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基于振动特性分析的机构动态平衡研究
李洪来,李春书,戴世杰,张换高
(河北工业大学机械学院.天津300130)
摘要:本文在对机床动态性能测试的基础上,战小激振源出发,有针对性的选用机构平衡方法对搓丝机主运动机
构进行了平衡减振研究.发现惯性载荷的波动是制约其生产率提高的主要因素.通过优化设计参数,在原机床的基础
上只需稍加改造,使生产率大幅度提高,并得到试验验证.
关键词:振动特性;机构平衡:搓丝机
中图分类号:THll2 文献标识码:A
1Y 引言 甲{拜韪H醛
匠E卜睫器H 豳
机构的动态性能集中表现为振动特性。依照振动 圈2帆斥藏振试验原理蟹
产生的原因.机械振动分为:自由振动,强迫振动和
冲击激振可对系统进行宽频带激振而无需逐一改
自激振动。研究表明:机构在运动中产生的周期性波
变激振频率,能在一次激振下得到被测系统在选定频
动关系载荷所激发的强迫振动是一般机械振动的主要
率范围内的振动响应,测试效率高。
成分,对机械动态性能影响很大。象搓丝机这种大批
被测机床如图l所示。l~4为4个拾振点,分别
量加工螺钉的主要设备就是一个典型的例子。目前,
安装加速度传感器,激振点取在滑块端面中心。图2
国产搓丝机的生产率较低,工作转速提高后会出现剧 为实验系统图。拾振点…1 的频率响应见图3。
烈振动,螺纹易出现“iL?rl”(螺纹不规则)。究其原
因,主要是因为搓丝机动模板驱动机构未作平衡设计。
~般的机构平衡方法将摆动力和摆动力矩的最大
值或波动幅度最小化。实际上,这些惯性载荷含有各
旧3”1点顿翠响压
阶谐波成分,基频为原动件的运转频率:针对机械系
结果分析:
统的固有频率特性,各阶谐波成分所产生的振动响应
(1)从系统传递函数看,各拾振点频响的尖峰集中
差异巨大。作者通过对机械系统动态性能的测试和机
构平衡理论分析,采用一种简便实用的综合平衡方法,
220,400Hz处。
使搓丝机生产率大幅度提高。
(2)机构不同位置下的传递函数非常接近。
2搓丝机主运动机构的动态性能测试 (3)相干函数值较高,测试结果可信。
2.2运转试验
为了确定造成机械系统动态特性恶化的主要振源 对原机床在工作转速120r/rain下进行运转试验,
以及系统的频率特性,对原搓丝机分别进行了激振试 拾振点仍取图l中‘l’、‘2’点。原理图见图4。
验和运转试验。
2.1檄振试验 网 圆
图4机厍运转原理图
试验结果分析:
故可确定该峰是由惯性载荷的基波引起的。频率特性
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