低%5bSi%5d铝镇静钢成份控制方法探究.pdfVIP

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低[Si]铝镇静钢成份控制方法探究 王志强 (北营钢铁集团有限公司炼钢厂技术质量科,辽宁本溪,117017) 摘要本文主要就我厂在研制开发低[Si]铝镇静钢生产过程中遇到的问题及采取的措施做一探讨。我厂在生产 过程中根据遇到的实际问题.不断改进工艺,在生产低硅钢种方面目前形成了一套完整的工艺,在成分控制方面取 得一定效果。 关键词低硅;铝镇静钢;控制;工艺 为了提高企业在市场的竞争力,我厂自创业之初一直致力与新钢种开发,不断提高产品实物质量,开发 出多种品种钢,丰富了我厂的生产品种,现就我厂生产低[SQ铝镇静钢的探索过程做一概述。 我厂生产低[Si]铝镇静钢主要经历了以下几个阶段: 1 第一阶段 我厂开发生产低[Si]铝镇静钢采用的工艺路线为:混铁炉一铁水预处理(脱硫)一120吨顶底复吹转炉 一炉后吹氩一LF炉精炼一连铸。转炉出钢最初采用全脱氧工艺,一次深拉碳倒炉,出钢挡渣操作。氩后 米,将高熔点Al。o。夹杂物转变为液态钙铝酸盐, 12Ca0(s)+7A1203(s)=12CaO·7A1203(1)。 钙处理后,钢水中夹杂物要控制在合适的熔点,钙处理不足,夹杂物熔点过高,容易引起水口堵塞;钙处 理过量,夹杂物熔点低、液化和球化,但塞棒、水口易侵蚀。 在这一阶段生产中主要存在以下问题: 1.1为了保证钢水可浇性,使炉渣对上浮夹杂物有最好吸附力,要求造白渣,还原气氛要强烈。但成份 控制出现了一个问题,还原气氛过于强烈,[Si-]的控制无法把握,常常出现[Si]出格的现象,此阶段成分控制 [si]≤o.03%合格率较低,约65,--,70%。 1.2絮流现象较多,返水频繁,给生产组织带来不利。 1.3 白渣需要处理周期长,连铸不能保证稳定拉速浇钢。 1.4 深脱硫反应,出现[sQ出格的现象。 1.5 转炉出钢终点[Si]控制在0.018~0.025%之间,不利于LF炉控制。 2 第二阶段 对第一阶段生产进行总结后,结合其它钢厂生产经验,对工艺进行改变,要求转炉出钢采用弱脱氧工艺, 工艺改变带来以下影响,体现在: 2.1 由于转炉到LF炉钢水有氧,需要LF炉进站后根据定氧数据喂铝线(炉后氩站喂丝机不具备条 件),需要6-一8Min,影响冶炼周期,增加精炼工人劳动强度。同时,脱氧时间后移,而且在此过程中又生成新 的夹杂物,没有时间无法充分上浮。 247 2.2 LF炉冶炼周期缩短,静吹时间无法保证,夹杂物含量高。 2.3不要求造白渣,渣色边变绿即可,这样不需要过多时间,满足生产节奏,又能使钢水有可浇性。 oA;选用精 2.4针对第一阶段有因[S]高而堵塞水口的现象,制定措施:要求转炉入炉铁水IS]40.005 料废钢、不使用生铁;LF炉出站[S]高,不喂钙线,保证静吹时间和渣色改变等,采取一系列应对措施后,此 类现象基本避免。 无法解释。 3 第三阶段 针对前两阶段出现的问题,不断对工艺和设备进行改进,形成了一套适合我厂生产实际、切实可行的生 产工艺。这套工艺的生产控制点主要有: 3.1 转炉应严格控制大包下渣量,对于出钢口火数较大或出钢口形状不好的应不安排生产。 3.2 至1600一1610℃。 3.3 保证物料中带入的硅被氧化,并被渣层吸附。 3.4 炉后喂丝机正常使用,按要求喂线,喂线时,氩气不得过大,喂丝线要垂直进入钢水,不得在钢水 表面打卷,废弃铝线严禁扔人钢水渣面。 3.5 转炉在出钢过程中向钢包加入300—500Kg活性灰,降低渣中SiO。含量,起到“稀释”作用。 3.6选用的钢包要求为正常周转包,包内无残渣、无包沿,尽量减少钢包混用以及大、中、小修前2火钢 包使用,对于生产[Si]大于0.25%钢种的钢包,严禁生产此类钢种。 3.7 LF炉造渣工艺要求化渣后渣样为黑色或褐色,出站渣样为绿色,严禁黑渣出站,不提倡造白渣。 3.8 事故。 3.9 LF炉要按照规程喂线后进行静吹,正常炉次保证静吹时间3—5分钟,出站渣色未变、S高炉次 静吹时间保证8分钟

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