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效益分析报告.ppt

炼化部2#芳烃联合装置连续重整先进控制项目 效益分析报告 卡边操作,实现效益最大化 提高了装置运行平稳性 产品质量平稳性 减少了催化剂磨损 减少操作工劳动强度 结论 卡边操作,实现效益最大化 提高了装置运行平稳性 DA301回流温度控制 DA301灵敏板温度控制 DA301塔底液位控制 DA301塔底温度控制 DA302塔顶压力控制 DA302灵敏板温度控制 DA302塔底温度控制 控制器投用前后灵敏板温度控制的比较 产品质量平稳性 DA302塔底A7残存量控制 重整汽油总芳烃浓度控制 减轻操作工劳动强度 操作工只需要输入加工量目标、反应深度目标,控制器就能自动完成其余所有的操作调整任务; 空冷变频可根据冷后温度或者塔DA302顶压力自动调整; 控制器根据瓦斯密度变化,自动调整DA302重沸炉瓦斯压力,确保了装置的稳定。 结论 装置生产平稳性显著提高,产品质量的合格率提高 控制器在减少质量过剩,实现卡边操作方面发挥出了一定作用 控制器能够根据生产的需要,实现反应深度和目的产品收率提高的稳定操作 可以根据分馏塔塔顶和塔底产品的质量降低回流量和塔底温度,减少能耗 APC控制器抗干扰能力较强,投用率在95%以上 该项目年直接经济效益约611.2万元人民币 * 装置提量测试的结果 装置提高反应深度测试的结果 重整装置实施先进控制的主要效益来源于卡设备能力上限,增加处理量和反应深度。 投用APC后处理量可以提高到103~105m3/h,按照增加处理量3%计算,年经济效益可达611.2万元。 提高反应深度,可以增加氢气和芳烃等目的产品的产率。 装置提高产能的主要瓶颈在于增压机外送氢气的能力和循环氢量。 投用前 投用后 控制器及时调整空冷变频,保证DA301塔顶回流温度稳定,进而有利于塔灵敏板温度的精确控制。 投用前 投用后 控制器及时调整塔顶外排量,保证灵敏板温度的稳定,有利于保证DA301顶底产品的稳定。根据对塔顶产品中C6含量的要求适当提高灵敏板温度的上下限,可以降低回流量,降低能耗。 投用前 投用后 原来LC3011与FC3027串级控制,FC3027波动较大,对DA302的平稳操作产生干扰。控制器能够在保证DA301塔底液位平稳的前提下,尽量减少FC3027的波动,从而提高了下游DA302塔的操作稳定性。 投用前 投用后 控制器根据塔底温度控制目标,及时调整重沸炉炉出口温度,保证塔底C5、C6含量合格,同时实现塔底温度的平稳控制。在保证塔底产品合格的前提下,可以降低塔底温度,减少能耗。 投用前 投用后 控制器通过不断的调整空冷变频EC315的输出,减少DA302塔顶压力波动,从而提高DA302塔的操作稳定性,同时也提高了灵敏板温度的控制平稳性。 投用前 投用后 控制器根据塔顶C8A浓度软仪表预测值,及时调整灵敏板温度的设定值,保证塔顶产品中C8A浓度合格。 投用前 投用后 DA302塔底温度控制原来存在滞后大,BA306只能手动调节的问题。APC控制器投用后,以塔底温度和塔底中C7A在线分析仪的分析结果为稳态优化目标,重沸炉出口汽化度为动态控制目标,同时以瓦斯密度的变化作为前馈,及时调整再沸炉的瓦斯开度,保证温度的自动、稳定控制。 -29.2% 1.50 2.12 DA302灵敏板温度 -57.2% 1.36 3.18 DA301灵敏板温度 投用前后 比较 投用后 标准偏差 投用前 标准偏差 投用前 投用后 控制器根据DA302塔底C7A在线分析仪的结果,及时调整再沸炉瓦斯压力使得DA302塔底甲苯残存量由原来0.4~1.7%波动,稳定到0.4%,控制品质显著提高。 投用前 投用后 反应控制器投用后,提高了反应的深度,结合分馏控制器投用后,产品分离精度提高,也使得重整汽油的芳烃浓度由原来的81%,提高到85%,有利于芳烃抽提装置提高芳烃产量。 -38.77% 1.99 3.25 抽提进料中芳烃总量 -21.82% 0.43 0.55 抽提进料中A8含量 -48.41% 1.30 2.52 重整汽油10%点温度 -8.76% 2.29 2.51 重整汽油初馏点温度 对比 投用后标准偏差 投用前标准偏差 质量状况 项 目 控制器投用前后主要质量指标的比较 -5.00 494.51 499.51 TI3513.PV -7.69 500.52 508.22 TI3512.PV -10.33 520.94 531.28 TI3511.PV -2.97 516.90 519.88 TI3510.PV -5.17 536.54 541.71 TI3509.PV 温度变化

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