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- 2017-08-17 发布于辽宁
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第 ∈期 山 西 焦 煤 科 技 NO.6
2004每:6月 ShanxiCokingCoalScience8,Technology Jun.2004
· 试验研究 ·
液压支架后连杆焊接弯曲变形的控制
王桂花
(西 山煤矿总公 司机 电总厂)
摘 要 通过对液压支架后连杆底板焊接弯曲变形的分析 .找 出了问题所在 .提 出新的工艺方
案 .保证 了结构件的焊接质量 ,提 高了生产效率 。
关键词 液压支架;后连杆 ;焊接 变形;反 变形;生产效率
结构件的焊接变形问题,不仅造成焊件尺寸、形 表 l 底板变形量抽检数据表
状的变化,而且在焊后要进行大量复杂的矫正工作. 抽检件数 l 9 3 4 6 8 9 l0
J
往往使结构件产品质量下降,本文针对液压支架后 变形量 B 7 8 8 8 8 6 8 8 8
连杆的焊接变形进行了阐述,并采取了相应措施,控
制 了变形量 。 2 原制造工艺
1 问题 的产生 由图 1可 以看 出,后连杆底板的变形量 B=6
2002年以来,机 电总厂批量制造 了ZZ2500液 mm~8mm,大大超 出了规定要求 ,且变形方 向朝着
压支架 ,随着生产任务量的增大及工期的缩短,支架 主筋方向。分析其原因为:
结构采取件尽管采取合理的装焊顺序、合理的焊接 1)立筋与主筋的焊缝 间隙过大,造成弯曲变
方向等工艺措施,但由于施焊速度大大增加,工艺不 形 ;
合理使得焊接变形量大大增加。特别是后连杆底板 2)底板有向主筋方向弯曲的趋势,即焊缝横向
的弯曲变形 ,变形量B为6mm~8mm,而根据煤炭 收缩引起的弯曲变形 。弯曲变形量过大会对下一道
行业标准 MT/T587~1996《液压支架结构件制造 工序 (装配工序)造成极大困难 。
技术条件》规定,焊接结构件平面未注平面度公差 3 控制弯 曲变形方案及实施
为:在任何方向1000mm长度范围内≯3mm。 针对后连杆在生产过程中产生的较大的弯曲变
形,进行了分析和探讨 ,并实施了工艺改造。虽然焊
主筋 接变形在实际施焊当中不可避免,但只要制定出合
理的焊接工艺.就能最大限度地减小变形 .从而使变
形量被控制在技术条件要求的范围内。通过调研.确
定立筋与主筋的焊缝间隙过大不是主要的影响因
素.而底板的横向收缩产生的弯曲变形是主要原因。
因此,必须控制底板的变形 。
图l 后连杆底板弯曲示意图
方案:利用焊接反变形的原理,即根据后连杆底
后连杆底板的变形量及变形方 向见 图 1。对采 板有朝主筋方向变形的趋势 ,预先把焊件人为地制
取新工艺之前的后连杆底板的变形量进行了抽检
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