经过实际操作经验的总结发现了浸入式水口使用过程中出现问题的主要原因以及解决的方法.docVIP

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  • 2017-08-18 发布于辽宁
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经过实际操作经验的总结发现了浸入式水口使用过程中出现问题的主要原因以及解决的方法.doc

经过实际操作经验的总结发现了浸入式水口使用过程中出现问题的主要原因以及解决的方法。具体表现在:1)水口浇钢前或浇钢过程中的断裂。浸入式水口长约1米却仅靠上部固定,因此运输时受到机械破坏,安装时硬物碰撞水口,吊运中间罐时不稳或降落过快以及浇钢过程中对水口的冲击导致从根部断裂。为防止水口断裂,在运输安装时应尽量避免机械碰撞,发现问题及时停用,在中间罐座架上垫一层橡胶垫并使吊车平稳起降。2)渣线部位侵蚀过快。连浇7~8炉后,水口渣线部位尤其是锆质区边缘侵蚀严重,甚至断裂。因此要提高锆质区及过渡区的耐侵蚀性和冷热态强度;将锆质区长度由160mm增加到210mm,并修改锆质区的相对位置,从而使渣线部位侵蚀过快的问题得以解决。3)分离环与水口结合面处渗钢。 连浇7~8炉后,大部分中间罐的分离环与水口结合面处有钢水渗出,严重时要终止浇注。由于整体浸入式水口较长,而水口与分离环结合面处锥面短,结合面下部无法将火泥挤紧,火泥干燥后易产生缝隙,使水口的固定力减小;另外,含碳制品与所用火泥不能很好地结合,上部边缘的喷涂料干燥后沿水口外缘裂开。基于以上原因,将原高铝火泥改为铝铬火泥,水口上部外缘先打一层易与水口结合的低水泥浇注料,然后再打一层涂料,同时精心操作,这样基本上杜绝了因渗钢而影响浇注的问题。4)水口安装引起的开浇失败。在开浇操作正常的情况下,塞棒无法自动打开而导致开浇失败。这主要由于水口与塞棒结合处结冷钢,将水口与塞棒粘合所致。针对这种现象,增加水口长度,要求制作分离环时取正公差,安装水口必须保证浸入深度和水口上沿高出罐底工作层表面10~15mm,烤罐温度须达到1050~1100℃,从根本上解决了水口结冷钢的现象。 本文来自: 小木虫论坛 /bbs/viewthread.php?tid=1915603fpage=2 预制成型滑板 本文来自: 小木虫论坛 /bbs/viewthread.php?tid=1853766fpage=2多看一些耐火材料方面得书籍,特别是不定型耐火材料哦,关注一下刚玉质的以及与其复合的材料,比如氮化硅刚玉的复合... 本文来自: 小木虫论坛 /bbs/viewthread.php?tid=1853766fpage=2 到好多人求要xrd处理软件,将软件奉上,并且奉上pdf2(以及转好,复制到exampledb文件夹下可直接使用)压缩包。 软件为安装版,在哪个盘都可以安装。 安装之后,软件所在文件夹下有一个[ExampleDb]文件夹,里面的数据不全,需要用我上传的PDF2的数据替代,也就是说PDF2压缩包中 PDB后缀的文件为highscore软件已经转化完成可以直接使用的pdf2 文件,将其直接复制到 软件目录/ ExampleDb 文件夹下即可。 本文来自: 小木虫论坛 /bbs/viewthread.php?tid=2084881fpage=1  以刚玉为骨料,金属铝为主要基质,利用粉末冶金工艺,氮化烧成,制成了具有金属陶瓷性能的金属-氮化物结合滑板。金属铝以细粉、颗粒和铝纤维三种形式引入,加入量为10%~20%,同时在配料中引入一种氨盐作添加剂,确定氮化温度低于1100。研制的滑板具有优良的抗氧化性、抗侵蚀性和高温结构强度,尤其适合于高氧钢及钙处理钢的浇铸,其理化指标为:w(Al_2O_3)96.6%,w(T.C)3.23%,常温耐压强度147~224 MPa,常温抗折强度51.6~59.4 MPa,体积密度3.15~3.26g·cm~(-3),显气孔率8%~10%,线膨胀率1.2%(1200)。 【作者单位】:唐山钢铁集团公司耐火材料有限公司;唐山钢铁集团公司耐火材料有限公司;唐山钢铁集团公司耐火材料有限公司;唐山钢铁集团公司耐火材料有限公司;唐山钢铁集团公司耐火材料有限公司 唐山 063030;唐山 063030;唐山 063030;唐山 063030;唐山 063030 【关键词】:金属;氮化物;滑板;钙处理钢;高氧钢 【分类号】:TF341 【DOI】:cnki:ISSN:1001-1935.0.2003-05-006 【正文快照】:   自滑动水口问世以来,为适应炼钢工艺发展的需要,滑板的材质一直在不断改进。目前有代表性的滑板材质主要有:A120。一C质、A12o。一zroZ一e质、MgO质、MgO一AI:03质、Mgo一A12 03一C质等,其中以A12 03一C质及A12 03一210:一C质为主。 为解决炼钢生产对滑板提出的日益苛刻的要求,  The metal - nitride bonded slide plate was developed by means of the powder metallurgical technique and nitriding sintering

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