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浮法玻璃锡槽底冒泡的探讨.pdf
全国性建材科技期刊——《玻璃》2006年第5期总第188期
浮法玻璃锡槽底冒泡的探讨
刘文斌 李国晶 孙忠刚
(佳木斯大学材料学院佳木斯市 154007)
摘 要针对佳星公司360t/d浮法线出现的锡槽底冒泡问题,分析了浮法玻璃中气泡产生的机理,采取了相应的措
施,并取得了良好的效果。
关键词浮法玻璃锡槽气泡底砖
中图分类号:TQl71文献识码:A 文章编号:1003—1987(2006)05—004卜一03
佳星公司1998年10月份点火投产,生产能力锡反应而产生气体的物质,在一定的温度下这些物
为360
t/d燃煤浮法生产线。窑炉末期,即2003年质与锡液处于相对平衡状态中,一旦平衡状态被破
4月中旬,玻璃板面开始陆续出现气泡,气泡大小在 坏,化学反应得以进行,生成的气体成为冒泡的
5~10
mm。位于玻璃板下表面的气泡都是椭圆型 根源。
开口的,而玻璃板中间或接近上表面的都是闭口的, 捣打的耐热混凝土槽底,含有吸附水和结合水,
在显微镜下观察,气泡内含有大量的微小锡点。气 烘烤时越靠近顶部,结合水分解越完全,越靠近底
泡的位置相对比较固定,东西两张板,西侧板出现的 部,因温度较低,分解越不完全。投产后,当温度升
比例占80%左右(当时生产的玻璃厚度为4mm, 高时,残留的结合水又分解,生成的水气上升,到玻
1 500mm×2000
mm规格)。出现频率从几秒中 璃带底面,就出现冒泡现象。表1是该厂提供的耐
一个,到几分钟一个,开始几张板上一个,最后一张 热混凝土烘烤温度与脱水量关系。
板上1~3个。凡是这种玻璃都是废品,改小规格尺 表1 某厂提供的耐热混凝土烘烤温度与脱水量关系
寸不够切,总成品率由原来的90%降到80%左右, 温度/℃ 1lO 150 300 600 800 1000
生产受到很大损失。公司采取了一系列措施:降低 总失水/% ~60 ~63 ~90 ~95 ~98 ~99
流道温度、槽底钻孔抽真空、降低拉引速度、降低拉 注:拌合用水占混凝土重量7%~8.5%。
可以看出,处于300~600℃的混凝土底部中仍
mm、8mm、12
引量、改生产6 mm厚玻璃等,
残留5%~10%的水,占混凝土重量的0.035%~O.
均未明显好转,最后于5月1日提前放水冷修。
放水停产后,对其窑内蚀损情况及流道、 085%。如O.1m3的耐热混凝土因浮法生产时又升
唇砖、锡槽人口段、宽段、槽底等处进行了分析研 温使残留的结合水分解o.01%,即25g的水气,其
究,最后作出判断:这种气泡不是熔化泡,而是槽底 体积在900℃时有134I.。如完全形成冒泡,可以
冒泡,是槽底砖内或砖逢处释放的气体在锡液里上 生成134000个1cm3的气泡,这会使生产遭受极
升造成气泡。 大的损失。
1.2 物理变化产生的冒泡
1 冒泡机理分析
完全浸泡在锡液中的槽底砖都有气孑L空隙,气
1.1 化学反应产生的气体 孔都很细小而且基本是连通的。表面张力很大的锡
浸泡在锡液中的槽底砖内和砖缝处包含有化学 液不可能都填满这些毛细管状的空隙。空隙的气体
结合水、有机物、石墨炭素以及其它受热分解或与 与该处的温度和锡液压力也处于相对平衡状态中。
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