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低温热回收在硝酸生产中的应用
陶洪连何成江
中石化南京化学工业有限公司
摘要:结合各套装置的生产特点,回收蒸汽冷凝液并与低温脱盐水换热,做到节能减排
关键词:蒸汽冷凝液换热降低消耗节能减排
一、概述 除氧器;另一路与105kt/a来的约10t/h机组冷凝
南化公司硝酸运行部拥有105kt/a、270kt/a液混合经l。换热器换热后分别进入270kt/a除氧
器和105kt/a除氧器。同时从补充脱盐水泵来的
两套稀硝装置、100kt/a以及60kt/a两套硝镁法浓
硝装置。目前100kt/a硝镁法浓硝装置产生的约低温脱盐水经1。换热器换热后直接进270kt/a除
17t/h、160℃中压蒸汽冷凝液闪蒸后直接排人中氧器。将105kt/a机组蒸汽冷凝液分成两路,一路
和池,一是造成了大量的蒸汽冷凝液的浪费;二 冷凝液与270kt/a机组冷凝液汇合后经l。换热器
是在现场排放,造成现场环境不好。105kt/a稀硝换热,另一路用于105kt/a除氧器顶部乏气回收
装置由于自产蒸汽不足,冷凝液偏多,约17t/Il后,通过新增l。泵直接输送至除氧器。硝镁来蒸
50℃冷凝液全部进除氧器,造成除氧器液位持续 汽冷凝液换热后去动力二除盐,并去27万吨酸
吸收塔作吸收用水。
偏高,温度始终达不到指标要求。270kt/a稀硝装
置热回收比较好,自产蒸汽比较多,约34t,ll 三、工艺说明及流程简介
4l℃,冷凝液仍无法满足使用,需从补充脱盐水 浓硝装置来的蒸汽冷凝水拟与105kt/a冷凝
lt/h
泵补充约1 20℃脱盐水去除氧器。为积极贯 液、270kt/a冷凝液及补充脱盐水三路水通过板式
换热器换热后去动力。
彻公司节能减排的方针,拟用270kt/a稀硝装置
进除氧器的蒸汽冷凝液、补充脱盐水泵补充的脱 270kt/a机组蒸汽凝结水分成两路,一路去
盐水以及105kt/a稀硝装置蒸汽冷凝液与浓硝装乏汽回收装置回收270kt/a除氧器顶部乏气,通
置的蒸汽冷凝液进行换热,回收硝镁来蒸汽冷凝 过新增P1001a/b泵送至除氧器;另一路凝结水
液热量后,回收供动力使用,或视换热效果供稀 与105kt/a来的机组蒸汽凝结水汇合,在l*板式
硝装置作吸收用水,同时使稀硝装置进除氧器的 换热器E1002中与硝镁装置来蒸汽冷凝水换
水温升高,实现节约低压蒸汽及节约用水的目 热,控制流量后分别进入270kt/a和105kt/a各自
的。 除氧器。同时从J31107A/B泵来的补充脱盐水在
二、技术改造 2。板式换热器E1003中继续与硝镁蒸汽冷凝水
为实现冷凝液及热量的回收,对装置做如下 换热,温度升高后脱盐水进270kt/a除氧器。
改造:增加一套乏汽回收装置。用于回收105kt/a 105kt/a机组蒸汽凝结水分成两路,一路去
和270kt/a除氧器顶部乏汽。在硝镁来蒸汽冷凝乏汽回收装置回收105kt/a除氧器顶部乏气,通
液出口增加一台PH计并在稀硝装置换热后增 过新增P100lab泵送至除氧器。另一路凝结水与
加1台在线电导仪。并将信号分别送到动力部和 270kt/a来的机组蒸汽凝结水汇合,在l’板式换
硝酸部。每天分析电导率并定期检测电导仪,分 热器中与硝镁装置来蒸汽冷凝水换热,根据
别在硝镁冷凝液出口和去动力前增加冷凝液不 FQRl8003显示手动阀控制约7t/h凝结水进
合格排放口。新增两台板式换热器,将270kt/a/0L105kt/a除氧器,剩余全部进入270kt/a除氧器。
组蒸汽冷凝液分成两路,一路用于270kt/a除氧 硝镁装置来的PH值7、电导率lOus/cm左
器顶部乏气回收后,通过新增l。泵直接输送至
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定流量的蒸汽冷
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