飞砂料成因的中控判断与操作.docVIP

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飞砂料成因的中控判断与操作.doc

飞砂料的成因及中控判断与操作 1、飞砂料对生产的影响 1.1、对火焰形状的影响 当出现飞砂料时,篦冷机高温区细粒状物料随热气流上升,窑前尘粒飞扬,窑内火焰形状不易观察。由于粉尘含量的增加,在燃烧器上容易堆积形成“鸡冠”(也有的将其称为“蜡烛”),有时也可在燃烧器下部形成“羊胡子”。当飞砂严重时,篦冷机内混浊看不清,二次风温忽高忽低,窑内煅烧温度不易控制。含有大量尘粒的入窑二次空气,改变了煤粉的燃烧环境,使其燃烧特性随之发生变化,火焰形状极不规则,黑火头与白火焰有时出现脱节现象,火焰上飘发叉,甚至产生不完全燃烧和尾燃,造成窑尾温度偏高,继而随二次空气入窑的料粉中CaO、SiO2含量高,变相改变了入窑物料的化学成分,使物料变得更加难烧。 1.2、对篦冷机操作控制的影响 对第三代篦冷机的操作控制要求是稳定篦床上的料层厚度,并采用厚料层操作,使冷却风用量少,二次风温高,有利于提高煤粉的燃烧速度和窑内温度,来达到高热回收效率。但由于飞砂料的出现,改变了篦床上的料层特性,使料层厚度不易控制,篦下压力波动大,篦速调节频繁。当料层厚时,冷却风吹不透,物料易结块;反之,则出现“腾涌”、“勾流”,甚至发生冷却风短路,大大增加熟料烧成热耗。同时,篦下漏料增多易积料,篦床上由于物料冷却不好也容易形成“红河”现象,危及设备安全。 2、中控判断与处理 2.1、KH升高引起的飞砂 在煅烧过程中,烧成带温度和火焰颜色基本没有变化,窑电流有轻微的下降,但离窑熟料中开始出现细粉,输送机上的熟料由表面光滑、结构致密、大小均匀一致的青灰色,逐渐转变为结构松弛的灰绿色,升重下降,f-CaO增高。采取小幅度增加喂煤量,效果不明显,料子表现吃火难烧。随着细粉的增多,飞砂现象逐渐明显,离窑物料呈现欠烧状,只有大幅度地调整煅烧控制参数,使窑内温度、火焰颜色以及窑电流均高于正常控制水平,才能遏制细粉料的增多。这时升重虽会大幅度地升高,但f-CaO下降较少,依然高于正常控制指标。这种情况大多是由于入窑物料中CaO含量增加,KH升高所致。由于KH高,在正常的煅烧温度下不能形成足够的液相量,从而使熟料中残存的f-CaO偏高。在操作上可采取加大旋流风量,使火焰变得短粗,温度释放集中,便于提高窑头温度。分解炉温度偏高控制(10~15)SiO2含量高引起的飞砂比较容易判断,其熟料表面粗糙,有小麻点,晶体闪亮且比正常熟料多,砸开后孔多,升重低,f-CaO低。在煅烧时,物料表现为耐火,不易结块,飞砂大,细粒熟料容易在燃烧器上堆积形成“鸡冠”,该“鸡冠”任其自由发展也不会长很高,多在1m以下,且比较容易处理,用高压空气对准其根部吹动即掉。在操作上应以保证窑内热工制度的稳定为主,煤风调整要小,严防大加大减,控制火色均匀。篦冷机高温区用风在保证入窑煤粉能完全燃烧的情况下可适当减小,防止细粒熟料发生二次飞扬,干扰窑内火焰。 2.3、IM变化引起的飞砂 窑内火色白亮,能明显看到粉粒状物料随热气流上升,用加减煤的办法来改变窑内煅烧状况时,效果不明显,总感觉火焰短,烧不进去,二次风温高,烧成带前部窑皮恶化快,局部出现沟槽状。在某一特定的温度范围内,料子易烧,产量较高,系统参数几乎不用调节。燃烧器前端上部易长“鸡冠”,下部易出现“羊胡子”,篦冷机堆“雪人”。与SM高形成的“鸡冠”不同的是,该“鸡冠”质地较硬,不容易处理。任其发展下去,会一直上长,直到与窑皮接触,对燃烧器的正常使用影响很大。输送机上熟料颗粒表面不是很光滑,颜色不匀,微泛白。砸开后,内部致密,砂状料粉多呈青灰色,f-CaO低。引起这些变化的原因是:Al2O3含量增加,料子烧结范围变宽,液相大量出现太迟所致。在操作上应勤移动燃烧器,使其靠里一些,火色偏中控制。加大轴流风量,使火焰变得细长,用长火焰煅烧,以适应窑内的各种变化。窑速比正常慢(1~0.2)/minFe2O3含量高,熟料烧成温度较低,烧结范围过窄引起。火焰色差大,窑皮垮落容易黏挂难是其显著特征。输送机上的粉粒状物料多呈土黄色。在操作上,应适当减小外风,燃烧器向外移动,保证火焰顺畅。同时控制分解炉出口、窑尾烟室温度比正常低10~15℃0.1~0.2f-CaO高。这些现象的产生,都是由于硫碱比过高引起的。虽然硫碱比的增高增加了液相量,降低了液相黏度,有利于煅烧。但硫碱比又降低了液相的表面张力,其结果虽然是改善了熟料颗粒的可浸润性,却降低了颗粒之间的黏着力。黏度和表面张力的降低,使熟料颗粒结构疏松,物料在窑内翻滚时难以形成较大颗粒,或形成了也会由于多次滚动而散开,产生大量细粉料。 对应的操作方法是,首先应加强清堵的频次,必要时可人工定时处理结皮。压低窑尾、分解炉出口和C5下料管温度,控制入窑分解率达到90%即可。加快窑速,燃烧器适当退出些,避免用粗短的高温火焰,而采用较长的高温火焰,通过控制煅烧

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