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4″63EG-98HM调节阀改进实例.doc
4″63EG-98HM调节阀改进实例
启东市南方润滑
摘要:调节阀是润滑油系统中控制油压的关键元件,在调试过程中对其性能进行改进之后,才能满足对油膜轴承的润滑要求。
关键词:4″63EG-98HM,调节阀,改进
4″63EG-98HM调节阀,因其通流量大,一般用在低压大流量的溢流管线中。在云维集团50万/年合成氨项目配套润滑控制油站中,我有幸第一次使用过该阀。当时的技术参数为:润滑油供油流量:2500L/min,润滑油供油压力:0.4MPag,过滤精度:10μm,供油温度:45℃,回油温度:63℃,润滑油牌号为ISOVG46润滑油。润滑油泵型号为SNH3600R46U12.1W23,1.0MPag,3485L/min。在单泵运行时通过调节阀的流量为(3485-2500)=985L/min,双泵同时工作时通过调节阀的流量为(3485×2-2500)=4470L/min(实际流量应该会更大一些,因为双泵切换时泵口压力不到1.0MPag),FISHER代理商以此选型,确认只能采用4″63EG-98HM调节阀。
结果到云南现场调试时发现,单泵运行,将供油压力设定在0.4MPa,运行很平稳,当启动另外一台泵,供油压力瞬间上升到0.6MPag,1~2秒后回落到0.4MPag,但当突然停掉其中的一台泵时,供油压力从0.4MPag径直降到0.18MPag才开始回升,到再回到0.4MPag需要6秒钟左右的时间,启动备用泵的压力设在0.18MPag(机旁),而润滑油压低低跳车压力设定在0.13MPag(机旁)。而从油站供油口到机旁约有0.1MPag压力损失,也就是说,二泵切换时的最低供油压力不得低于0.28Mpag,以避免备泵自动启动。最简单的办法,是将供油压力从0.4Mpag提高到0.5Mpag以上。刚开始主机供应商MAN公司不同意,后经我方多次建议才勉强同意试试看。但当把供油压力调高到0.5Mpag,二泵切换时的最低压力只有0.23Mpag而非0.28Mpag,再想提高供油压力MAN公司坚决不同意。无奈之下,我请教了一位FISHER代理商,她说4″63EG-98HM阀特性为快“开”慢“关”,要想改变它的特性使慢“关”变成快“关”,相应的快“开”也就变成慢“开”了。其系统图如图1:
从阀的系统看,序3固定节流孔是阀门快“开”慢“关”的保证,如果将其拆除,慢“开”会慢到什么程度呢?
苦思冥想是难免的,因为业主已发出限期整改的指令,要么换成FISHER的气动薄膜调节阀,要么通过其它技术手段,比如并联10只左右的蓄能器保压。换成气动阀,这么大流量能不能行?没把握。并联10只蓄能器,倒真在公司做过试验,虽然供油量只有1600L/min,也根本保不了压。后来听FISHER代理商建议,将固定节流孔拆下来扩了一下内孔,又在98HM的回油口装了一个φ3孔板,再装上一试,二泵切换时的最低压力提高到了0.3Mpag。
随后公司派我到云南调试,并提前打招呼说只要增加一只孔板调节阀就可以用了。到现场后我才发现FISHER的技术人员在上次调试时已将固定节流孔拆除,而且在检查98HM的回油口时竟找到了一只φ3的孔板。所有的围观者,包括业主、主机供应方、成套方和设计院的相关人员一看顿时泄了气。成套方现场经理还让我立马回去,换一只调节阀再来调试。我坚持要开机看一看,单泵运行后,供油压力保持在0.4Mpag,启动备泵后,经过了将近2分钟,供油压力升高至0.76Mpag,10~12秒后稳定在0.56Mpag,将其中的一台泵停掉,供油压力最低降至0.32Mpag,经过2~3秒后再回到了0.4Mpag。其实此时的调节阀系统图已变成了图2:
怎么才能使供油压力尤其是最高压力降低?我下意识觉得应该和节流孔板的大小有关系。我将孔板拆下,用锉刀将内孔扩大到φ4(目测值)再装上重试,最高压力升至0.72Mpag后,在3~5秒钟之内回到0.45Mpag,等压力稳定后停掉一台泵,供油压力最低降至0.34Mpag,经过,1~2秒后又回到了0.4Mpag。随后我进一步将孔板扩大到φ5,二泵工作时供油压力在2~3秒内上升到0.7Mpag,2~3秒后稳定在0.42Mpag,停掉一台泵后供油压力最低降至0.35Mpag,1~2秒后又升到了0.4Mpag。至此业主、主机供应方、成套方和设计院的相关人员都表示调节阀的问题已彻底解决,虽然供油口瞬时压力(0.7Mpag)有点高,但因为供油管线较长,机旁的瞬时压力最大只到0.35Mpag。
近二年来,随着大型机器的不断出现,低压大流量自力式调节阀使用的频率越来越高,但不论FISHER或MASONEILAN,直动型调节阀最大的只有4″,所以有的润滑油系统甚至采用2只并联的直动型调节阀才能满足要求。FISHER公司也在4″63EG-98HM出现多次问题后做
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