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烧结大烟道卸灰阀改造与应用.pdf
莱钢科技 2011年2月 烧结大烟道卸灰阀改造与应用 谢登高,邱庆利,葛勤宪,刘丰生 型钢炼铁厂 摘 要:烧结大烟道卸灰过程 中经常发生灰仓蓬灰、卸灰不畅、漏风等问题,为此进行了认 真分析和研究,提 出了改进措施,保障了正常卸灰,取得 了较好效果。 关键词 :卸灰阀 卸灰 改造 复位时散料会积存于下料 口之间,阀盖关不到位, 0 前言 造成阀体漏风,灰仓悬料篷灰,不能正常卸灰 。 烧结生产过程中烧结台车上的矿料因受风机负 3 卸灰阀电机驱动装置 电器控制存在缺陷, 压的作用,一部分细小的散料和灰尘被吸人到大烟 使其在缓冲过程中经常与摆臂保持接触,导致密封
道中,由于烟道横截面加大,风速下降,它们 中的 阀盖不能关闭,而产生漏风,造成卸灰不畅。在生 大部分受重力作用 自然坠落于烟道底部的灰仓 中, 产 中由于灰仓仓位不同,卸灰时间控制不准,造成 再由双层卸灰阀将其卸到输灰皮带上 。型钢炼铁厂 部分灰仓积料,而部分灰仓空仓。 两台265m 烧结机投产后,由于双层卸灰 阀设计 4 卸灰阀侧盖与阀体采用螺栓 M6 连接,
存在诸多缺陷,导致灰仓蓬灰、卸灰不畅、漏风严 由于经常受到物料的冲刷和风的侵蚀,螺栓极易断 重,影响了烧结机正常生产。 裂、滑脱 ,使侧盖密封不严而漏风。 5 卸灰阀法兰变形、石棉垫及石棉绳经常受 1 现状分析 到风的侵蚀形成漏风,影响正常卸灰和生产。 1 由于卸灰 阀阀内密封盖开 口角度过小 如 2 改造方案 图1所示 ,造成灰仓积灰且卸灰 阀密封阀盖 由于
受烧结散矿冲刷,阀盖磨损严重,四周一旦出现缝 1 将卸灰阀密封盖开度 由3O。改为 78。,下料 隙,在大烟道负压作用下形成抽蚀,缝隙会逐渐增 口直径由230mm加大为 260mm, 如图2所示 ,
大 ,漏风更加严重 。 使料流变得畅通,输灰速度加快,输灰量 明显加 大 。同时由于阀盖开启角度加大,物料对卸灰阀阀 盖的磨损将明显减轻,延长阀盖使用寿命。 图 1 卸灰阀密封盖开 口情况 2 卸灰阀开、关设定周期短,仅为5s,每次
工作循环后大烟道灰仓 内积料均放不干净,当阀盖 图2 改造后卸灰阀密封盖开 口情况 2 将卸灰 阀开启关闭周期延长到 3min,使
作者简介 :谢登高 1975一 ,男,1996年7月毕业于山东冶金工 灰仓 内积料有时间充分卸干净。同时,在两层卸灰
业学校冶金机械专业。现为型钢炼铁厂助理工程师,主要从事机械 阀中问增加 中间灰仓,作为双层卸灰阀之间的过渡
技术管理工作 。 灰仓 见图3 ,保证有足够空间存储卸下的物料。 谢登高,等:烧结大烟道卸灰阀改造与应用 第 1期 总第 151期 上卸灰阀 4 将卸灰阀侧盖安装 由螺栓紧固方式改成合 页门形式,密封压紧采用机械机构 自锁密封,便于 经常开启,密封效果好 如图5所示 。 图3 卸灰 阀新组合 3 增设卸灰阀驱动电机联锁控制。上下两层
卸灰阀阀盖达到78。最大开 口时,电机驱动装置驱
动柄处各增加一个接近开关,当上层电机驱动柄转 图5 机械 自锁侧盖
到接近开关时,接近开关发出停止信号,电机停止 5 双层卸灰阀法兰密封采用新型膨化垫片密
运转,然后保持状态 3min,让灰仓 内烧结散料落 封,此密封组织有塑性变形补偿作用,密封效果
人中间灰仓;上层卸灰阀密封阀盖关闭,下层卸灰 好,有效阻止风量流失。
阀驱动电机转到下层接近开关处,接近开关发出停 6 对烧结机大烟道 44台双层卸灰阀进行PLC
止信号,电机停止运转,阀盖打开保持在最大开度 控制系统改造,并且与输灰皮带机进行联锁。根据
将散料排 出去,如料未排净,再重复 以上过程 生产情况设定每台卸灰阀的卸灰时间,实现了卸灰 如图4所示 。 系统生产工艺设备的自动启停及电气联锁保护,工 艺生产过程 的数据采集,数据处理,工艺画面显 示,故障报警,实时趋势,历史趋势,报表打印, 烧结机的联网通讯等功能。 3 结语 型钢炼铁厂烧结机双层卸灰 阀实施适应性改造 后,实现了自动放灰,减轻了岗位工劳动强度,且 每次放灰可将灰仓内积灰全部放干净,卸灰 阀内无 残留无堆积现象,更是消除了大烟道灰仓结块悬料 现象,大烟道卸灰阀系统漏风率降低 50%,促进 T 磊可 了烧结生产,取得了良好效果。 图4 电器控制原理 特邀编辑 :董书岐 ReformationandApplication ofLargeFlueDustValveofSintering XieDenggao,QiuQingli,GeQinxian,LiuFengsheng TheIronmakingPlant Abstract:Theproblemssuchasashdepositioninashsilo,poorerdustunloadingan
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