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Sheet2
Sheet4
Sheet3
Sheet1
Sheet5
4周
3周
序号
提出时间
监察目的
监察范围
监察依据
监察日期
监 查 内 容
问 题
监 查 分 析
再次发
次数生
责任人
完成时间
完成状态
加强质量管理、提升铸件质量,推行质量考核制度
生产全过程监察
依据质量管理体系要求及工艺规程
第三周 (2011.1.10—2011.16)
处置建议
王 军
张东红
张万民
11年1.25
考宏茂
王元涛
1、编制标识传递流程。
2、工艺采取铸件铸字代码方式用来辨认。
2次
监查总结
第四周 (2011.1.17—2011.1.23)
编制:考宏茂 审核:
编制: 考宏茂 审核:
SCSG200-100吸入段冒口切开后发现铸件表面10mm以下一周出现密集型气孔。
据现场观察分析造成这种缺陷得原因是型芯排气不畅所致。
主管工艺人员在现场服务时,应对一些复杂铸件型芯的出气方法做现场指。
11年
1月15日
现场监查发现大件制芯班,对特种砂使用很不规范,尤其对锆砂的使用很随意
。
缺乏针对性的作业指导文件和现场指导。
1、工艺依据产品结构,部位特征,技术要求制定详尽的指导文件
2、车间对特种砂的领用要依据工艺要求定量发放。
现场监查,铸件打印标识经常出现错误现象
1、标识传递流程混乱。
2、操作者对大多铸件规格、型号、名称不清楚。
11年2月
SCSK20-100*10泵盖14日浇注再次出现冒口喷贱现象,
1、据工艺分析这次发生的缺陷原因类同上次,砂芯强度不够浇注过程出现断裂,致使气道堵塞。
1、将过桥芯子由过去冷固树脂改为热故树脂,已增加砂芯的强度。
监查总结
1、质量周报第二周反馈的2、4条问题要求1月15日前给于回复但至今没有收到回音。本周再次要求相关部门及责任人在1月25日前对该问题做出书面答复,如对质量反馈问题置之不理一定给于经济处罚。
2、对出现质量问题要求工艺部门采取科学严谨的态度,真实描述缺陷产生的原因,制定切实可行的解决办法。
3、要求理解工艺跟踪的目的,不是简单的现场服务,重要的是发现问题,解决问题。
铸造周质量管理监查报告
11.1.25
再次发
生次数
冒口根部直径与铸件热解圆直径比例不合适。
苏晓慧
11.1.18
浇注过程钢水缓流。
现场监查两件压盖铸件,由操作者自行配置的侧冒口不规范所致
LDB-A50-50*8导叶数量2件,材质304.叶片气缩孔严重
砂芯强度不够
外型气道不通所致。
芯子排气不畅所致
型腔内排气不畅。
铸件状态
报废
焊补
数量
CSCK300-145*6叶轮,材质WP,盖板两层皮夹,入口内夹渣,缩孔。标识1101016
SCSK450-150*5节流盖,材质WP,加工表面起皮,夹渣。标识1101016
LYA32-200轴承压盖,材质ZG230-450.因轴孔内缩孔严重报废。该件为核电产品
EAP940K5-315泵盖材质A487CrCA6NM,冒口底部气孔严重
XL32-20-315叶轮,材质WC.砂芯断裂。入口不通。
XL32-20-315叶轮,材质WC.出水口内叶片缺肉
贺
爱
伟
高玉科
李振秀
型腔紧实度太低。
李振秀
近期有很多铸件都因型芯排气不畅而造成缺陷。班长在合箱、浇注环节要重点关注。
要求车间对职工加强执行工艺纪律教育。
造型环节质量状况要有专人负责,外腔严重不合格要坚决废,不能把质量后患流入下达工序。
工艺应改进:可在铸件最大热解圆内部放入Ф20冷铁,加工后去除。或改变冒口尺寸
浇注人员浇注过程互相配合。
责任人
贺爱堂
高
玉
波
小流量叶轮断芯问题,通过工艺调整降低浇注温度,铸件成品率有了很大提高,但是否可以再从浇注方法上进行改进。
张东红
在采取降低浇注温度工艺时,要加强型腔内的排气措施。
重量
EAP9200K5-630泵体,数量2件,材质304,浇注时冒口均出现严重喷溅现象。其中一个内止口冒口根部气缩孔严重,支腿内部出现较大气孔。
工艺决定将现在的冷固树脂改为热故树脂。
型芯发气量较大,排气严重不畅
1、型芯排气不畅。
2、冒口尺寸、数量不够。
1、重新设计冒口尺寸及数量。
2、工艺跟踪合箱过程。
王
军
SCSG200-100吸入段,材质ZG230-450.切开冒口发现冒口底部出现严重的蜂窝气缩孔。
材质
CF8
LC65-250-K LC65-160-K
LC80-160-K 叶轮均在凸台
根部出现缩裂。
WP
230-450
A487CrCA6NM
WC
WC
SCSK250-100*10泵盖冒口底部,加工平面,大面积蜂窝状气孔
芯子发气量大,型芯排气不畅
将冷固树脂改为热固树脂。
1.00
6.00
66.00
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