华圣铝业三废减排探讨.pdfVIP

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  • 2017-08-16 发布于安徽
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首届全国有色金属工业节能减排技术交流会 华圣铝业三废减排探讨 李福文 (山西华圣铝业有限公司 山西永济044501) 摘要:通过分析华圣三废产生排放现状,系统论证了三废减排的可行性及采取的措 施,并简介了污染物减排方案。 关键词:三废;减排;探讨 1.引言: 山西华圣铝业有限公司(以下简称公司)年产电解铝22万吨,配套电解用预焙阳极6万吨。作 为一个高耗能企业,搞好节能减排,走循环经济道路,保护环境,实现可持续发展既是中央、中铝 和地方政府的要求,也是企业自身生存发展和树立良好社会形象,做大做强的需要。做好减排工作, 保护好环境,是公司实现又好又快发展的前提和义不容辞的社会责任。 2.三废产生排放现状及存在问题分析 2.1大气污染物 公司主要大气污染源为电解槽和炭素焙烧炉、锻烧炉、混捏锅、沥青溶化槽、破碎机,主要污 染物为电解过程产生的氟化物及粉尘,炭素生产过程中的氟化物、沥青烟、粉尘。 电解烟气采用干法技术处理,依据项目设计指标,氟盐消耗26kg/吨铝,电解槽集气效率98%, 全氟净化效率98%,布袋除尘器除尘效率大于99.5%,由净化系统排放的污染物浓度为:氟3.47mg/Nm3, 粉尘30mg/Nm3,SO:61.74mg/Nm3,均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(氟6mg/Nm3,粉尘100 mg/Nm3,SOz850mg/Nm3)的要求。该套净化设施在以上污染原料消耗、集气效率和处理效率并正常 运行下,每年减排氟3610吨,粉尘4858吨,排放氟149吨,粉尘748吨。 目前电解车间氟盐消耗已达标,再没有降低消耗的潜力,槽盖板经过一年的使用破损较多,此 外,电解槽上部盖板搭接边变形,造成电解槽漏气处多,集气效率低于98%。 电解烟气净化风机无备用,风机出现故障及检修时,废气无组织排放。净化设施运转率不能达 到100%,全氟净化效率显然会低于98%,布袋除尘器除尘效率小于99.5%。 炭素系统焙烧炉烟气主要污染物为氟(由焙烧块中含有的电解残极产生)、二氧化硫、粉尘、沥 青烟。采用电捕法处理,该处理方法对气态氟化物没有净化作用。依据设计指标,烟气中污染物初 始含量:氟70mg/Nm3,SO:470 mg/Nm3,粉尘300mg/Nm3,沥青烟150mg/Nm3。根据处理设施资料,粉 尘、沥青烟的处理效率为90%以上,污染物的排放浓度氟70mg/Nm3,SO。470mg/Nm3,粉尘30mg/Nm3, 沥青烟15mg/Nm3。除氟外,符合《工业炉窑大气污染物排放标准》[烟(粉)尘200 mg/Nm3,氟6mg/Nm3, SO。850 mg/Nm3,沥青烟50mg/Nm3]。该设施每年减排沥青烟94.6吨,粉尘189.2吨。 目前,焙烧碳块中还没有残极,故焙烧排放烟气中氟不超标。炭素成型投产,成型块中加入残 极经焙烧,产生的氟将超标11倍排放,以年焙烧6万吨生块计算,共排氟49吨。 2.2废水 废水由化粪池处理后的生活污水与生产废水组成,直接排放,现日排放量841m3/d,其中电解 1 7 首届全国有色金属工业节能减排技术交流会 烟气净化风机冷却水直排入铸造循环水,溢流580吨。废水主要污染物为COD、SS、F、油类,存在 减排潜力。 2.3废渣 废渣主要为电解槽炭渣、铸造铝灰、残阳极、中频炉渣,危险固体废物为电解槽大修渣,目前 尚未产生。电解槽炭渣Ii00吨、残阳极18000吨、中频炉渣500吨作为废旧物资出售;铸造灰渣年 产生1817吨,公司与其它企业合作回收铝,得到处理利用;危险固体废物在电解槽寿命期后年平均 产生量4217吨。 3.减排项目及措施 3.1大气污染物 从公司三废产生及排放现状可以看出,电解烟气污染物的减排从原料的消耗降低已经极限,只 能从提高电解槽集气效率与处理设施运转率上实现,从而使电解槽集气效率、布袋除尘效率、氟去 除效率达到设计标准,最大效率实现减排。炭素系统焙烧净化设施不能有效处理氟。应从改造焙

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