混流式水轮机“强振”原因研究.pdfVIP

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混流式水轮机“强振”原因的研究 混流式水轮机“强振原因的研究 徐珍懋 (东北电网公司) ,【摘要】本文对混流式水轮机自激振动造成机组“强振”原因进行分析研究。 【关键词】混流式水轮eL;自激振动;强振;研究 1问题的提出 我国改革开放以来,从国外引进一大批200MW以上机组,投运以后,都存在需要避开 运行的强振区,这些混流式大机组,只能在设计工况“无涡区”长期运行,一般只能在机组 最大功率60%以上,即机组全功率的30%~50%范围运行,给电网调峰带来困难。但是, 东北电网的所有水电厂,包括上世纪60年代投运的云峰电厂IOOMW机组,上世纪80年 代投产的白山厂300MW机组,都不存在强振区。白山机组在设计审查时,电厂提出为了 机组稳定运行,将制造厂家要求的安装高程抬高1.5~2.5m,运行实践证明,白山厂机组 运行稳定,为电网调峰作出了贡献,为研究大机组运行稳定问题,研究混流式水轮机强振 发生的原因,东北电网公司在2004年将此问题列入科研项目,现根据东北水电厂多年运 行稳定和国内有关水电大机组稳定性情况调研,特提出专题报告,作为初步研究成果,希 望有关专家予以审核和批评指正。 2丰满电厂2样、6#机组水力不平衡处理实践的经验 丰满电厂2#,6#机组水轮机转轮、顶盖等部件均为瑞士制造,水轮机上下止漏环为 疏齿式,中下止漏环结构如图1。 两台机组水导轴承为原苏联制造水润滑橡胶轴承,自投运以来,就存在水导摆度大, 造成轴线变坏,水导轴颈磨偏、轴瓦磨损、间隙变大,以及水导固定螺栓折断等问题。需要 经常停机处理轴线,水导瓦加垫缩小间隙,运行一年左右就又需要再次停机处理。经多次 试验得知摆度大的原因,是水轮机存在10~20t径向水力不平衡。当吊出转轮大修时发 现转轮中、下止漏环不圆,其半径差最大有0.3越右,见图2,图中外圆为中止漏环半径 大值,内圆为下止漏环半径大值。 由试验得知2#机水导摆度方向始终在轴号4~5间,而6#机组都在1~8间,都是 在止漏环半径最大处,而且和水导轴颈磨偏方向一致。充分证明这是产生水力不平衡的 根源。为什么止漏环不圆度仅为间隙的10%左右,按国标要求是合格的,却产生这么大 的水力不平衡力。为弄清机理,我们在中下止漏环之间空腔,专设对称四个测压管,测量 水导摆度和其间脉动压力,示波图见图3。试验结果见表1。 27 第十六次中国水电设备学术讨论会论文集 图1 2#。6群水轮机中、下部止漏环结构 \≯一 V rX /o.02孓 \ 二.2徽久≮ .J / \潲2。 15.24I C0.06 /八)}J l l/ 0.31^\ o.12 ,o.,Ⅸ ∥\~. /\0.01 /\ 彳\ /\~—/\ 0.16\, 2a研机止漏环半径差值 2b6I;I机止漏环半径差值 图2 2桴,6#机组中下止漏环不圆度 从示波图可见,脉动压力的最大点始终在止漏环间隙大的一侧,因此水导摆度(弓状 回转)向止漏环间隙小一侧摆,即间隙大一侧初始压力高于对侧,造成转轮向对侧摆,从而 使该点间隙更大(初始半径差+摆度峰峰值AX),间隙的增大使其压力更高,如此循环, 发生水力自激压力脉动,造成自激振动。但是为什么摆度值相同的东、西侧或南北侧测得

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