通钢4%23烧结机烟气脱硫的设计与应用实践.pdfVIP

通钢4%23烧结机烟气脱硫的设计与应用实践.pdf

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通钢4≠}烧结机烟气脱硫的设计与应用实践 曾庆炜,王立媛 (通化钢铁公司134003) 摘要:介绍旋转喷雾半干法烧结烟气脱硫原理及工艺流程,该技术在通钢应用投产后,实现了与烧结机生产 100%的同步作业率,外排s02浓度!100m曲m3,脱硫效率兰90%,烧结矿脱硫成本约5.52元。 关键词:烟气脱硫;旋转喷雾;节能减排 ZENG Oingwei,WANGliyuan ironandsteel 134003) (T0nghlla company Abstr敝t:ThearticIeintmducedthe aⅡd of F1ueGas princinpleproductionproces8SprayDryingAbsorpdonsemi-dry ofthe in ratewi山t11esinter DesulfurizatiOn.After synchronous the印plicationtecn0109yTbngGang,the operadng machineto outlet of wasnomorethan100 ofdesul蹦zation got 100%,the consistencyS02 mg/Nm’,血ee佑ciency wasno1ess也an desulfurizationcostwasabout5.52 tonofsinter。 90%,the yuanper words:FlueGas and theeInission Key Desulfllrization;SprayDryingAbs唧tion;energ)rsavingreducing 前言 首钢集团通化钢铁公司4舟烧结机为一台360 吨。烧结工序排放的二氧化硫约占钢铁生产总排放量的60%以上,故烧结烟气脱硫是钢铁行业实现二氧 化硫减排指标的关键。为此,通钢把治理烧结烟气脱硫作为发展循环经济、节能减排的突破口,为烧结 机配套建设脱硫系统,治理污染,使企业的发展建立在节能减排和环境保护的基础上,实现可持续发展。 1 烧结烟气脱硫工艺的选择 1.1烧结机烟气脱硫占地面积 由于4≠}烧结机是2007年投产的,当时并没有进行烟气脱硫处理,新建烟气脱硫设备属于老厂区改 m2。 造,要求布置在4#烧结主抽风机烟囱南北侧空地范围内,占地面积非常小不足500 1.2烧结机烟气的特性 1.2,1烟气量大 由于存在烧结料层厚度不同、原燃料粒度的不均,以及烧结频繁启停机等原因,造成烧结烟气系统 的阻力变化较大,烟气量波动大,4梓烧结机烟气量为204万m3/h。 1.2.2二氧化硫浓度变化大 随着原燃料供需矛盾的不断变化和追求成本的最低化,通钢4#烧结机所使用原料的产地、品种变 化很大,其原料含硫量波动大,使烧结生产产生的二氧化硫浓度变化范围较大,从400mg/Nm3到 2000 mg门Nm’。 1.2.3烟气温度变化范围大 1.3烧结烟气脱硫工艺的选择 烧结项目部经过一年多的考察并结合通钢实际情况,比较了湿法、半于法、干法等多种脱硫方法。 最终选择了旋转喷雾半干法烟气脱硫技术。该技术1998年在德国杜伊茨堡钢厂投入运行,从2009年开 始,鞍钢股份炼铁总厂西区2系列(328m2)烧结机、西区l系列烧结机、二烧、三烧、鲅鱼圈1系列 402 干燥脱硫装置,一直稳定运行。并且旋转喷雾半干法烟气脱硫

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