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CFG桩复合地基在施工中的质量控制.doc
CFG桩复合地基在施工中的质量控制
【摘 要】根据cfg桩复合地基的承载机理和特性,阐述了cfg桩成桩常用施工方法和工艺流程,详细论述了长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工过程中经常遇到的质量问题,针对这些问题提出了有效的质量控制措施。
【关键词】cfg桩;复合地基;施工;质量控制
1 工程简介
哈齐铁路客运专线ⅰ标段,路基一队起止里程dk20+536-dk23+144段软土地基,全长2.6km,设计为cfg桩复合地基软基处理。设计桩长18m-21m,成桩直径0.4m,桩间距1.6m,正方形布置,单桩承载力设计值600kn。
该段地质情况:有深厚的褐黄色软土和流塑淤泥质黏土;地下水为第四系孔隙潜水,较发育。在化学侵蚀环境中,该地下水对混凝土结构无侵蚀性;在氯盐环境中,该地下水对铁路混凝土结构不具氯盐侵蚀性。
地震动峰值:0.05g(地震基本烈度ⅵ度)
土壤最大冻结深为1.89m。
2 基本原理
cfg桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称(即cement fiying-ash gravel pile)。它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩,和桩间士、褥垫层一起形成复合地基。cfg桩复合地基粘结强度桩是复合地基的代表,是在碎石桩加固地基法的基础上发展起来的一种地基处理技术。cfg桩多用于高层和超高层建筑中,目前在铁路和高速公路的软土地基处理中也得以广泛采用,并取得良好的经济和社会效益。
3 施工工艺及质量控制
3.1 施工工艺流程
3.2 成桩常见施工质量问题和控制措施
3.2.1 堵管 堵管是长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩工艺常遇到的主要问题之一。它直接影响cfg桩的施工效率,增加工人劳动强度,还会造成材料浪费。特别是故障排除不畅时,使已搅拌的cfg桩混合料失水或结硬,增加了再次堵管的几率,给施工带来很多困难。产生堵管的原因有以下几点:
(1)混合料配合比不合理 当混合料中的细骨料和粉煤灰用量较少时,混合料和易性不好,常发生堵管。因此,要注意混合料的配合比,尤其要注意将粉煤灰掺量控制在70kg/m3~90kg/m3的范围内,坍落度应控制在160mm~200mm之间。
(2)混合料搅拌质量有缺陷 在cfg桩施工中,混合料由混凝土泵通过刚性管、高强柔性管、弯头最后到达钻杆芯管内。混合料在管线内借助水和水泥砂浆润滑层与管壁分离后通过管线。坍落度太大的混合料,易产生泌水、离析,泵压作用下,骨料与砂浆分离,摩擦力加剧,导致堵管。坍落度太小,混合料在输送管路内流动性差,也容易造成堵管
(3)施工操作不当 钻孔进入土层预定标高后,开始泵送混合料,管内空气从排气阀排出,待钻杆内管及输送软、硬管内混合料连续时提钻。若提钻时间较晚,在泵送压力下钻头处的水泥浆液被挤出,容易造成管路堵塞。
(4)冬期施工措施不当 冬期施工时,混合料输送管及弯头均需做防冻保护,防冻措施不力,常常造成输送管或弯头处混合料的冻结,造成堵管。冬施时,有时会采用加热水的办法提高混合料的出口温度,但要控制好水的温度,水温最好不要超过60℃,否则会造成混合料的早凝,产生堵管,影响混合料的强度。
(5)设备缺陷 弯头曲率半径不合理也能造成堵管。弯头与钻杆不能垂直连接,否则也会造成堵管。混合料输送管要定期清洗,否则管路内有混合料的结硬块,还会造成管路的堵塞。
3.2.2 窜孔 在饱和粉土、粉细砂层中成桩经常会遇到这种情况,打完x号桩后,在施工相邻的y桩时,发现未结硬的x号桩的桩顶突然下落,当y号桩泵入混合料时,x号桩的桩顶开始回升,此种现象称为窜孔。发现窜孔的条件有如下三条:
(1)被加固土层中有松散饱和粉土、粉细砂;
(2)钻杆钻进过程中叶片剪切作用对土体产生扰动;
(3)土体受剪切扰动能量的积累,足以使土体发生液化。
由于窜孔对成桩质量的影响,施工中采取的预控措施:
①取隔桩、隔排跳打方法;
②减少在窜孔区域的打桩推进排数,减少对已打桩扰动能量的积累;
③合理提高钻头钻进速度。
3.2.3 桩头空芯 主要是施工过程中,排气阀不能正常工作所致。钻机钻孔时,管内充满空气,泵送混合料时,排气阀将空气排出,若排气阀堵塞不能正常将管内空气排出,就会导致桩体存气,形成空芯。为避免桩头空芯,施工中应经常检查排气阀的工作状态,发现堵塞及时清洗。
3.2.4 桩端不饱满 这主要是因为施工中为了方便阀门的打开,先提钻后泵料所致。这种情况可能造成钻头上的土掉入桩孔或地下水浸入桩孔,影响cfg桩的桩端承载力。为杜绝这种情况,施工中前、后台工人应密切配合,保证提钻和泵料的一致性。
3.4 试验与检验
3.4.1 复合地基试验
为检验cfg 桩施工工艺及复合地基加固效果,取得设计和施工的技术数据,进行了二根单桩静荷载试验,参数与工程桩相同。
单桩试验最大加载值分别为16
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