气化、甲醇装置事故汇编(完善).docVIP

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气化、甲醇装置 事故汇编 2011年5月12日 气化装置事故汇编 1 TEXACO1#炉停车事故 1.1事故概况 事故时间:1995年5月22日 事故部门:碳一分公司事故地点:TEXACO1#炉事故类型:操作事故 1.2 事故情况经过 15:25,德士古1#炉投料试车,17:55洗涤塔循环泵P—2106B根部阀泄漏严重,只能进行备(A)泵切换。17:59中控室DCS屏幕上激冷水流量FC35137突然降为零,但1分钟后恢复正常,气化炉未停。18:02激冷水流量又降为零,此时事故高压灰水阀XV36116联锁打开,但无流量,班长指挥现场操作工马上将XV36116前后手动阀打开,为时已晚,18:03中控人员按下“紧急停车”按钮停车。 1.3 事故情况分析 1.3.1 事故的主要原因是在进行洗涤塔循环泵切换泵操作过程中,当A泵开启后,未先将出口阀打开,就将B泵停掉,造成A泵出口断水,使激冷水断流。 1.3.2 同时由于XV36116阀阀门法兰有泄漏,将高压灰水阀XV36116前后手动阀关闭,使XV36116联锁打开未起作用,仍无激冷水流量。 1.4 事故的防范措施 1.4.1 切换泵操作过程中,必须先将备泵开启,并将其切入系统后,才停下有故障的泵。 1.4.2 对于系统联锁的阀门,在开车状态时前后手动阀必须打开,随时能正常使用。 2 TEXACO1#炉停车事故 2.1 事故概况 事故时间:1995年5月25日 事故部门:碳一分公司 事故地点:TEXACO1#炉 事故类型:操作事故 2.2 事故情况经过 TEXACO1#炉投料试车;15:24系统压力升至2.5Mpa保压捉漏;15:50,发现高温热电偶TI35115周围炉壁温度现场实测达到547,马上派人复测。15:53外方专家测得炉壁温度11000F,只能紧急停产。 2.3 事故情况分析由于没有详细的资料以及安装经验,仪表人员在安装高温热电偶时,热电偶与耐火砖之间存在空隙,导致窜气,炉壁温度超高。2.4 事故的防范措施 安装高温热电偶时,热电偶与耐火砖之间的空隙一定要用耐火石棉填实。 3 TEXACO1#炉停车事故 3.1 事故概况 事故时间:1995年6月29日 事故部门:碳一分公司 事故地点:TEXACO1#炉 事故类型:操作事故 3.2 事故情况经过 TEXACO1#炉投料试车,15:25“煤浆运行”按钮按下后,系统压力急剧上升,五分钟内升至3.2MPa,被迫按下“紧急停车”按钮。 3.3 事故情况分析 经过检查,系统超压是因为背压阀PV35121A、B手轮处于手动关闭位置,投料前中控DCS屏幕上开度显示为100%,而实际上现场阀门却并未打开。3.4 事故的防范措施 对开车操作票进行修订,每次投料前中控室要命令现场人员进行背压阀等重要阀门最终确认,使之处于正确位置。 4 TEXACO2#炉跳车事故 4.1 事故概况 事故时间:1995年7月16日 事故部门:碳一分公司事故地点:TEXACO2#炉事故类型:操作事故 4.2 事故情况经过 TEXACO2#炉第一次投料试车。4:40,按下“煤浆运行”按钮气化炉开车成功。5:18,突然发生跳车。 4.3 事故情况分析 操作人员在调节氧气流量阀FV35215时,用数字键输入51%,不料个位1按得过轻未能输入进DCS,就按了确认键,以至FV35215开度由52%变成了5%,几乎全关,造成气化炉因氧气流量低跳车。4.4 事故的防范措施 操作人员对操作的严肃性认识不足,对关键阀门的调节没有足够的重视。因此,应对职工加强责任心教育,对于一些重要阀门要使用步进键逐步调节。 5 TEXACO1#炉停车事故 5.1 事故概况 事故时间:1995年12月7日 事故部门:碳一分公司 事故地点:TEXACO1#炉 事故类型:操作事故 5.2 事故情况经过 夜班,1#TEXACO炉锁斗多次发生故障,导致程序无法正常运行。不久FV35134、FI35139又出现问题,这时候锁斗程序又卡住了,值班长一边与现场仪表人员联系出故障阀门问题,一边走到PLC模拟屏前准备停锁斗,却按了“紧急停车”按钮,导致1#TEXACO炉跳车。 5.3 事故情况分析 工作较忙,注意力分散,按错按钮5.4 事故的防范措施 5.4.1 将原来PLC模拟屏上每套装置气化炉联锁按钮部分,都做了一个大的有机玻璃罩子将其罩住。 5.4.2 提高职工的工作责任心。 6 TEXACO1#、3#炉停车事故 6.1 事故概况 事故时间:1996年11月28日 事故部门:碳一分公司 事故地点:TEXACO1#、3#炉 事故类型:操作事故 6.2

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