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TRT发展方向.ppt
高炉煤气余压回收透平发电装置 (TRT)Top gas pressure Recovery Turbine η……透平效率(一般取0.85) Pi……透平入口压力 (kg/cm2) Po……透平出口压力 (kg/cm2) 通用计算公式 W=G/102*K/(K-1)*RT1*[1-(P0/Pi)(K-1)/K]*η1*η2…(2) η1……透平效率(一般取0.85) η2……发动机效率(一般取0.97) 1. 前 言 酒钢1号高炉TRT是我院在80年代以总承包的方式建成投产的第一台国产TRT,1998年受酒钢的委托,根据现场实际情况,对运行已有十多年的1号高炉TRT设备进行技术改造。在投资费用增加不大的情况下(总投资控制在150万),采用更新型的调节控制设备,达到90年代TRT的自动控制水平;对现场已发现的问题,包括液压系统,工艺系统,阀门系统,排水系统进行适当改造。然后对主机和控制系统进行改造。 整个系统改造完成后,在高炉顶压为0.13MPa,煤气流量为19万立方米/时,发电量可达~3300kW?h/h,比改造前净增发电量约~1000kW?h/h。一年(按7000h计算)可直接产生效益约~350万元。文中回顾了TRT的发展历史,阐明了TRT的发展方向。 2.酒钢1号高炉TRT技术改进与投资比较 2.1 给排水系统 根据生产现场反映由于原设计给排水系统存在一定的缺陷,造成使用运行过程中排水不畅,对整个系统产生不利影响,结合现场实际情况和TRT技术发展现状,将给排水系统作如下改进。 2.1.1排水系统改进 将原设计中从入口蝶阀前排水口至塑料环脱水器的φ108X4的排水管取消,并将入口煤气管道上及塑料环脱水器的水管接口封堵,并采取系列相应的措施,彻底根除煤气排水不畅而影响TRT进口管排水的隐患。 2.1.2 排水设备改进 排水系统中的排水密封罐的改造,将原设计ф2000,h=1500mm,重量约1.8吨的低压立式排水密封罐,更换为ф800,L=2000mm重量约800kg的卧式排水密封罐。改进后的卧式排水密封罐,施工简单,投资省;由于排水口的底部抬高,对排水系统有利,同时便于排水系统的清污除垢,满足排水和密封的要求。 2.2 大型阀门系统 在实际调试过程中,通过控制进口蝶阀开度,限制透平入口煤气量,从而使透平静叶可在线性范围内平稳调节、启动及并网,故启动阀完全可以取消。取消调速阀,启动阀,不仅可以减少设备运行的控制点(减少控制点意味着减少事故发生点),而且可减少设备投资约50万,同时也提高了透平入口煤气压力,增加发电量约100kW?h,效益十分明显。同时也为今后取消调速阀与启动阀提供了实际操作依据。 (1) 取消调速阀前的大型阀门系统流程图如下 (2) 取消调速阀后的大型阀门系统流 程 图 如 下: 2.3 危急保安器和可调静叶 3.国产TRT技术改进与投资比较 4. TRT历史回顾 “TRT”五十年代中期,法国、比利时、捷克、苏联等因对”TRT”进行了试验研究。首先考虑采用轴流式还是径向式(辐流式)透平机。轴流式透平比较复杂、效率高,但气体沿叶片的相对流速大,故叶片磨损严重,径向式透平除结构简单外,还具有离心分离尘埃、煤气相对流速较小、对叶片的冲击磨损较小等忧点。法国索佛来尔公司选用了径向式透平,并在比利时塞兰佩郎一隆多冶金公司6号高炉上进行了干式系统的试验。其结论是:当透平入口煤气温度约l7O℃时,煤气膨胀时不会产生冷凝和积灰堵塞现象,当煤气温度较低时,则需用不完全燃烧法加热煤气。这样会使高炉煤气的热值降低。 l971年索佛莱尔和Wendell一Sidelor的湿式系统试验成功。该系统相当可靠,在透平内装有喷水装置,配合煤气的冷凝作用,可冲刷透平内部,以防止内部堵塞和磨损。 由此看来,虽然煤气温度越高,回收的能量越多,但煤气温度较低时,需进行不完全燃烧来加热,故失掉了干式系统的优越性。而湿式系统则较简单可靠,需要的投资也较少,故目前世界上多采用湿式系统。其透平有径向式和轴流式,近年来以轴流反动式居多。 5.TRT发展方向 TRT的发展方向着重考虑以下几个方面: 一.取消调速阀 调速阀在前几年建设的TRT中普遍采用,由于高炉煤气流经装在总管的调速阀,会损失一部分能量。若用调速阀调节高炉炉顶压力,不仅发电量波动大,而且发电功率不可能达到设计能力。比如武钢3#高炉TRT及包钢投运的TRT。 武钢2#、4#高炉TRT和马钢的1#高炉TRT已取消调速阀而改用与入口蝶阀并联的启动阀进行TRT升速并网控制,这实际上是TRT启动方式的另一种过渡,随着透平制造技术的发展和可调静叶密闭性的提高,以后完全可取消启动阀而用可调静叶启动。虽然用可调静叶实现TRT的启动控制
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