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因索。结台受热面泄漏基本原理与实际运行工作,可以分为以下几个方面。
2,1 主、再热蒸汽温度超温使管壁过热
过热是造成“四管”泄漏的主要原因。过热可分为长期过热和短期过热,从泄漏管口形状观
察分析.长期过热较多。因煤质原因、燃烧调整不当、火焰中心上移,造成炉膛出口烟温偏高使
后屏过热器、对流过热器、再热器热段发生超温。长期超温导致管材珠光体球化严重,易发生泄
漏事故。过热是超温的结果,超温是过热的前提,运行中超温问题是十分严重的。
2,1.1锅炉负荷过高
当前电力市场化运作以后,为了提高经济效益,富总厂争取到了相当多的发电量,2005年
达72亿kw/h的发电量。机组在长时间满出力运行,金属壁温相对较高,往往接近极限耐热温度,
加速了受热面管材的老化,易出现泄漏事故。机组尖峰时段负荷常常超过200MW,而低谷时段又
低于1IOMW,管材所受到的热应力变化较大,金属热疲劳加大,尤其高负荷时易引发泄漏问题。
2.1.2经济指标竞赛
为了促进运行工作,总厂开展经济指标竞赛活动己经十多年,为了取得较好名次,运行各值
上。当热负荷波动较大时,超温、超压现象极易出现,据不完全统计某台锅炉运行一个月内超温
次数达600次以上,累计超温时间40个小时之多,有的操作人员在长达四个小时的时间末调整
温度,任其超温。由于少数运行人员只看到眼前的经济利益,忽略了安全问题,为机组长期安全
经济运行埋下事故隐患。
2.1.3监控手段单一
从运行中过热器壁温再热器壁温来看,壁温监视不够及时,过热器热段,再热器热段管壁温
度经常超过540C}n560’C,加上热工补偿40(2,那么,过热器管材.再热管材均处在极限温度工
作点上。在此温度上,其抗氧化性能下降,氧化速度加大,长时间运行易出现泄漏问题。
2.1.4设计煤种改为烟煤、褐煤混烧
近几年富总厂引进省内烟煤燃烧来降低发电成本。由于设计上的原因一期锅炉炉膛高度偏低
锅炉容积热负荷较大,而烟煤发热量高着火点较褐煤滞后,易造成炉膛出口温度高,高负荷时曾
出现一、二级减温水加满,温度控制不住的现象,同时高的炉膛出口温度更易使过热器受热面结
焦。2005年、2006年3、2号炉先后出现因过热器对流受热面严重结焦而被迫停炉事故发生.对
流受热面大量结焦后.甲乙侧烟气温度出现较大的偏差.壁温超温严重。
2.1.5结焦问题突出
为了节省厂用电,低负荷时采用单台送风机、三台风扇磨运行方式。当加负荷时仅仅规定了
多少负荷时启动备用风扇磨.而没有规定多少负荷时启动另一台送风机,往往运行人员在氧量表
显示不低于4%的情况下,较高负荷时仍保持单台送风机运行,此时炉膛内局部存在缺氧状况,
极易导致炉膛出口处受热面结焦。1、3、4、5号锅炉满负荷时,由于吸风机出力不足,氧量常
常低于4%,更易使炉膛出口处结焦。
2.2水冷壁水循环不良
2.2.1启炉水循环差
启炉过程中,因工质流速偏低,使个别管段吸热不均,造成水循环不畅,导致局部膨胀受阻,
加之定期排污放水不足,个别循环回路水循环建立缓慢,加大了管排间的应力,管排问应力过大,
使焊接鳍片拉裂而泄漏。
2.2.2锅炉负荷过低
200栅发电机组调峰任务重,常常低于1IOMW。当压力仍保持在13.OMPa时.由于流量小,在
个别循环回路出现循环停滞现象.在炉膛上部的水冷壁管易出现超温过热现象,长时间就会出现
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泄漏。
2 2.3局部冲刷严重
因为各台风扇磨出力不同,出口一次风风压不同,炉内假想切圆中心偏离设计位置,对局部
水冷壁产生冲刷,在低负荷时段运行三台风扇磨,炉内动力场偏离现象突出。从再热器冷段前烟
温可以看出,炉内温度场分布不均,传统调风方法,调整甲乙两侧烟温非常困难。磨煤机出力下
降时出口风压下降,一次风刚性减弱,被相邻的喷燃器火焰冲击,加大了火焰偏离,炉内假想切
圆较大,使水冷壁吸热不均,易出现局部过热问题。
2.2.4水力吹灰效果不佳
富总厂锅炉都安装有水力吹灰装置,由于设备陈旧,工作效果不好.经常有单个水力吹灰器
退不出来,对附近水冷壁喷水过多,使管材急剧冷却发生爆漏。运行中规定白班投一次水力吹灰
装置,由于诸多因素有时不投或因某个吹灰器故障而少投入,吹灰效果不佳,易出现水冷壁管局
部过热。
2.3省煤器磨损严重
2.3.I煤质变化使省煤器磨损
省煤器运行时间较长,管材磨损较重,由于加入省内烟煤参与燃烧,烟煤的可磨性系数较大
为1.5Kkm,扎赉诺尔褐煤可磨性系数为1.286Kkm.烟煤较褐煤硬;烟煤的灰份为32%,褐煤为
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