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2005年全国冶金燃气专业会议文集 149
攀钢高炉煤气干法除尘(TRT)技术进展
王 东
(攀钢动力厂,IⅡtlml攀枝花617062)
1 引言 成果,即将在大修的攀钢3号高炉上得到充分的运
用。
攀钢高炉煤气干法除尘(TRT)至今已有7年历
史。起初,攀钢的4座高炉全部是湿法处理高炉煤 2干式除尘及ⅡⅡ工艺的不断进步
气。1998年3月,原有双文系统的4号高炉增建了 传统的高炉煤气湿法除尘虽然也可利用余能发
布袋除尘及干、湿两用TRT,新增部分全部是日本进 电,但由于在水洗过程中能量损耗大,即使工艺状况
口。7年来,从熟悉学习到优化改进完善,攀钢在高 比较好,发电量也要比干式布袋工艺少30%;同时
炉煤气(布袋)干法除尘(陬T)方面有了一套比较成
在净化过程中水电耗费大。劣势明显,已被国内外
熟完整的技术理论、管理方法和经验。这一可喜的 所广泛认同。
煤气
管网
图1双文湿式系统工艺简图
按照通常的作法,攀钢现有的高炉煤气布袋除 出现了严重的板结积灰,被迫休风处理。为了解决
尘(BDC)系统也是和湿法除尘系统并联的,干湿两这个问题,我们对工艺进行了改进,采用外冷却的方
用TRT与减压阀组并联。但在追逐发电量和节能 法通过列管式换热器把超高的煤气温度降下来。散
的过程中,干式布袋除尘系统不断得到完善,干式运 热器为空冷、水冷列管式散热器,将高温煤气间接冷
行率不断提高,它使得我们现在能够决心建设一套 却降温,使进入布袋除尘器的煤气温度不超过
完全干法1rFlT系统。 2000C,以保证布袋安全运行。
影响BDC运行率的最大威胁是BDC入口温度, 经过改进,列管式换热器在绝大部分情况下靠
因为煤气温度过高会危及布袋的安全。常用的滤袋 自然冷却就可达到降温目标,有时甚至出现降温过
耐热温度为200。C左右,而炉顶煤气温度一般情况多,不利于能源回收。为此,增设了散热器旁通调
下都在250—330℃,故障时超过400℃。 节。当煤气温度在150。2100C之间,关闭散热器的
攀钢最初得到的工艺解决办法是当煤气温度过 进出口阀门,开启旁通阀,煤气经旁通管直接进入
高时向重力除尘器内喷雾降温,这在日本非常有效 BDC,保证理想温度进入透平,以提高发电量。
且被广泛采用。因为攀钢高炉的情况与日本差别很 喷水降温主要用于高炉异常的特殊情况,是系
大,这个办法在攀钢的特殊状况下效果一直不好,往 统设备安全的保证。
往是煤气的高温虽然被降下来了,但重力除尘器内 为避免列管式散热器积灰过重,在适当位置设
150 王东:攀钢高炉煤气干法除尘(’rRT)技术进展
置了排灰管。 仍可以通过旁路进入BDC;高炉不顺,煤气温度情况
列管式散热器前后设置全封闭眼镜阀,使散热 无把握时走湿式。
器可以方便地进行独立检修。在高炉顺行时,煤气
①一高炉;②一重力除尘器;③一串联文氏管除尘器;④一布袋除尘器;⑤一余压透平发电装置;⑥减压阀组;⑦v型水封
图2攀钢第一套干式除尘及干、湿两用1RT工艺简图
①一高炉;②一重力除尘器;③一串联文氏管除尘器;④一布袋除尘器;⑤一余压透平发电装置;
⑥一新增列管式散热器;⑦一眼镜阀;⑧一新增蝶阀;⑨一减压阀组;⑩一v型水封
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