连州电厂440t%2fh+CFB锅炉出灰系统的优化改造和探讨.pdfVIP

连州电厂440t%2fh+CFB锅炉出灰系统的优化改造和探讨.pdf

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每台电除尘配置为电场4个,灰斗16个,空预器灰斗2个,两台锅炉共用一个气力出灰单元。 空预器、电除尘一、二电场的飞灰,一路输送至飞灰再循环仓,80%的飞灰经飞灰再循环重新回到 炉膛燃烧。另一路输送至粗灰库,粗灰库直径12m,高22m,灰库容积1350m3,其容量可贮存两台 锅炉设计煤种24小时的排灰量。粗灰库设三个出口,一路接双轴搅拌机(设备出力100t/h,型号 浆泵送往灰场。细灰库为钢结构,直径7.5m,高19m,灰库容积280m3,用以贮存除尘器三、四电场 的细灰,细灰经干灰散装机(设备出力100t/h)装车外运综合利用。 流程如下图所示: n灰再循环创 f 叵重要:iii固一一圜一一团一一圆一一囫 t l 巨压市川 漩车外矧 灰浆泵房内装二台灰浆泵,采用调速型液力偶合器进行调速,型号:GA250W-S5、流量:350m3/h、 扬程:92m,配用电机电压380V、功率:160kW,设有一条灰管。气力出灰系统采用3台除灰空 压机,空压机型号为GA250W-$5、流量44.7 压6000V。空压机出口的空气经油水分离器分离,再经冷冻式干燥机、除尘过滤器处理后对仓泵输 送系统供气。除灰系统设置了流化风机和空气电加热器,以增强干灰在灰库内的流动性、干燥,防 止干灰板结。 2 电除尘出灰系统设备运行状况 由于设计、设备质量及其他方面原因,躬、4炉电除尘灰自投产运行以来,出现了种种问题, 已严重影响到机组的安全、经济、环保的长期运行。 (1)由于设计等原因,电除尘出灰量远超过干出灰系统的出灰能力,特别是第一电场的灰量 偏大较多,造成仓泵堵灰,出灰不畅,灰斗大量积灰,电极短路引起电除尘高压柜跳闸,往往后面 电场又因出力不能满足除灰量需要,形成恶性循环,连跳高压柜,使电除尘分离效率大幅下降,对 环境污染严重,不得不降负荷处理,造成了巨大的经济损失,又难免对环境的污染。而且使电除尘 高压柜经常不能全部投入。 (2)由于仓泵设备可靠性差,阀门磨损量大等,致使仓泵的出灰效率降低、 投用率下降,不仅影响环境,又大大增加了设备维护的工作量及费用。 (3)由于要用压力空气气力输送至灰库,要使用大功率空压机(2×250kW),而且因为空压 机存在设计、设备质量和环境等方面的原因,频繁的出现因“主机温度高”跳闸的现象,长期运行 大幅的增加了厂用电,而且严重的影响到机组安全可靠、经济的长期运行。 (4)由于系统管路较为复杂,且一般需通过双轴搅拌机制浆后用灰浆泵输送至灰场,且灰浆 363 对双轴搅拌机及灰浆泵磨损较大,管道冲洗不当易造成堵管,运行中既提高了厂用电,又增加了维 护人力和成本。 3 电除尘出灰系统优化改造 3.1撑3、4炉利用机组计划停机期间,在电除尘第一电场的4个灰斗,每个多加装一个仓泵,满 足第一电场仓泵的出灰能力,确保出灰顺畅,第2、3、4电场灰量不致超出,避免形成连跳高压柜 的恶性循环,基本达到确保出灰正常的预期效果。但机组厂用电偏高的问题仍未得到解决,而且由 于设备可靠性差,时有造成仓泵堵灰、阀门磨损、漏灰,及灰浆泵故障、灰管堵等引起粗灰库料位 太高,影响机组安全、经济运行,同时也造成系统维护的困难。 3.2躬、4炉电除尘每个灰斗增加一路水力出灰(于撑1、2炉水力出灰相同),当千灰设备出力不 足或故障时,改为水出灰,避免灰斗积灰,可提高除尘效率, 保护环境,又不影响机组带负荷:同时由于减少了辅机运行数量,既降低了厂用电率,又减少了设 备维护量及费用;另外烟气含尘量降低,引风机出力和磨损减少,有利于设备长期运行,效益巨大。 3.2.1可行性分析 挣1、2炉灰渣泵为3台设计、2台运行,有相当的余量,可不增设灰渣泵,有撑1、2炉长期运 行的成熟经验,冲灰水可利用灰场回水,且躬、4炉灰斗下有足够的空间,只需铺设管道沟槽即可, 改造工作量不会太大。 3.2.2安全性分析 如若灰沟槽道堵塞、或撑1、2机灰渣泵出现故障、检修等,可切回气力输送。两种方式互为备 用,停用时可组织人员集中、彻底的检修消缺,另外,水力出灰和气力出灰也可同时配合使用。大 大的提高了朽、4炉能够安全运行的可靠性 和经济性。 3.2

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