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XX第三发电厂600MW机组阀门管理优化改造
结果分析报告
编写:
审核:
批准:
XX工业大学
20 年 月 日
阀门管理优化改造的背景
XX第三发电有限责任公司4#机为XX汽轮机厂生产的600MW汽轮机,该机组在多阀调节(喷嘴调节)变负荷运行中,发现2#瓦和推力瓦的瓦温会明显升高,严重影响机组的安全运行,因而无法投入多阀调节,只能采用单阀调节(节流调节),从而导致调节阀节流损失大,严重影响经济性,因此迫切需要寻求故障产生的原因,解决故障。
我们提出对#4机进行配汽方式改造,以减小甚至消除调节级在部分进汽时产生的水平方向汽流分力,从而排除2#瓦瓦温高的故障,具体实施方案如下:
从机理分析可知,非对称进汽导致了配汽剩余汽流力的产生,因此为了消除此力应采用完全对角进汽的方式,这有单阀与双阀两种选择方案。目前机组运行于单阀方式,该方式虽然消除了剩余汽流力,但是节流损失太大,经济性很差。所以我们采用的首选方案是双阀对称进汽的方案(以下称为方案A),方案A虽然在高负荷区域调节级效率比顺序阀方案会略有下降(图3),但是方案A可以使汽流力互相抵消为零。另外由于原设计的顺序阀方案无法投入实际运行,所以方案A与目前运行中实际采用的单阀方案相比,在各种负荷下的调节级的平均效率是提高的,大约会从30%提高到45%,经济性可观。所以兼顾机组安全性和经济性,方案A是首选进汽方案,从而确定方案A的进汽顺序为:#1、#4(#2、#3。
除此之外,为了进一步降低节流损失,提高调节级的效率,我们也给出另外一种顺序阀方案(以下称为方案B)作为备选方案。方案B的进汽顺序为:#1、#4(#2(#3。由于方案B最先开的两阀处于对角位置,所以剩余汽流力会比原设计的顺序阀方案降低很多,同时也保持了顺序阀方案调节级效率高的优势。
方案A、B相比较,A具有更高的安全性,而B具有更高的经济性,为得到更高的经济性,最后在现场采用的是方案B。
为了比较阀门改造前后的机组的经济性和安全性,共进行了两次实验,分别为:
改造前:2003年1月21日大修完成后进行的一次从单阀切换到原顺序阀的一次实验;
改造后:2003年8月16日进行了改造后的顺序阀实验。
实验过程
改造前后的两次实验的具体情况如下:
2.1改造前实验过程
由单阀切换为改造前的顺序阀(#3、#4(#1(#2)。
时间:2003年1月21日13:00~17:00
实验前参数:
主汽压力:16.1Mpa
机组负荷:485MW
主汽温度:532 oC
高压胀差:2.6mm
低压胀差:7.12mm
轴位移:0.365mm
该方案数据是由单阀转为顺序阀控制,切换时间为2分钟,机组负荷扰动由485MW升高到531MW,然后下降。
阀门动作过程如图1所示,单多阀的切换时间是14:51:49~15:35:45,由图1可以看出阀门的动作过程是按照预定的顺序开启的。
2.2改造后实验过程
由单阀切换为改造后的顺序阀(#1、#4(#2(#3)。
时间:2003年8月16日12:00~15:00
根据我们预先设计的实施方案中需要记录的数据,现从DEH记录的数据中画出了实验过程中阀杆升程、主汽压力、主汽温度、调节级压力、调节级温度、主汽流量以及机组的负荷变化和瓦温的曲线,4个调门后的压力现场没有测点;
阀门动作如图2所示,单多阀的切换时间是13:51:49~14:49:44,由图2可以看出阀门的动作过程是按照预定的顺序开启的,在13:51分左右开始单阀到顺序阀的切换,且1#,4#阀门都迅速达到了100%的开度,在14:49从顺序阀状态又切回到单阀状态。
改造前后顺序阀方案下机组安全性及其它性能对比
3.1改造前后顺序阀方案下的机组安全性能对比
3.1.1改造前的机组安全性能
如图32所示,在实验过程中(14:50~15:30):
1#瓦1-1测点在该时段的平均温度约为75℃左右,最高温近90℃;
1#瓦1-2测点在该时段的平均温度约为80℃左右,最高温近90℃;
2#瓦1-1测点在该时段的平均温度约为84℃左右,最高温近90℃;
2#瓦1-2测点在该时段的平均温度约为84℃左右,最高温近90℃;
在15:09对应的500MW负荷点处:
1#瓦1-1测点在该时段的温度约为84℃;
1#瓦1-2测点在该时段的温度约为86℃;
2#瓦1-1测点在该时段的温度约为82℃;
2#瓦1-2测点在该时段的温度约为84℃;
如图33、图34所示,在实验过程中(14:00~16:00):
1#瓦瓦振在15:30左右已经达到了近150um;
2#瓦瓦振在15:30左右已经达到了近115um;
由此看出,改造前机组原设计多阀运行的阀门管理方案的安全性较差,难以满足机组安全运行的要求,这也正是改造前机组难以投入多阀运行的原因。
3.1.2改造后的机组安
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