Ⅱ套常减压蒸馏装置节能降耗探索.pdfVIP

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2006年中国石化节能技术交流会论文集 lI套常减压蒸馏装置节能降耗探索 第一周加工的是番禺、卡宾达和班切马斯等石蜡基原油,第二周加工的是汉哥原油,第三周加 工的是管输原油。从表2可以看出,随着原油重质、劣质化,除盐水、电都明显增加,能耗加大。 表2不同性质原油加工能耗对比 二常吨原油加工能耗周报 序号 项目 2005拄 第一周 第二周 第三周 l 新鲜水 O.02 O.0419 0.0199 O.0117 2 循环水 O.3 7.1892 7.3171 7.1438 3 除盐水 O.02 0.0043 0.0041 0.0043 4 电 1.0 4.9465 5.193l 5.3021 5 蒸汽 O.93 0.048l 0.0459 0.0466 6 瓦斯 7.47 8.7893 9.1009 9.1632 7 轻质油收率 45.46 37.05 34.36 8 装置能耗 9.21 11.33 11.39 11.39 3节能降耗的主要措施 3.1优化换热流程,降低能耗 减压系统改造前,减压系统中蒸汽发生器产生的蒸汽质量较差,一般情况下都放空,不能产生经济 效益。改造后取消蒸汽发生器系统,减一线换热器与脱前原油换热,保证脱前热量不低于工艺卡片; 减一回流由原来的一台冷却器改成二台冷却器,确保减一线回流温度≯60℃。减二、三线蜡油混合 后经换热器与脱后原油换热,换热后再与减一线蜡油合流去二催,利用新增换热器调节蜡油去二催 温度,这样既可以保证去二催蜡油温度,既简化了流程(改造前、后流程见图1与图2),又可以利用 高温位热量。改造后脱前原油流程与拔头油流程见图3,使拔头油换热终温由原来的270。C提高302 ℃,常压炉消耗的燃料气下降了1.0~1.2 kgEoA。 冷腊出装置 (102—7) 图1 改造前减压侧线流程 2006年中国石化节能技术交流会论文集 lI套常减压蒸馏装置节能降耗探索 热腊出装置 (102一‘) 冷腊出装置 (102—7) 图2改造后减压侧线流程 常压炉 图3改造后脱前原油与脱后原油流程 2006年中国石化节能技术交流会论文集 II套常减压蒸馏装置节能降耗探索 改造前,减顶不凝气经过“己”形去减压炉燃烧,它含碳量较高

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