湿式氧化法高压脱硫系统工艺优化.pdfVIP

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·140· 全国中氮情报协作组第31次技术交流年会论文集 湿式氧化法高压脱硫系统工艺优化 李响。胡治强 (天脊集团高平化工有限公司,山西高平048400) 1优化背景 此,解决脱硫再生问题迫在眉睫。 天脊中化高平化工有限公司是年生产能力为 2原因分析 360 kt尿素的大型煤 kt合成氨、40kt甲醇、600 化工企业。合成氨装置主要生产工序包括:备 合成氨系统变换气脱硫工艺流程:来自变换 MPa、温度40℃) 煤、造气、压缩、一氧化碳变换、变换气脱硫、 工段的变换气(压力3.25 脱碳、精脱硫、氨合成、双甲精制等。其中变换 进入脱硫塔下部,与塔顶喷淋下来的脱硫贫液逆 气脱硫工艺采用加压栲胶脱硫、喷射氧化再生工 流接触,变换气中的H:s被吸收,经过分离器 X 艺,脱硫塔富液进入氧化再生槽前,设置水力透 去掉夹带的栲胶液后,出塔气中的H:s≤20 平一贫液泵机组,以回收静压能。 10~;出塔气进入干法脱硫塔再次脱硫,H:S≤ 5X 装置自2006年8月投产以来,变换气脱硫 10“时送人脱碳工段。从脱硫塔下部流出的 工序存在两方面的问题:一是脱硫塔经常性堵 脱硫富液经涡轮机组回收能量后进入闪蒸槽,闪 塔,脱硫系统压差大;二是喷射氧化再生槽硫泡 蒸出部分溶解的CO:;溶液进入喷射氧化再生槽 沫少,脱硫贫液中悬浮硫含量高。由于上述原 顶部喷射并自吸再生空气进行再生,再生后的脱 因,每月需进行系统停车对脱硫塔进行清洗或更 硫贫液进入贫液槽,用贫液泵送到脱硫塔塔顶喷 换填料,严重影响系统满负荷、长周期运行。因 淋脱硫,如此循环往复。 工艺调优,计划新增硫泡沫过滤装置,并向系统 了生产的高负荷、长周期、安全、稳定运行。 添加“888”脱硫剂进行试验,解决预脱再生系 (3)14预脱系统投用和加强管理之后,半 统存在的问题。 脱塔压差已能稳定下来,延长了半脱塔的生产运 行周期,且减少了因停车清塔而造成的产量损失 6效益分析 和检修费用增高。 (4)由于半脱塔压差能稳定下来,清塔次 6.1直接经济效益 数减少,则相应减少了污染排放,对公司的环保 1。预脱系统投用后,有效地减少了半脱塔的 工作起到了积极的促进作用。 清塔次数以及因H:s含量高减负荷生产的情况。 7结语 以每次清塔影响产值150万元计算,2010年7— 12月,相对上半年减少清塔次数3次,直接经 在常压脱硫系统中,采用长春东狮科贸实 济效益为450万元。 业有限公司的空塔雾化喷淋技术不失为脱硫行 6.2间接经济效益 业一个有益的探索和尝试。对于使用高硫煤的 (1)1’预脱系统投用后,脱硫系统生产能企业,在首级脱硫中采用空塔雾化喷淋技术,

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