煤气化装置高温高压飞灰过滤器金属滤芯与陶瓷滤芯性能对比.pdfVIP

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  • 2017-08-09 发布于浙江
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煤气化装置高温高压飞灰过滤器金属滤芯与陶瓷滤芯性能对比.pdf

设备管理设备管理 煤气化装置高温高压 飞灰过滤器金属滤芯与陶瓷滤芯性能对比 马江涛 李准 上官国青(河南开祥化工有限公司,河南 三门峡 472300) 摘要:高温高压飞灰过滤器是壳牌煤气化装置中的重要设 后断裂,断裂部位在滤芯中部焊接热影响区;金属滤芯经过测试 备,其目的是将合成气与燃烧后的煤灰实现分离。目前高温高压 后,滤芯中部发生了很大位移后仍未断裂,为了防止滤芯崩裂发 飞灰过滤器广泛使用的滤芯为陶瓷滤芯和金属滤芯,本文通过实 生危险,停止了进一步测试。 验,对陶瓷滤芯和金属滤芯的三点抗弯强度和渗透性能进行了对 从表1的测试结果中可见,金属滤芯特别是整体成型金属滤 比,得出金属滤芯的三点抗弯强度远远高于陶瓷滤芯,金属滤芯 芯的压溃负荷是陶瓷滤芯的2-5倍,这说明金属滤芯的三点抗弯 比陶瓷滤芯具有更优的渗透性能。 强度要远高于陶瓷滤芯,并表现出良好的韧性与刚度。 关键词:陶瓷滤芯;金属滤芯;飞灰过滤器; 二、渗透性 飞灰干法脱除是干粉煤加压气化工艺的重要环节,高温高压 采用渗透性能测试台,检测滤芯的渗透性。测试介质为压缩 飞灰过滤器是仅次于气化炉的核心设备,其运行直接影响整个装 空气,滤芯入口的气体压力为5公斤力。测试时,将滤芯的两端 置[1]的长周期稳定运行。高温高压飞灰过滤器原设计使用进口 密封装卡在工作台上,通过流量传感器与压力传感器自动测量气 陶瓷滤芯,陶瓷滤芯性脆、韧性差、抗热震性差,使用时易发生断 体流量与压力变化,并将数据传递给电脑进行记录与处理。表2 裂,且一旦发生断裂,需要立即停车,而且停车降温到再次开车至 列出了不同种类滤芯的渗透性测试结果,从中可见,无论是两段 少需要5-7天,从而给装置生产带来极大损失。到目前为止,国 式金属滤芯还是整体成型金属滤芯,其压差(压力降)均要明显低 内所有壳牌煤气化装置均发生过陶瓷滤芯断裂问题,部分厂家每 于陶瓷滤芯,表现出较陶瓷滤芯更优的渗透性能。 年至少断裂1-2次,而且进口陶瓷滤芯价格昂贵,供货周期长,给 表2不同种类滤芯渗透性测试结果 国内壳牌煤气化装置用户带来极大困扰。 渗透率 滤芯 气体流量 压力降 2 渗透系数 针对此问题国内生产商成功开发出以Fe3Al为材料的金属滤 种类 (×10-3 3 (L/cm .min. (m2 m/s) (Pa) ) Pa) 芯,它既具有金属材料的延展性好、强度高、抗热震性高等优点, 陶瓷滤芯 8.3816 1486.111 1.31×10-4 1.96×10-10 还具有陶瓷材料的热稳定性好、抗氧化和耐腐蚀性能高等特性, 两段式金属滤芯 8.3767 914.931 2.13×10-4 3.19×10-10 成功解决了进口陶瓷滤芯不定期断裂从而导致装置故障停车的 整体成型金属滤芯 8.4539 817.708 2.41×10-4 3.60×10-10 问题。本文通过实验对金属滤芯和陶瓷滤芯进行了对比分析。 三、结语 一、三点抗弯强度 通过对比测试陶瓷滤芯、两段式金属滤芯(有焊缝)与整体成 采用万能材料试验机,检测陶瓷滤芯、两段式金属滤芯(有焊 型金属滤芯(无焊缝)的三点抗弯强度与渗透性,金属滤芯特别是 缝)与整体成型金属滤芯(无焊缝)的三点抗弯强度。测试时,先 整体成型金属滤芯的三点抗弯强度远远高于陶瓷滤芯,并表现出 用三爪卡具分别固定滤芯的头部与底部两端,但滤芯仍能自由转 良好的韧性与刚度。 动;然后通过激光标线仪进行水平定位,保证

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