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中国科技博览
工业技术
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浅析中转站能耗及措施效果
王 杨
(大庆油田有限责任公司第五采油厂 黑龙江大庆 163513)
[摘 要]随着油田产能的逐年减少,采液综合含水的不断升高,中转站机泵设备 “大马拉小车”现象较为突出,设备运行模式不合理,中转站输油单耗及吨液
耗气指标居高不下。针对这一现状,分析中转站能耗过高的原因,采取相应的有效措施,并取得了良好的节能效果。
[关键词]中转站 吨液耗气 吨液耗电
中图分类号:TE83 文献标识码:A 文章编号:1009—914X(2014)45~0001—02
引富 需要,经常出现 大“马拉小车”或同时两台泵书友的现象,为此采取输油泵安装
中转站的建立是为了满足油气集输 ,主要用途是在油气集输过程中,将机 变频器的方法来解决这一问题 变频装置是一种与电动机配合使用的电源供给
采系统才出的原油天然气水进行分离,加热、增压之后外输,并通过加热炉对回 装置,可以改变电动机输入端的电源频率,从而改变 电动机的转速,使与电动机
掺水进行加热,实现单井、环井掺水和热洗工作。站内机泵设备及加热炉运行效 相连接的泵的转速与电动机相同,因泵的流量与叶轮转速成正比,所以改变了
率的高低,参数调整的状况,是影响站内节能降耗工作的直接因素,也影响着整 电源频率及改变了泵的转速 ,在实际应用 中根据此原理,按照也量的多少改变
个开发生产的经济效益。通过调查中转站机泵及加热炉运行情况,发现吨液耗 电流频率,从而使电动机不出现低负荷运行,使泵时刻保持着较高的泵效运行,
气与吨液耗电高的主要问题及原因,并提出节能降耗改进措施 。 措施效果(见表1)。
1圭要问题与原因分析 2.2降低中转站加热炉耗气
1.1外输油泵泵效偏低 针对加热炉炉效低建立了加热炉周期清垢制度。根据 加“热炉清淤除垢”相
油田生产过程中,受到各方面复杂因素的综合影响,产液量时常变化波动, 关制度规定,加热炉每年至少清垢一次,平均运行炉效提高了1.3%。并实现了
因此会引起输油系统运行环境发生变化。如果不能及时发现并及时调整,以至 燃烧器的仪器,仪表 自动化一体的新技术模式,进一步提高了加热炉的燃烧效
于所用机泵的排量与当前液量不符。如流量过大而使用小排量机泵,只能同时 率 。
开启两台机泵外输,而流量过小则只能通过对当前机泵闸门开度进行控制。这 2010年5月1日,该转油站全面开展低温集输工作,转油站四台加热炉全部
样会使泵的运行效率偏离高效区,降低了泵效,过度消耗 了电能。 停火,这期间全队加强了油井回压 、电流等各项资料的录取,对一些在低温集输
1.2 加热炉效率及掺水、采暖耗气 下回压上升快的油井 ,及时采取冲洗管线的方法,保证了低温集输期间的正常
中转站掺水回注及冬季采暖是站内是站内耗气的主要原因。在冬季,因站 运行。除24口季节 生『停掺水井外,其余68口油井全部采用掺常温水输送,低温集
内、计量间采暖及工艺伴热的需求,站内耗气往往高于外输气,需要大站反干 输计划到:2010年5月 1日~2010年 1O月1日(
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