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挤压模具结构对5052铝合金薄壁管材成型影响.pdf

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挤压模具结构对5052铝合金薄壁管材成型的影响 李冬生 青海国鑫铝业有限责任公司,青海西宁810007 摘要:5052铝合金具有密度小、静态中等强度、塑性、抗蚀性和可铸性好的特性,易加工成型,广泛 用于航空航天工业及车辆工业;挤压工业的迅速发展对挤压模具结构、设计等提出了很高的要求, 合理的模具设计是挤压成型的基础,在保证产品性能、安全方面作用重大。 关键词:5052铝合金;挤压力;挤压模具;薄壁管材成型 .62. 2013年全国铝加工技术及应用交流会论文集 MN~55 有回落,反而快速增大到54 MN,这个过程几乎时同时发生的,这种现象的出现是很 不正常的,操作人员立即按急停按钮结束作业,出现了闷车事故。 经过技术人员和生产部门的现场分析和论证得知,导致这次试模生产失败的原因不是机 械故障,也不是液压系统故障和温度原因。清理完毕后换挤其他规格管材时很顺利,由此判 定,这是由模具造成的。在穿孔针穿孔作业过程中会有金属就从模孔流出,而流出的金属制品 mm~20 (头部)长度刚经过模具工作带10 mln,由于模具内腔是同一直径大小,没有一定的锥 度,加之整个内表面很粗糙,流出模孔的成型管材头部因刚挣脱模具工作带的束缚,有一定量 的热膨胀,又在穿孔力作用下增大了管材外表面与模具内表面之间的摩擦力,加之温度的下降 导致了管材强度的提高,在这些因素的共同作用下,此时的摩擦力大于穿孔力,导致了穿孔无 继续法进行,此时的挤压力已经达到挤压机的最大值。 2选择合理挤压模具的重要性 铝合金大121径薄壁管材的高技术要求,对热挤压模具也提出了很高要求,因为挤压模具对 实现整个挤压过程有着十分重要的意义,合理的模具设计是实现任何一种挤压工艺的基础,模 具是使金属产生变形和传递挤压力的关键部位,是保证产品成型,具有正确形状、尺寸和精度 的基本工具,也是保证产品内外表面质量最重要的因素之一。合理的模具结构、形状和尺寸在 很大程度上可控制挤压制品的力学性能和内部组织(特别是空心制品的力学性能);对金属的 流变、挤压温度一速度场、应力一应变场等有很大的影响;对保证生产安全,设备安全方面也有 重要意义,对提高挤压技术起着保障性的作用。 3挤压大口径薄壁管材所使用模具 mm;模具工作直径堪垃14mm;T作带宽度9mm; 模具外圆直径45459mm;模具厚度300 模孔直径4Y230ll,lnl,内表面粗糙;没有一定的平滑过渡区或锥度。模具为组合模,由母模和子 模组成。 4试模失败的原因及解决方案 5052铝合金具有优良的加工成形性,在挤压温度下表现得更为明显,当刚变形的金属(实 心部分)经流模具工作带后具有一定的热膨胀(模具的定型束缚力消失,有一个微小的弹性回 复),在挤压力作用下使挤制品前端(实心部分)与模具工作带粗糙的内表面之间的摩擦力增 大,而流出金属温度的下降其强度提高又增大了摩擦力,加之随后继续流出的金属摩擦力瞬时 MN一55 MN 增大,导致了堵模,这一点从挤压力迅速上升至54 MN和穿孑L针回拉力只有2.1 可以得知,出现了挤压挤不动现象即闷车故障。 出现闷车故障后拆卸并清洗模具发现:挤压模具结构不合理,必须将其进行适当的车削加 mill,并 工,从模具内腔尾端往工作带方向加工深度为275mm,加工后的模具内腔直径为4Y237 使模具内腔具有一定的锥度和光洁度。 将修理后的模具进行试模,一切都按前面的工艺要求进行,操作系统监控画面上显示正 MN一9.0 常;穿孔时其回拉力正常,在8.0 MN之间;挤压力也正常,且整个挤压过程中挤压力 mmx5 很稳定,在35MN左右。第一根生产结束后,对q

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