净化水代替大吹汽技术在240万吨%2f年延迟焦化装置的应用.pdfVIP

净化水代替大吹汽技术在240万吨%2f年延迟焦化装置的应用.pdf

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净化水代替大吹汽技术在240万吨/年延迟焦化装置的应用 张建设 (中海石油舟山石化有限公司浙江舟山316015) 摘要:中海石油舟山石化有限公司240X104t/a延迟焦化装置的能耗主要由燃料气、蒸汽、电、循环水、软化水、净化风非净化风等组成, 装置能耗中前三项合计约占总能耗90%以上,近年来对装置采取了相应的节能措施,包括降低循环比、提高分馏塔底温度、加热炉空气预热器 热管失效更换热管,以降低燃料气消耗;蒸汽主流程及重油伴热线改造,用汽提净化水代替大吹汽,以降低蒸汽消耗;浮渣、污油回炼、蒸 汽冷凝水回用,以降低消耗;合理安排高压水泵运行时间(夜间)、随工艺条件变化调节频繁的转动设备设置变频操作,以降低电耗等。这些 措施实施后,装置能耗从设计的34.02千克标油/t下降至31.5千克标油/t。 主题词:延迟焦化节能措施净化水蒸汽大吹汽 1装置概述 由于国内原油特别是劣质原油加工量的快速增长,使人们更加关注延迟焦化技术,也使延迟焦化在加工规模、原料的适应 性、工艺及设备的先进性、节能减排和安全环保等方面都得到了突飞猛进的发展。中海石油舟山石化有限公司延迟焦化装置由 0.46,生焦时N24d,时。装置由焦化、分馏、吸收一稳定、干气与液化气脱硫及溶剂再生、除臭系统等五单元组成。焦化单元包 括焦化反应部分、接触冷却部分、水力除焦部分、切焦水和冷焦水、焦炭破碎及皮带装船运输等部分组成。 2改造原因 曹妃甸、流花油、老化流花油等,由于焦化进料中盐含量、金属、泥沙等杂质较多,随炉管注汽、特阀汽封、小吹汽等进入含 硫污水中,通过汽提塔后净化水部分做为冷切焦补水、部分进入污水处理场处理,污水处理场原设计为处理生化污水,处理能 力为50T/h,高浓度污水的进入影响了细菌的繁殖,造成大量细菌死亡,近年来对污水处理场也进行了使细菌适应高浓度污水的 T/h,每天将产生近100吨污 部分改造,降低污水量是我们关键解决的f.q题,焦化大吹汽每天2次,每次2.5小时,吹汽量约为20 水。另外每天两次的吹汽,对系统蒸汽管网的影响也较大。通过查阅资料及对国内部分厂家的调研,进而产生用净化水代替大 吹汽的设想。 3改造经过及效益 延迟焦化焦炭塔处理用1.0MPa蒸汽对老塔进行吹汽冷焦,每塔耗蒸汽大约45吨,同时增加约45吨污水排放。由于蒸汽用量 大,对系统蒸汽平衡冲击较大。通过同类装置了解,在一定条件下,凝结水代替1.0MPa蒸汽大吹汽冷焦是可行的。针对公司净 化水过剩及净化水COD含量较高,污水处理场处理实际处理能力与高浓度污水不匹配的实际情况,提出利用饱和净化水代替 1.0MPa蒸汽大吹汽冷焦技术改造。 3.1主要技术内容 打通净化水泵进口流程(图3—1),控制净化水温度90℃,启动净化水泵,通过控制阀,调节进蒸汽混合器水量,同时把 1.0MPa蒸汽注入蒸汽混合器,与净化水充分混合,控制净化水温度155—160。C之间,然后接到焦炭塔给水控制阀后,给焦炭塔冷 焦。 3.1.1改造后与改造前相比较,产品质量指标优于国标和企业标准,质量更好。 3.1.2改造后对设备影响检查及观察,改造后工艺对焦炭塔本体没有明显影响。 3.1.3改造后工艺通过充分利用污水汽提的净化水代替蒸汽冷焦,节约了大量蒸汽,改善了系统蒸汽平衡,同时减少了污水 排放,是—种节能减排新工艺。 图3.1改造简图 3.2技术经济指标 3.3应用推广 此技术改造成功投用以后,茂名设计院根据此改造实际应用情况以及操作方案,在2010年茂名石化焦化装置进行利用饱和 水代替蒸汽冷焦技术改造,投用效果较好。 3。4实施效果及经济效益 3.4.1原来在调整混合器出口温度达至1]140C过程中,净化水至焦化冷焦热水罐,由于放水管线存水,遇到蒸汽产生水击,后 改至焦池放空,解决管线水击问题。但是净化水至焦池放空,现场异味较大。针对此情况,2010年5月大检修,把调整温度过程 中的净化水(极少量)改到放空塔,彻底解决了此问题。 3.4.2从实施投用后,发现放水过滤器堵塞频繁以及放水不畅,从拆卸放水过滤器的情况看,有较多小颗粒碎焦及少量污 油,初步判断是一方面由于给净化水温度过低引起的轻微炸焦;另一方面给净化水的水量不足,汽提效果不好引起的焦炭中存

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