环式焙烧炉低温焙烧试验探讨.pdfVIP

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环式焙烧炉低温焙烧试验探讨 潘灶安 (上海碳素厂上海200241) 摘要:本文通过对上海碳素厂3418室带盖环式焙烧炉的炉型结构及生产状况分析,提出了 并着手对浸渍品焙烧进行常规和低温两种焙烧升温曲线的对比试验。从而探索在新的二次焙烧 工艺曲线下:l、产品质量(电阻率)的变化情况;2、炉室上、下温差的变化情况;3、焙烧 坯煤气单耗的变化情况。 关键词:低温焙烧测温锥电阻率 1 前言 随着炼钢工业的飞速发展,电炉炼钢在钢产量中所占的比例越来越大,而在电炉炼钢中, 尤其以大容量、高效率的电炉居多,这就要求炭素行业提供大规格的高功率、超高功率电极, 而高功率、超高功率电极在生产中不仅对其原料(一般需要优质石油焦或针状焦),粒度等要 求严格外,通过一次焙烧后的坯品还不能达到标准要求,往往需经浸渍后再进行焙烧处理。这 就是电极的二次焙烧。 上海碳素厂3。18室带盖环式焙烧炉于97年4月开始烘炉投产,全部生产没渍品,为无火 井,每个炉室共有六个料箱,尺寸为1740X1050X3200mm,下层装电极或接头,E层摆放装 有冷压产品的铁笼,总装炉量为16--18吨左右。投产至今,坯品的质量比较稳定,合格率~ 般都8%保持在99%以上,成品率也稳定在90%以上,但生产成本偏高,主要是煤气消耗高, 环式焙烧炉的煤气消耗要高出约150m3/t。 表1 1。,∥,3。环式焙烧炉生产情况的对比 料箱尺寸 装炉吨位 煤气消耗 单位容积料箱装 炉号 料箱个数 (mm) (t) (nWt) 炉量(1/1113) 1“ 1740105039806 30~36 420.5 0.69~0.83 20 1508 32~40 389.2 0.63—.o.78— 6 39 174010503200 16~18 540.9 0.46~0.51 从表l可以看出,造成3锎:式焙烧炉煤气消耗高的一个主要原因是由于单位容积料箱装 炉量较低所致,这是由于装炉坯品的种类所致,因此要降低煤耗,无法从装炉量上得到有效的 提高,必须从升温曲线角度去考虑。目前,我厂二次焙烧采用200小时焙烧曲线,即预热120 小时后点火升温,焙烧最高温度为1150C,并保温20小时。由于3。环式焙烧炉生产的产品全 部都是浸溃品,是已经经过了不低于800C的一次热处理,二次焙烧时不会发生坯品的变形, 180 再加上本身炉室高度较低,上、下温差比较小,因此是否可以考虑,适当降1氐焙烧的最高温度, 以降低与外界的热交换,减少热损失,提高热利用率,同时延长最高温度的保温时间,从而进 一步缩小炉室上、下温差,使电极的结构趋于稳定。 2浸渍品二次焙烧机理 二次焙烧的目的是使浸渍沥青焦化并获得最大的残焦率,使内部结构更致密、更均匀,因 此在确定其升温曲线时,不仅要考虑沥青性能的变化规律,而且还要考虑坯品的工艺特点。当 然,比起一次焙烧来说,其升温速度可以适当加快,最高温度也可以适当降低。 二次焙烧的整个过程可分以下几个阶段。坯晶温度大约在200。C以前,浸渍剂的粘度急剧 下降,沥青开始向外流动,坯品的重量减少,但还未发生分解反应,斛此,在该阶段温度范围 不宜过长,否则就会造成沥青的大量损失,影响残焦率。当坯品温度在200。c’、3006C之间时, 沥青发生了破坏性的分解反戍,坯品表面的沥青粘度增人,并开始结焦。而当坯品温度被升到 300。C~600。C时.升温速度应适当放慢,此时沥青发生各种各样剧烈的化学反应,半焦开始 形成,例氐加热速度可提高沥青的藏焦率,同时可避免~些裂纹的产生。当温度在600℃~750 ℃时,挥发物摊出量减少,半焦转为焦炭,各种性能得到提高,沥青的各种变化已基本停止, 升温速度可以加快,从而进入保温阶段,确保坯品的温度和性能稳定均匀。 因此,在考虑确定低温焙烧的最高温度时,只需使炉室内的最低温度不低于750℃即可, 所以蕃“门采用1000C作为最高温度f黜Ⅱ下试验。 3试验方法

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