凝汽器用铜合金腐蚀行为研究.pdfVIP

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】2, 凝汽器用铜合金腐蚀行为的研究 谢学羊龚洵洁彭珂如虢兰傅强列俊峰 (武汉水利电力大学应用化学与环境工程系,武汉430072) 掩要 本文通过静态挂片试验、动态腐蚀试验、电化学测试和表面分析,研究了HAl77—2铜台 金在低硬度、低pH值、洪水季节含砂量高的冷却水中和HSn70—1A铜台金在古S卜与不音S卜的 二倍浓缩水库水中的腐蚀行为及原因.研究结果表明,两种铜舍金在求中均发生脱锌腐蚀,水库 水中S2_的存在,会加速HSn70—1A铜舍金的腐蚀。井针对两种铜台金在水中的腐蚀行为及原因, 提出了防腐蚀措施。 关键诃铜合金脱锌腐蚀S2 防腐蚀措施 1 前 言 在火电厂,锅炉机组的腐蚀、结垢、积盐,多由凝汽器泄漏引起。凝汽器的泄漏主要表 现为凝汽器管的腐蚀或断裂,在强烈的腐蚀介质中,管板也可腐蚀损坏,凝汽器壳体则极少 腐蚀穿透。国内电厂所用的凝汽器铜管多为黄铜,少数机组使用白铜管,部分机组使用钛管。 国外除使用上述管材外,还使用不锈钢和青铜,但仍以黄铜用量最大。 某电厂凝汽器铜管采用硫酸亚铁成膜处理,洪水季节冷却水中含砂量高,运行两年左右, 铜管遭到严重腐蚀;所用铜管牌号为HAl77—2。为此,我们对该厂凝汽器铜管的腐蚀原因进 行了研究,找出了腐蚀原因,并提出了防腐蚀措施。另一电厂的循环冷却水水源将由地下水 改为地面水(水库水)。水质分析结果表明,水库水为高含硫水,硫的存在形式是s2_,s”的 最高含量达0.8mg/L,为此,要研究水库水对凝汽器铜管的腐蚀行为,以便采取相应防腐蚀 措麓;该厂凝汽器铜管牌号为HSn70—1A。 2试 验 2.1水质分析 水质分析方法参见参考文献[1]。 2.2静态挂片试验 逐级打磨至光亮,用丙酮去脂、无水乙醇清洗,干燥器中干燥备用;试验介质为加S”和不加 S2_的二倍浓缩水库水,试验材质与试片的体面比为1 1)℃。 2.3动态腐蚀试验 1Ar试验介质 动态腐蚀试验系统为模拟电厂循环冷却水凝汽器系统,试验材质为HSn70 为模拟水库水主要腐蚀物质的模拟水,模拟凝汽器管出口温度控制在(40土1)℃。 2.4表面分析 腐蚀铜管内表面和HSn70—1A的静态、动态腐蚀试样。 jZ8 2.5电化学测试 数记录仪和三电极电解池组成,其中参比电极为饱和甘汞电极,辅助电极为大面积铂电极,研 究电极材质为HAl77—2和HSnT0一IA,研究电极在试验前,用金相砂纸逐级打磨至光亮,用 丙酮去脂、无水乙醇清洗,干燥器中干燥备用;对HAl77—2进行电化学测试用的电解质为电 厂循环冷却水系统冷却塔的出水,对HSn70—1A进行电化学测试用的电解质为加S2一和不加 S2一的二倍浓缩水库水。 3 结果与讨论 3.1对HAl77-2凝汽器铜管庸蚀原因的分析口3 (1)电厂循环冷却水系统冷却塔出水的水质分析结果表明,HAl77—2凝汽器铜管中运行 的冷却水,其硬度低,仅0.2mmol/L,属于极软水;其pH值也低,为7。一般认为,在低硬 度、pH值也低、含盐量较大的水中,铜管易发生脱锌腐蚀。加之水中古砂量较大,由于水流 夹带砂粒的冲刷,有可能破坏铜管表面的钝化膜,从而导致铜管被破坏表面的腐蚀。 、.矗。一:奠;一.|’I 该厂凝汽器铜管运行两年左右遭到严重腐蚀.对凝汽器铜管割管检查,发现某些铜管的 水侧表面上有范围较大的发红区域,管壁呈均匀减薄,腐蚀严重处管壁减薄至0.4ram,甚至 穿孔。这表明冷却水水质不良确实引起了HAl77—2凝汽器铜管的腐蚀。 腐蚀铜管的成分。可以发现,腐蚀铜管与新铜管的最根本区别是腐蚀铜管不台锌,从而可知 铜合金中的锌被溶解,说明铜管发生的腐蚀

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