炉顶放散阀改为带有配重砣的准备工作,重砣计算配重≯130kPa,预休风时安装。空料
线时若炉顶压力大于130kPa时,放散阀能自动开启放散,压力下降后能自动关闭。切断煤气放散后,放散
阀不能出现意外关闭
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