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维普资讯
莱钢科技 2008年 6月
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÷经 验 交流 ÷
二…..…..…..…..…..…..….三
炼钢厂 80t转炉煤气 回收生产实践
李佃明 吴兆华 倪培亮 陈宏伟
(1炼钢厂 2 自动化部)
摘 要:介绍了炼钢厂银山前区采取优化和完善转炉煤气回收工艺、稳定操作、加强设备管理等措
施 ,提高’了煤气回收量,实现煤气回收量 9Om3/t钢 。
关键词 :转炉 煤气回收 措施
当烟气成分满足 CO≥32%且 O 1%时,切
0 前言
换站的回收钟型阀动作进行 “憋压”,前后压差连
炼钢厂银 山前区于2005年7月份投产 ,先期建 续 3s大于设定值,切换系统控制启动,回收钟型
设一座转炉,煤气是转炉冶炼生成的副产品,所含热 阀打开,放散钟型阀关闭,实现煤气回收。当烟气
量值7000~8000kJ/Nm ,回收和利用转炉煤气的 成分 O≥1%或 CO28%,放散钟型阀打开,回
能量可大幅度降低转炉炼钢工序能耗,并有利于保 收钟型阀关闭,停止煤气回收。
护环境,具有很大的经济效益和社会效益。
3 采取措施
1 工艺流程
3.1 稳定转炉操作
转炉开吹后立即降低活动烟罩至下限,开吹打
火后加入第一批渣料,干法控制前期氧压下限,以减
缓炉膛内反应,降低烟尘产生量,不使烟尘外溢,减
少进人烟道内富余氧气。化渣坚持初期渣早化、过
程渣化好、终渣化透的原则,第一批料加入总量的
1/2~2/3,剩余渣料分批次、少量加入,保证炉膛内
温度。成分均匀上升。稳定过程氧压,使炉内C、0
反应稳定、均衡进行,不出现喷溅和返干现象;转炉
吹炼5rain时煤气浓度已经达到回收的下限30%左
右,此时第一批造渣料已经化透,温度开始上升,需
图 1 工 艺流 程
要加入二批料,但在生产中发现二批料的加入使炉
2 回收控制 膛温度降低,C、O反应减弱,CO的浓度成分下降,
使浓度在回收下限边缘波动,导致回收阀门出现反
2.1 湿法工艺煤气回收
复开闭而影响回收。针对这一情况,转炉车间对第
当CO≥30%且 O22%时水封逆止阀打开,
二批料加料时间相应延后,促进 CO成分快速上升,
三通阀切换至回收位置,开始回收;当O ≥2%或
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