镁合金气保护焊的飞溅和气孔:产生机理和消除措施(一).pdfVIP

镁合金气保护焊的飞溅和气孔:产生机理和消除措施(一).pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
镁合金气保护焊的飞溅和气孔 产生机理和消除措施c一 S 国∞@ ∞皿血 ⑥⑨a a观 瓤岛r @国ⅡAⅡ Ⅱ聪皿g⑧ Ⅲ 国g皿@a皿衄 皿⑥ :Ⅷ@@璇国皿a蛋ⅡD丑岛国皿血囝吐衄n皿国倘⑩皿 本文建立了镁合金气保护焊中飞溅和气孔的产生机理 ,示范了消除措施,并 为填充金属制造商和用户提出了预防气孔产生的一些建议。 引 言 流,电流值要比GMAw焊接铝合金时的电流高得 为了降低油耗和排放,汽车工业一直通过 多。因此,射流过渡只能应用于厚板 (4.8mm 使用更轻的结构材料减少整车重量 ,其中包括 或3/16in.)焊接,短路过渡用于薄板 (1 3.2mm 镁合金的应J月。近来关于镁合金焊接的研究有 或0.04 .125in.)焊接。为了提高短路过渡焊接时 如下几个方面: 焊缝的外形轮廓和熔深,他焊接厚度为1.6~6.4mm 熔化极气体保护焊 (GMAW)在镁合金焊 (0.063~0.250in.)的AZ31镁板时使用中间电流 接中的应用不多,它通常应用于铝合金 、钢铁 的脉冲飞溅过渡,也就是说,填充金属不再是 和不锈钢材料的焊接。GMAW具有 良好的焊接 大滴过渡,而是变成稳定的一个脉冲一个小滴 质量和较高的生产率,易于实现 自动化。不幸 的过渡方式。此后,关于镁合金GMAW的研究 的是,采用(;MAW焊接镁合金时会产生很大的飞 似乎停止。 溅。飞溅过火会造成焊缝成形凌乱和不规则,沿 近年来,对镁合金的GMAw研究开始恢复。 焊缝方向的焊缝宽度和熔深变化大,焊缝不够平 2004年 ,德 国Rethmeier等人采用短路GMAW 直。此外 ,大量焊丝也被严重浪费。据报道,飞 (GMAW—S)焊接AZ31镁合金和采用AZ61焊丝 溅会造成镁填充金属50%以上的损失量。 焊接1.35~2.5mm (0.053~0.098in.)厚的AZ61镁合 Lx~ckwoc,d在1963年和1970年就率先对镁合金 金时,消除了焊接飞溅。同年,在 日本,Ueyama 的GMAW展开研究。他采用AZ61焊丝做填充金 等人通过脉冲GMAW (GMAW—P)获得了稳定 属焊接AZ31镁合金。他尝试过各种各样的送丝 的熔滴过渡。2010年,中国宋某等人使用交流 速度,因此焊接电流也从高电流的射流过渡到 GMAW-P焊接3.00mm厚的AZ31镁合金,填充金 中间电流的大滴过渡和低电流的短路过渡。除 属为挤压AZ31镁焊丝。据报道,日本和中国的 了大滴过渡之外,熔融金属到焊接熔池的过渡 这两项研究都有效地减少甚至消除了飞溅。2012 都比较平稳,而大滴过渡非常不稳定 ,容易造 年,中国张某等人报道称通过在工件表面预涂 成飞溅。产生射流过渡时需要非常高的焊接电 氯化钾 (KC1)焊剂,使用传统的GMA W~ 6mm 现代焊接 2014年第6期 总第138期 J一13 外 技 术 tn …铋 | 厚的AZ61镁板时也能显著地减少飞溅。自从1970 有限。严重的飞溅是镁合金GTAW焊接中最常提 年以来 ,作者没有看到来 自美国的有关镁合金

文档评论(0)

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档