提高锅炉热效率方法探讨.pdfVIP

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2011年全国冶金企业热电专业年会论文集 57 提高锅炉热效率方法的探讨 姚烨楠 本钢发电厂,辽宁本溪117021 【摘要】针对本钢发电厂23’高压锅炉热效率偏低情况,提出通过降低排烟损失,来达到提高该 炉热效率的目的。找出23’高压锅炉排烟损失偏大的原因,为炉顶及下级预热器存在漏风现象,提出具 体处理措施,解决炉体漏风问题,降低排烟损失,提高该炉热效率。 【关键词】锅炉;热效率;漏风 锅炉是燃煤发电厂的的三大主要设备之一, 会降低排烟损失,提高锅炉效率。因此问题集中 锅炉又是机组系统中容易发生运行安全事故的设 在如何降低234锅炉排烟损失上。 备;燃煤电厂的重要经济指标中,锅炉成本经济指 2分析影响排烟损失的因素 标占有重要地位,通过比较经济成本指标,可以看 首先,在分析影响排烟损失的因素前,我们知 出电厂在某经济性方面的情况。锅炉成本指标完 成情况,集中体现在锅炉效率上,可以说,锅炉效 率高低直接影响锅炉运行经济性,是衡量锅炉经 代表有效利用的热量、排烟热损失、化学未完全燃 济运行的最重要指标。 烧损失、机械未完全燃烧损失、散热损失、灰渣热 1设备概况 损失。在所有热损失中,排烟热损失也是所有热 本钢发电厂23。高压锅炉于1991.10投产, 损失中最大一项。因此,在提高锅炉效率问题上, 为武汉锅炉厂生产的WGZ220\100—13型,型式 如何降低排烟热损失也是提高锅炉效率非常有效 为高温高压参数、四角切圆燃烧、自然循环汽包 的有段。锅炉排烟热损失是由于锅炉排出的烟气 炉,集中下降管“Ⅱ”型布置结构的燃煤锅炉。制 焓高于冷空气进入锅炉时的焓,所造成的能量损 粉系统为钢球磨中间储仓式制粉系统,采用热风 失,它主要由排烟体积与排烟温度所决定的。前 送粉方式。238锅炉原设定效率91.1%,现列取 者与锅炉风粉配比过程中,投入锅炉空气量多少 2009年,该锅炉效率试验测量数据如下。 有关,同时,锅炉各部位漏风量也造成锅炉排烟体 表1 2009年统计的锅炉效率 积的增大。后者,与锅炉换热面积、炉膛是否结 焦、积灰有很大关系。对于以上四种影响排烟损 时间1月2月 3月 4月 5月10月11月12月 失的因素,在238锅炉实际问题上,逐项分析: 86.587.5 87 87 86.5 87 86 篱87 1 锅炉在运行调整过程中,由于阀门在运行 由于238锅炉效率偏低,远低于锅炉出厂原 过程中受热膨胀导致风门卡死引起进风量过大, 设计值,降低锅炉运行生产经济性,增大锅炉成本 造成进入锅炉冷风量 与炉膛温度相比,实际热风 消耗,对此,车间关于234锅炉效率问题展开讨 温度为320℃ 偏多,这样,在降低炉膛火焰中心 论,探讨提高效率的方法、途径。首先,对提高 温度的同时,也增加锅炉烟气体积,对此,我们通 238锅炉效率可行性进行分析,认为在现基础上, 过对二次风风门门体及执行器分别进行检查,之 8锅炉排 前由于23”锅炉在去年中修中对二次风风门门体 仍可以继续提高锅炉效率,原因在于,23 烟温度,实际测量为165℃左右,而原设计排烟温 及执行器进行部分更换,因此可以排除由于阀门 度为1460C,即高于原设计温度约20℃,而根据锅本身缺陷原因造成过量空气偏大问题,因此,二次 炉理论,排烟温度每上升15℃,将造成效率下降 风风量过大不是引起234锅炉排烟温度升高的主 1%,如果在165℃基础上,将排烟温度降下来,将要因素。 58 姚烨楠:提高锅炉热效率方法的探讨 2 锅炉各部漏风问题。先分别在燃烧室、过 测量结果过热器后、下级预热器后指标高于锅炉 热器后、省煤器上下级、空气预热器上下级等部位 原设定值。 进行烟气含氧量、过量空气系数、漏风系数测量, 表2处理前后的测试结果及效率 项 目 处理前 处理后 项 目 处理前 处理后 过热器后02,% 5.5 3.5 下级预热器后过剩空气系数/a 1.5 I.4 过热器后过剩空气系数,Q 1.35 1.2 下级省煤器区域漏风系数/ZXa 0.1 0.05 省煤器后ROz/% 14.9 下级预热器区域漏风系数,血 0.28 0.07 省煤器后02/%4.64.9 排烟热损失,% 9.17 8.24 省煤器后过剩空气系数/a 1.4 1.3 机械不完全燃烧热损失,% 2.5 O.82 0.81 下级预热器后02,% 7.5 6 散热损失,%0.88 锅炉热效率,% 87.45 90.31 3 锅炉换热面积与炉膛结焦。由于锅炉顶棚处密封。第二种密封块主要用在低、高温过 1991年10月投产后,没有在炉体水冷壁、过热器热器穿顶棚管套管密封。第三种用在低、高温过 受热面上进行过二次改造,因此,可以排除

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