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金属学与金属工艺
数控 ·数显——采用西门子802C数控系统对进 口组合机床的改造 机床电器 2009.5
采用西门子 802C数控系统对进 口组合机床的改造
李志新,林 海 ,杨利亮 (广西玉柴机器股份公司,537005)
摘要:对二手进 口组合机床进行电气系统技术改造是恢复设备性能和保值增值 的有效方法,本文用西门子 802C
baseline数控系统,对多工位 自动线组合机床部分电气系统、改造方案和实际设计内容进行了介绍。
关键词:802Cbaseline数控系统 ;组合机床 ;数控改造
中图分类号:TP273;TG65 文献标识码 :B 文章编号:1004—0420(2009)05—0027—02
0 引言
1993年,公司从巴西福特公司引进二手机体和缸
盖加工线(有20条组合 自动线、30台单机)。其 中,工
序号为 OP80的自动线组合机床是铣削柴油机机体两
图1 OP80组合机床基本结构框图
侧面和后油封面 ,由三个加工工位和4个辅助工位组
成 ,主控采用美国A—B公司PLC2/30的PLC控制输 2 数控系统的设计
送、叉具夹紧松开、电机等 ;每个加工工位 由专用位置
控制器 +直流驱动系统组成。因控制器、驱动系统年 2.1 硬件配置设计
限久,故障频繁,维修困难,影响正常生产。为此,决定 西门子 802Cbaseline是集 CNC、PLC于一体的安
对加工工位电气系统升级改造 ,以适应生产的要求。 全可靠的经济型数控系统,3轴 +1主轴摸拟量输 出,
48个输入点,l6个输 出点,外形紧凑,电源为 DC24
1 数控改造方案的确定
V,具有 良好的人机界面。每个加工工位数控系统硬
如图1所示为OP80组合机床 的组成示意图。三 件连接如 图2所示。
个加工工位由专用位置控制器 +直流驱动系统组成三
轴铣床 ,由主控 PLC控制起动和停止,与主控的信号
交换通过 I/O线连接。
为了降低改造成本,缩短改造周期,减轻改造工作 图2 数控系统硬件结构连接示意图
量 ,经仔细研究论证,决定按如下方案改造:
2.2 PLC程序 的摸块化设计
a.采用西门子802Cbaseline系统改造专用位置控
制器,611U驱动器改造直流驱动器,1FT6交流伺服电 西门子802Cbaseline系统的PLC采用s7—200语
机改造直流电机。主轴 由普通齿轮有级变速改为伺服 言编程,指令丰富,程序采用摸块化结构设计 ,把 PLC
无级变速 ,减少机械冲击 ,运用数控系统对 、y二轴 程序编写成若干个程序块,每个块完成指定功能。程
序的可读性强 ,逻辑控制可靠性高。PLC程序各摸块
联动和插补完成轮廓加工;
b.依靠802Cbaseline系统 内置的PLC功能摸块 基本结构框图如 图3所示。
对加工工位电气进行控制,减少原电气控制线路中的 2.3 611U控制摸块调试
部分中间继电器 ;对与主控相连 I/O信号进行处理和 611U是摸拟量输入、功能强大的控制摸块,有 “速
控制。原则上保持主控PLC程序不动 (或少动),以减 度/扭矩”方式和 “定位 ”方式两种版本 ;这里选用速
少工作量和保持机床动作顺序 ; 度/扭矩版本,其参数较多,但根据应用需要设定主要
c.根据加工产品质量要求,用电机码盘组成半闭 参数,其它的为默认就可以了。主要调试过程如图4
环控制,位置信号取 自611U控制板 。 所示。
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