埋弧焊控制系统及线路改造.pdfVIP

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◇ 强 …挖星 埋弧焊控制系统及线路改造 SubmergedArcW Ⅱ Ce~ olSys媳m aadC ⅦiTzsasfer~ation 文/青海油田机械厂压力容器车间 周 伟 杨全萍 摘 要:本文对埋弧焊控制系统、线路进行改造 ,解决了埋弧焊在焊接过程中故障频发,维修成 本居高不下,严重影响生产进度等问题,其改造工艺合理,使用效果好 ,在实际生产中取得了显 著经济效益。 关键词:埋弧焊机 ;故障;改造:经济效益 近年来,我车间使用的M2~I(/D(Z6×6-Ⅲ) 特别是空气中的金属粉尘极易引起电路短路或 埋弧焊机,由于长期超负荷作业,线路、电器元 接触不良,特别是对程序板及主控板等电路的 件老化,机头送丝部位磨损严重,同时存在安全 插头及触电影响特别严重,常常引起接触不良 隐患,针对以上情况,对埋弧焊机的控制系统及 而引起整个电路板的损坏。较多的粉尘还将加 线路进行改造,以此达到埋弧焊机的安全使用。 剧机械运动部位的磨损及相应电机的负荷。特 别在机头的送丝机构 ,送丝机构的机械配合较 1 原因分析 紧密,对运动精度要求较高,少量的灰尘将会 1.1 长期超负荷作业 引起运动部件卡死而造成电机过载而损坏。 由于车间生产任务重而相应的设备较少, 使埋弧焊机长期处于超负荷运转状态,埋弧焊 2 改造方案 机相关的线路及电器元件长期处于高温状态, 2.1更换控制柜及控制柜内的程序板及相应的 加快了线路及电器元件的老化速度。 附件,更换所有继电器及相应的控制线,并且对 1.2 工作环境恶劣 所有的控制线进行编号及分类整理方便以后检查 粉尘较多 (沙漠性气候),见图1改造前, 和修理。鉴于控制柜使用环境粉尘较多在本次改 造中对控制柜作了一定的防尘处理,在保证散热 充分的前提下减少了侧面的散热孑L而增加了底 下的散热孔,并在控制柜门上加装了密封条防 止粉尘从门缝进入,改造前后对比图如图1。 2.2 更换执行电机及焊接电源线,按照 目前较 为成熟的线缆拖链包裹技术对所有电源线进行 包裹整理。这不但使外观更加整洁有序而且大 大降低了电源线因为 自身重量而弯折损坏的风 险,改造前后对比图如图2。 图1 改造前后对比之一 作者简介:周伟 (1983一),男,重庆忠县人,助理工程师,毕业于中国石油大学 (华东),现就任青海油田机械厂压力容器车间技术员,从事压力容器及结 构件的制造。 现代焊接 2013年第3期 总第123期 J一35

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