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2014年全国中小高炉炼铁学术年会论文集
1
宣钢 800m3高炉炉缸积存大量凝铁的
中修开炉达产实践
罗承军
(河北钢铁集团宣钢炼铁厂)
摘要宣钢1800m3高炉控料线到风口后停炉,对第4、8、9段烧坏的冷却壁进行更换,炉缸扒料到铁口中心线下,死铁
层积存大量凝铁,通过开炉前的充分准备,制定详细的开炉操作方案,实现了快速开炉达产的目标,本文对这次开炉达产
操作进行了总结。
关键词高炉开炉操作
l概述
净化系统引进国外单锥环缝洗涤塔煤气净化工艺及关键设备,四座采用高炉煤气为燃料热风炉余热回收
预热高炉煤气和助燃空气的高温内燃式热风炉,高炉炉衬炉底、炉缸部分采用高导热炭砖+国产陶瓷杯,
炉底炉缸温度自动检测,炉腹、炉腰、炉身下部5到7段冷却壁采用铜冷却壁,炉身中、上部8到14段
采用铸铁冷却壁,全软水联合密闭循环。2010年至2011年两年时间内,第四段和八段冷却壁频繁烧坏。
2011年10月22日,停炉中修,更换第4、第8和第9段冷却壁,并更换刚玉莫来石质风口组合砖。
2开炉前的准备工作
2.1 炉缸清理
最深挖至距铁口中心线800mm,西铁口区域最深挖至距铁口中心线400mm,炉缸南北和中心区域几乎与
铁口中心线齐平。炉缸清理示意图见下图1、2。
东
图1炉缸清理前图 图2炉缸清理后
2.2烘炉及试压检漏
2.2.1安装铁口喷吹系统
钻通铁口孔道,孑L道内径大于120mm,孔道中心线角度10。(正常生产铁口角度)。沿铁口孔道中
心线内插人4mm108mm铁管,炉内部分伸人到炉缸底部,炉缸内铁管前端封死,在圆周方向上钻孔8排,
孔道之间的空隙采用浇注料或捣打料填充严密,制作好铁口泥套。两个铁口在炉内制作泥包,泥包用炮
泥和碳素料捣打料制作,泥包大小以保证铁口深度3000mm为准。
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2014年全国中小高炉炼铁学术年会论文集
2.2.2安装烘炉导管
每间隔一个风口安装一个烘炉导管,总计安装13个烘炉导管。在烘炉导管上面满铺铁板,距炉墙
500mm。烘炉导管管径中108ram,按风口单双号交错间隔安装。
烘炉导管水平管插入风口小套,导管水平方向长度1.5m,向下竖管长度3.2m,下部竖管采用钢支架
支撑固定,并铺钢板:烘炉导管之间采用角钢连接加固。(安装示意图见图3)
图3烘炉导管安装图
做好泥包、装好烘炉导管后,确认炉内工作全
和炮泥堵住未装导管的风口,最后装好直吹管。
2.2.3冷却系统通水控制
高炉冷却壁系统、炉底水冷系统、风口各套、均提前24小时通水运转,炉顶打水系统进水总阀关闭,
通水量分别为:
高炉冷却壁系统:正常水量的l/2,即1800m3/}l
m强
炉底水冷系统:通水量的最小量,及70
风口二套:正常水量的l/3,但是实际上为正常生产水量,即800m3m
风口小套:正常水量l,2,但是实际上为正常生产水量,即900m3,h
气密箱冷却:炉顶水冷却系统、干油润滑系统、氮气系统提前24小时运行,气密箱和密封箱用氮气
冷却,注意监视气密箱、密封阀箱的温度和冷却水、氮气的流量,控制炉顶温度不大于300。C,气密箱温
度小于50℃。
2.2.4烘炉
制见图4。
2.2.5试压检漏
炉内拆除烘炉导管。
2.2.6开炉装料
和2l”风口二套、小套和直管,同时堵8。、11。、12。、134等9个风口,堵风口见图5。
开炉用东铁口出铁,西铁口区域风口集中堵。
其中39批空焦全部人炉,28批负荷料中有14批人炉,剩下的负荷料等点火后再装。开炉料填充计划中
最后一批空焦装入炉内后实际料线是3.0m。
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2014年全国中小高炉炼铁学术年会论文集
图5开
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