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兰州重离子冷却储存环(HIRFL—CSR)超高真空系统首台
样机的研制
杨晓天,张军辉,张新俊,吴慧敏,蒙峻,侯生军
(中国科学院近代物理研究所,兰州,730000)
摘要:
本文概述了兰州重离子冷却储存环(HIRFL.CSR)真空系统首台样机的研制过程.舟绍了菩真空室
结构;标准设备的测试与选壁;实测抽空变形量及烘烤位移量;通过对极限真空度的测试,估算出极限
真空下材料的表面出气率:根据公式估算出钛升华泵的有效抽速并通过实验结果进行对比;介绍了在真
空烘烤装置调研、设计方面所做的工作.该样机从设计、加工到安装、达标,历时10个月.达到了3x104
Pa的设计指标.通过这台样机的研制,验证了bIIRFL-CSR工程真空系统设计方案的可行性,摸索出一
些满足超高真空要求的加工、焊接、表面处理工艺.为下一步的工作奠定了较好的基础.
一、引言
兰州重离子冷却储存环(HIRFL-CSR)所要求的3x10。9Pa的超高真空系
统…在我国大型真空工程系统中尚属首例。根据我国真空行业目前的设备、加
工能力及人员素质,达到这个指标是极其困难的。为了摸索经验,充分研究系
统建造及运行过程中的各种现象,尽可能减少损失并同时培养、训练超高真空
系统设计、加工、安装、运行方面的专业人员,试制各类样机是十分必要的。
我们取主环(CSRm)中的一个小单元作为首台样机,该样机包括:CSRm二
l台、涡轮分子泵(55011s)机组l套,真空测量规管2个、四极质谱计(质
量数l一100)l台(图1)。
我们准备通过模拟样机的试制,解决下列问题:
l、二极铁真空室矩形截面加工、焊接结构是否可行;变形量是否超标。
通过验证,确定设计方案;
2、通过实际抽真空,验证变形量是否在计算范围内(如.67ram);
3、验证烘烤过程中的位移量是否与计算值相符,方向如何,能否回零及
重复性如何;
4、通过对极限真空的测试,估算出材料表面出气率,从而验证表面处理
图1I-IIRFLCSR超高真空系统1号样机
方案的可行性(设计值:q≤7X10小Pa):
5、验证真空排气系统是否合理、可靠;
6、验证钛升华泵设计方案是否可行,抽速能否达到设计值
7、检测各真空元器件是否满足超高真空的要求:
8、摸索设计真空烘烤装置的经验。
二、样机各设备概述
1、二极铁真空室
二极铁真空室采用矩形截面,上下板为弧形,侧板沿弧形焊接,共4条密
封焊缝。国外有些粒子加速器的二极铁真空室也是矩形截面,但采用折板从中
部焊接,2条焊缝。这样只能是直线段,如要形成弧形,必须由几段直线段拼
焊。由于弦弧差的问题,截面势必加宽,引起抽空变形量增大,且增加多条横
向焊缝,因此我们决定试采用弧形板、4焊缝结构,但这种结构下料较困难.
焊接变形不容易掌握,烘烤时的热膨胀对焊缝的影响也有待考查。
真空室体材料采用304不锈钢,法兰材料亦采用304法兰专用不锈铜。
mm)且保证切割
真空室上下板下料,要有大型切割设备(真空室半径7600
精度(没有大型机床可以进行再加工)及板不发生卷曲(3衄薄板)。加工厂
家(兰州真空设备厂)用进口数控切割机水下切割的方法解决了下料问题,切
割件与样板吻合得非常好。
超高真空零部件焊接一般要求内焊缝,在无法内焊时才能采用外焊缝,但
必须焊透。二极铁真空室4条焊缝中只能有2条为内焊缝,另外两条为外焊缝。
由于壁薄,均用无填料自融焊。为了保证外焊缝焊透又不挂流(母材过热融化
成液滴),焊工按要求反复试焊,并多次切片检查,摸索出较理想的焊接工艺,
较好地保证了焊缝的质量。对于长焊缝的薄壁板,焊接变形很难控制。工厂做
了相应的工装,一小段一小段的焊.较好地控制了变形量。
由于购买的板材表面质量不够理想,先采用机械抛光粗抛,然后采用电解
抛光精抛,抛光后表面粗糙度小于0.89。
室体组焊成型未焊法兰前放入兰州真空设备厂专门为HIRFL.CSR工程
建造的高真空除气炉中除气。除气炉真空度≤5x104Pa,除气温度950。C,保
温时间l小时(除气曲线见图2)。以后的真空测试表明,经高温除气的不锈钢
出气率大幅度下降,能够满足HIRFL.CSR真空系统表面出气率的要求。
根
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