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相对大中型空分设备而言,小型空分设备氩馏 品要求 。 分抽取量绝对值小,只能选用往复式活塞泵作为粗 在调试时曾出现过这个问题 :最初过早向精氩 氩循环泵。因此粗氩循环泵能否正常工作 ,也是小 冷凝器送人液氮,结果精氩塔液体的氧含量过高, 型空分设备氩塔设计成败的关键。 当粗氩氧含量达标后 ,精氩塔液氩氧含量迟迟降不 4 安装调试 下来 ,最后不得不放掉精氩塔液体,重新集液。 在空分设备氧、氮产品产量达标后再运行大约 带全精馏无氢制氩系统的小型空分设备对邯郸 48小时,精氩塔运行平稳,氩气纯度达到设计标 制氧机厂来说是新产品,从冷箱组装 、找正就位, 准 ,产量基本达到要求。 到单元设备校正及管道的安装 ,步步精益求精。这 原设计时为防止精氩塔氩蒸气倒流人粗氩液化 为后续调试工作顺利完成奠定了基础。 器 ,将粗氩进料管道设计成 u形弯。调试 中发现 空分设备安装后 ,系统的试压、加温吹扫都严 粗氩液化器经常没有压力,而且精氩塔压力也不稳 格按照操作规程进行。 定。分析认为由于液氩有一定液封,粗氩液体会一 空分设备正式运行后 ,经过一系列的调试 ,32 股一股流向精氩塔,加上粗氩液化器换热面积余量 小时后产品氧、氮纯度合格,40小 时后氧 、氮产 大,粗氩流量又小,粗氩在液化器中就全部冷凝下 量和纯度达到设计指标。随着主塔启动,开始向粗 来 ,所以液化器经常会没有压力。最后 ,采取不往 氩塔、粗氩冷凝蒸发器和精氩塔送气预冷;当主冷 粗氩液化器送液氮的方法后,即精氩塔进料改为气 有液氧出现后开始 向粗氩冷凝蒸发器送人部分液 相进料后 ,精氩塔压力一直很稳定。 空 ;待粗氩 Ⅱ塔有液体出现后 ,及时启动粗氩循环 调试情况也证明,粗氩循环泵选用往复活塞泵 泵,加大氩馏分抽 口处的回流比,使主塔工况尽早 是可行的。 接近生产氩的运行工况。 随着冷量积聚,粗氩塔会 自动投入运行。适时 5 运行小结 提高粗氩冷凝蒸发器液位 ,即加大粗氩塔 的热负 KDONAr-600/600/17型空分设备运行平稳 , 荷,主塔氩馏分氩含量会逐步缓慢提高。若粗氩塔 与不带制氩 系统 的600m /h空分设备相 比,操作 的热负荷超过许用值 ,就会出现氮塞故障。在不出 弹性大 ,氧、氮产品纯度稳定,氩塔运行平稳。 现氮塞故障的前提下 ,找出粗氩冷凝蒸发器的最佳 小型空分设备带制氩系统时,精氩塔以气相进 热负荷,配合调整进上塔的膨胀空气量 ,将氧气产 料为宜;若选择液态进料,进液管路要流畅,不宜 量调整至工况允许 的最佳值。当粗氩纯度达到 有液封。氩塔塔身较高,因此管道较长,应考虑足 98.5%Ar、氧含量小于 2×10 后 ,才向精氩冷凝

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