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主提系统扩能技术改造方法.doc
主提系统扩能技术改造方法
【摘要】 针对临漳矿现有条件下主提系统,仔细分析并确定改造原则和技术关键,围绕核心问题对相关配套设备设施进行了更新改造,介绍了主提系统扩能技术的技术改造方法,解决了影响矿井产能提高的提升环节问题。
【关键词】 主提系统 扩能 技术改造 方案
一、矿井概况
临漳矿混合井主提系统担负着矿井煤炭的提升任务,提升能力45万吨/年。原提升机为双滚筒缠绕式提升机,型号:2JK-2.5/11.5,滚筒直径Dg=2.5m,最大静张力Fj=90KN,最大静张力差Fc=55KN,最大提升速度Vm=6.69m/s;提升容器箕斗容积:3.1 m3,箕斗自重:Qz=2160kg,一次提升量:Q=3500kg;电动机型号:YR5001-10,功率Ne=400kW,转速n=588rpm;井上过卷高度:8.4m,井下过放高度:6.6m。
二、分析确定改造原则和技术关键
由于煤炭产量增加,需将提升能力提高高到90万吨/年,为此进行技术改造,以完成提升任务。
为达到改造目的,本次改造原则,在不进行较大规模改造情况下,考虑从提高最大提升速度,减小休止时间、减小净提升时间、增大一次提升煤量入手,对主提升绞车电机、电控、提升容器、井下装载系统等方面进行改造,以达到年提升量90万吨的能力。
技术方案的关键就是提高提升速度,缩短提升时间,优化提升速度图及增加箕斗一次提升量,以此达到提高矿井生产能力的目的。
三、具体改造方案
根据改造原则,确定主要改造内容如下:
1、提升机仍利用原提升机,经计算提升机最大静张力及静张力差满足要求,但液压站不满足要求,故需更换液压站。液压站更换为比例阀液压站,盘形闸更换为新型后置式油缸,且每个闸板上两副盘形闸。
2、更换提升容器,箕斗容积:3.5 m3,箕斗自重:Qz=2160㎏,一次提升量:Q=4000kg
3、更换电动机及电控,增加电控室,同时老电控改造作为备用,电机型号:YR5002-8,功率:Ne=560kW,转速:n=737rpm,
4、井上防过卷缓冲托罐装置在现有基础上往下移:0.9m(因卸载曲轨在现有基础上下移:0.9m,卸载仓口位置也相应下移)。过卷高度为:9.3m
6、井下装载系统
装载胶带输送机经计算满足要求,可以继续使用。 定量斗容积为2.5 m3,不满足要求,现场改造,增大容积。
7、井下防过放缓冲托罐装置
在现有基础上往下移:2.7m,过放高度:9.3m
四、具体实施方法
1、绞车电控方面
根据对原提升系统测试,改造前净提升时间110s,主要是加减速度小,爬行时间长,现有的绞车电控为PLC控制转子串电阻调速+低频制动电控系统,调速性能差,不能达到减小提升时间的要求。
确定将主提现有电控改造为转子双馈变频调速。改造原则为:增大电机功率,提高电机运行速度。将原PLC控制转子串电阻调速+低频制动电控系统,改造为“全数字转子双馈变频调速+双PLC冗余控制+上位机监控”全数字电控系统。
由于变频的调速性能优越,可以实现无级调速,可以精确地控制加减速度和爬行速度,因此加减速度由以前的0.6m/s2增大到1m/s2增大,爬行速度由0.3 m/s增大到0.5 m/s。从而减小了加减速段时间和爬行段时间。
2、装载系统改造
改造前装卸载时间为35s左右,主要问题是箕斗不合理:箕斗到位装载闸门打开后,快速涌出的煤流易冲到箕斗外面,装载不能一次到位,闸门打开时间长,所以要进行改造。
①改造了定量斗装载闸门控制系统,调节闸门油缸运动距离,减少开启闸门时间。
②安装定量斗,更换了称重装置,采用液压油缸称重,实现定重装载。
③率先采用在定量斗装载完成后闸门关闭前(不影响正常提升),即开始发信号提升,进一步减少了休止时间。
④其他调整:溜槽角度进行调整;箕斗到位调整;
⑤采用PLC控制系统,实现对定重装载、液压闸门、信号通讯的实时控制。箕斗到位后自动开启液压闸门装载,自动发出开车信号,实现自动装载。
⑥井口PLC控制系统有电脑模拟显示柜和信号控制柜等组成,实现对井底装载全过程的模拟显示和计算机画面显示,并有产量的日月报表输出功能。
通过以上改造实现装载系统自动化控制;最大程度地减少了休止时间,装载时间达到10s,与改造前相比减少了25s。
改造前后速度图参数如表1所示
表1 临漳矿混合井主提系统改造前后速度图参数对照表
改造前 改造后 一次提升净循环时间 Tj(s) 110 75 休止时间 T6(s) 35 10 一次提升总循环时间 T (s) 145 85 最大运行速度 Vm(m/s) 6.69 8.38 加、减速度 a(m/s2) 0.6 1 爬行速度 V4(m/s) 0.3 0.5 爬行距离 h4(米) 8.1 3 提升高
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