关于常减压装置长周期运行调研.docVIP

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关于常减压装置长周期运行调研 常减压装置自2002年3月22日开工运行至今已达830天,共加工原油852.7万吨,加工原油23种(其中新油种8个),较**地完成公司下达的各项经济指标,目前生产运行总体看来较平稳。因装置长周期运行且处在运行后期,设备的老化和腐蚀问题逐渐暴露,近期受原油性质的影响,电脱盐系统操作稳定性较差,给车间的长周期运行带来隐患。归纳如下: 一、 设备方面: 1.减压炉辐射室顶部衬里脱落。 2003年3月减压炉辐射室顶部东北角衬里脱落,2004年6月在东南角又发生衬里脱落,炉顶钢板外表面温度上升至480°C以上,造成顶部钢板变形,无法修复;2003年5月和2004年6月我们分别在变形钢板外表面加焊筋板来提高钢板的强度,车间制定了《处理减压炉顶衬里脱落的停工修补方案》。 2. 电脱盐D-1001/1入口阀阀芯脱落且罐内A相变压器电极棒击穿。 2003年11月份电脱盐罐D-1001/1A相变压器电极棒击穿,在停D-1001/1时发现入口阀阀芯脱落,不能停运检修。虽然我们在12月份在原油入口管处加二条Dg80管线至D-1001/1,但由于此罐存在缺陷,只能投用B、C两相变压器,而且极易受到原油性质的影响,时常造成电流过高,只得停注水处理。今年上半年受其影响,电脱盐合格率仅为94.29%。 3. 低温轻油部位的腐蚀。 2003年1月份常压塔顶空冷器EC-1001/1入口管线出现穿孔漏油,因入口阀门内漏,为安全起见,管线包盒子注胶堵漏;同时测得EC-1001/2入口管线Φ159×6弯头壁厚减薄到3.2mm,管线进行更新处理。 2003年12月份初顶空冷器EC-1007/4出口管束泄漏严重,堵管处理,投用正常。 2003年1、9月份常顶泵P-1003入口管线Φ159、跨线Φ57相继发生弯头焊缝热影响区开裂漏油。 2003年12月份初顶冷回流泵出、入口管线两次发生焊缝及焊缝热影响区开裂漏油,裂纹在弯头内侧距焊缝边缘3~5mm处热影响区,车间对泄漏部位采取补焊处理。 因近期装置加工的原油含硫较高,6月2日、18日先后发现EC-1001/12入口管线(97年投用)弯头内侧管壁严重减薄穿孔,经测厚,原壁厚为6mm,现为3mm以下,目前在管线外壁涂胶,已加强监测维护。 4. 高温重油部位的腐蚀。 2003年4月6日,常压炉2路、6路出口集合管线封头腐蚀泄漏、着火,在集合管直管段加焊一法兰,预制封头处理。 2003年9月14日,E-1013/1.2入口管线温度计套管被减三线蜡油冲刷腐蚀磨穿泄漏着火,造成非计划停工11小时,将材质20#温度计套管更换不锈钢套管,为防止类似事故发生,车间安排工程公司封堵了51个高温易腐蚀部位套管。 5. 常压炉上烟道挡板(三块其中一块)不动作,钳工无法处理好,待大检修再作处理。 6. 原油性质对设备的影响。 从原油性质来看,上半年原油性质较差,加工新品种较多,原油硫含量较高,尤其是,5月15日之前原油硫含量超过0.81,超过了工艺卡片要求不大于0.8的指标。原油酸值上升后,电脱盐操作困难,变压器经常性超电流,调节操作参数无效,只得停止注水处理,导致脱盐效果下降。原油中的盐无法脱除,并产生水解,使原油中腐蚀介质量相对增加,影响到设备的使用寿命。由于我装置减二线以下的设备、管线材质基本上为普通碳素钢,环烷酸浓度的增加加剧了对设备内部的冲蚀作用,造成了如:管道腐蚀穿孔、管道附件的腐蚀、阀门阀芯腐蚀关不严及机泵叶轮的坑蚀等。2003年9月14日减三线温度计套管的冲蚀穿孔与环烷酸的腐蚀就有一定的关系。 二、 经济技术指标方面: 1. 上半年脱盐合格率仅为94.29%。 低于公司下达的95%的指标,其主要原因: ? D-1001/1带病运行; ? 上半年共加工原油15中,其中杰洛、杜里、韦杜里等重质油,由于其胶质、沥青质含量高,分子间缔合力较强、表面张力大,不易破乳,一些盐类溶于其中,不易被脱除,同时因乳化过强,破坏了电场强度,只得停注水。更加造成盐类不能溶于水中,使脱盐率过低,脱盐效果的好坏和脱盐含盐量的多少没有很大关系,而与原油性质有很大关系,当加工胜利、杰洛、杜里、韦杜里、大熊、俄罗斯等重质,多胶质、沥青质原油时,电场易被破坏,脱盐效果差,且乳化严重。 2. 轻收方面: 上半年的轻收46.69%,低于公司的48.5%。其主要原因: ? 因原油价格上涨,公司从大局出发,为确保全年利润目标的实现,购买了部分价格低原油性质较重的原油。 ? 上半年生产陶燃和船燃量不够,因陶燃、船燃360℃含量可控制80-85%馏程之间,这样可提高轻收1-2%,今年上半年360℃含量基本控制在90% 3. 三剂消耗: 上半年防腐剂用量11.34吨,占全年计划的28.35%;破乳剂用量39吨,占全年计划43.3%;脱盐剂用量19吨,占

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