燃煤锅炉SCR法烟气脱硝增效改造实践及探讨.pdfVIP

燃煤锅炉SCR法烟气脱硝增效改造实践及探讨.pdf

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170 第七屑电力工业节能减排学术研讨会论文集 尺寸与现场安装需要尺寸有所偏差.造成后期密 封整改量较大,在较大程度上影响了施工进度。 (5)在密封片安装时,发现密封片普遍存在 焊点过少(见图2、图3),催化剂箱体横向和纵向 密封片搭边处间隙过大等问题,运行中箱体膨胀 变形,会造成漏炯量增大,起不到密封作用,造 成脱硝效率下降。 罔1脱硝增效改造冈 2脱硝增效改造施工 2.1 施工安装 催化剂吊装施工主要过程是:利用脱硝A、 B侧电动葫芦将催化剂吊至安装层铺设转运平 台,平台上放置一台导运小车,催化剂模块吊至 罔2密封片焊点较少 该小车上拖运至反应器内部相应位置,再利用炯 道内临时设置的钢丝绳导运到位置就位。直至全 部就位后。焊接模块之间的密封条等,并移除临 时设施,内部全部完工并检查验收后封闭烟道。 为了防止催化剂积灰降低脱硝效率,在每层 催化剂上部安装8台声波吹灰器,吹灰器距催化 剂模块上部610mm。吹灰介质为检修用压缩空 气,压力为0.6~0.7MPa,吹扫频率为】0rain/次, 吹灰10S。压缩空气通过一个3nl,的储气罐为催 化剂吹灰系统供气。 图3密封片增加焊点后 2.2增效改造质量控制及存在问题 (1)声波吹灰器的安装和调试,吹灰器水平 (6)在施工过程中,对上层已运行的韩国SK 度和与催化剂表面的距离严格控制在规范范围 催化剂进行了检查.发现在多只催化剂上下口端 内,安装结束后进行就地按钮操作调试,并能在 面存在不同程度的裂纹和破损(见图4)。分析认 DCS上进行远程程控操作; 为SK催化剂在运行中存在耐温和机械强度不 (2)催化剂模块安装,首先是模块安装在反 足,经了解其他厂家使用SK催化剂产品也普遍 应器钢梁上的位置要正确,并在模块之间留有一 存在此现象.发生最严重的是脱硝运行一年后整 定的膨胀间隙。催化剂模块之间的密封片安装一 个催化剂都破碎塌陷,不能再使用。 定要周到细致,杜绝存在大的间隙或投用后发生 3改造后效果检验 变形等导致烟气旁路形成,影响脱硝效率; (3)脱硝催化剂钢梁设计时无安装、更换专 3.1改造后运行情况 门的轨道.延长了催化剂安装工期,同时施工危 通过对锅炉不同负荷情况下脱硝运行情况分 险性也比增大。 析(见表1),脱硝出口在30—50mg/Nm3左右,满 足环保100 (4)催化剂模块设计上要便于密封片的安装, mg/Nm3的排放标准,脱硝效率均能 不然将增大密封处理的工作量。这次到货密封片 达到设计值80%t,2一k,氨逃逸率在3ppm以内, 第七届电力工业节能减排学术研讨会论文集 171 (2)脱硝反应器出口NO。浓度与烟囱排口上 传数据有偏差,烟囱出口大于反应器出口NO、浓 度,需从NOx浓

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