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关于解决二系列链篦机生球爆裂问题的探索
沈国良
(首钢球团厂河北迁安064404)
摘 要 本文简要介绍了首钢球团厂二系列链篦机生球的干燥过程,分析了二系列链篦机生球干燥过程中出现爆
裂的原因及以前的错误认识,通过对半工业吊篮试验情况进行总结,提出了适当调整3#回热风机风量、风温、降低
生球水分、适当配加迁钢灰等解决方法,对生产起到了一定的指导意义。
关键词 生球干燥 半工业试验工艺参数
1 前言
首钢球团厂二系列投产一段时间以来,链篦机生球在干燥过程中出现的爆裂现象一度成为制约氧化球
抗压和产量的关键问题。围绕这一问题,有关人员进行积极的探索,通过现场观察、取样分析、生球干燥爆裂
半工业现场吊篮试验以及合理调整鼓风干燥介质温度等手段和方法,收到了一定效果。
2 半工业吊篮试验情况
2.1观察、试验现象和原因分析:
2.1.1链篦机篦床上随机取样:
前期,为了有效的观察链篦机生球干燥情况,采取了从链篦机16.5米第14号风箱东侧观察孔处从篦床
上随机取样的方式进行取样,取样工具为自制的半园形铁制取样铲,采取人工取样,取样时经常发现有生球
出现裂纹现象,而且有大量的粉末。
2.1.2半工业吊篮试验情况:
2005年3月13日,按照《球团厂生球干燥爆裂半工业吊篮试验方案》的要求,开始了试验工作。从辊筛
溜料板上随机取来生球装入吊篮中(吊篮用用耐热不锈钢条焊成,钢条直径lOmm。网笼呈正方体,体积为
X
200×200
200mm3,共分三层,每层间隔60ram,层间用钢栅隔开),使吊篮内生球与当时篦床料厚保持一
致,并立即将吊篮放到篦床的东3、4篦板上,待吊篮随篦床运行至第14号风箱处时从观察孔取出并立即送
厂取样班做分层水分测试。得到主要数据和结果如下:
表1生球干燥爆裂半工业吊篮试验1
3月13日15:26~15:31分试验。试验结果上层球有10%爆裂现象。
表2 生球干燥爆裂半工业吊篮试验2
364
3月14日10:54~10:59分试验,试验结果无爆裂现象。
表3生球干燥爆裂半工业吊篮试验3
3月14日14:13~14:18分试验,试验结果无爆裂现象。
表4 生球干燥爆裂半工业吊篮试验
3月15日11:05~11:10分试验,试验结果完全没有爆裂现象,且脱水状况有明显改善。
干球爆裂原因分析
3.1 关于人工取样出现了大量碎球和粉末的问题
通过试验分析和现场取样对比:一方面是前期人工取样时由于只能取到表层约50ram的生球,现场观
察碎裂球相对较多,但代表性不强;另一方面,是由于人工取样在操作取样铲取样过程中撞击未完全脱水的
强度较低的生球,造成生球不同程度的碎裂和粉末产生;另外试验时,将吊篮内的试验样球与同时直接用取
样铲从篦床上取出的干球进行了对比,试验球出现碎裂球的现象较少,没有粉末现象产生,且碎裂球大部分
出现在上层,进而肯定了现场人工用取样铲取样的不准确性,推翻了许多现场操作人员认为生球爆裂严重的
结论。
3.2 生球干燥过程不合理是造成爆裂的主要原因
3.2.1二系列链篦机生球干燥预热工艺过程
目前我厂二系列链篦机生球干燥和预热分四个段进行。依次是鼓风干燥段、抽风干燥段、预热一段和预
热二段。生球在进入鼓风干燥段后受风、温影响开始脱水,在经过部分脱水后进人抽风干燥段,进行二次干
燥,待毛细水基本脱除后再进入预热段预热。
在鼓风干燥段,脱水沿料层自下而上进行。干燥开始,下层生球脱水相对较快,而上层生球由于受下层
生球脱水产生的蒸汽影响,在一段时间内出现表面结露和过湿现象,随着干燥过程的进行,这一现象会逐渐
得到缓解和消失。进入抽风干燥段后,脱水沿料层自上而下进行,上层球相对脱水较快。应该说,鼓抽结合
的生球干燥方法是目前较为合理的干燥方式。
3.2.2生球的干燥效果受风速、风温、水分、布料等因素影响较大
通过试验认为,前期生产过程中的生球干燥效果较差,经常出现爆裂现象与鼓风于燥段未充分发挥作用
有直接关系。由于对3#回热风机风量和回热风温度的调节匹配未达到合理效果,风机的效能和回热风温
度没有得到充分的发挥和利用,一是风门的开度受风机自身影响(风机振动,振幅超标)
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