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中国科技博览
工业技术
一
ChinascienceandTechnologyReview Ⅵ10口■I■
提高转炉煤气回收实践
乐 刚
(通化钢铁公司通钢第一炼轧厂)
[搞 要]提高煤气回收量不仅能有效降低炼钢工序生产成本 ,为实现 “负能”炼钢打下基础,而且能极大降低钢厂污染物排放总量。
[关键词]负能炼钢 转炉 煤气回收
中图分类号:TF71 文献标识码:A 文章编号:1009—914X(2015)05—0047—01
前言: 煤气柜的事故发生。这样做 目的,使转炉生产初期要使C0%含量尽快达标,在
钢铁工业面临的能源和环境双重压力,因此,能源消耗与回收对钢铁工业 转炉生产后期要延缓CO%不达标的时间,延长了回收的时间就增加了煤气 回
的发展成为重要制约因素。通钢炼轧厂现有的2座120t复吹转炉烟气净化与回 收量。
收系统均采用OG法 ,改造前平均折算吨钢煤气回收量105m ,较国内先进水平 3关键节能技术改造
存有一定差距。为了提高转炉煤气回收量,从规范生产操作及完善程序控制等 3.1炉口微差压自动调节和 “降罩操作 ”技术
方面进行了技术攻关。 转炉煤气回收采取有PLC控制的炉 口微差压技术和转炉降罩吹炼相配合 ,
1OG法烟气净化回收系统介绍 在吹炼过程 中,二文喉口开度根据炉口微压差值 自动进行调节 ,随时调节风机
转炉炼钢过程中,要向熔池吹氧,使金属中的一系列元素氧化,同时放出大 的抽风量与煤气产生量保持一致,尽量做到在炼钢炉口煤气不外溢。吹炼 中降
量热量。碳氧反应则产生大mco和CO,气体 ,这正是转炉高温炉气的基本来源。 罩早,降罩到位。吹炼开始,先降罩,后下枪,促成转炉烟气尽早达标,回收时间
炉气中除主要成分CO和CO,外,还夹带着大量氧化铁、金属铁粒和其他细小颗 因此可提前。程序进行修改:风机只有在大于lOOO~ /分钟时,才能下枪吹炼(原
粒固体尘埃。这股高温、含尘的气流,在风机的抽引下 ,经活动罩裙和汽水烟道 值为800),当风机压力大于10KPa时停止 回收。增加烟罩下降显示按钮在实践
冷却至90ffC以下,然后进入一级文氏管,进行粗除尘和进一步冷却并兼灭火。 中摸索出供氧强度、氧枪枪位的合理控制规律,兼顾转炉脱碳、造渣及煤气回收
随后烟气进入重力脱水器,将气体 中水滴脱去。接着煤气进入二级文氏管,二级 之间的关系,提高炼钢一次终点命 中率,延长达标煤气回收时间。严禁吹炼后期
文氏管的喉口开度大小,依靠炉 口微差压 自动调节,煤气经此进行精除尘,然后 提升氧枪位超过 “开氧点”,以避免氧气直接被一次风机吹走,造成煤气氧超标
再经弯头脱水器 、水雾分离器脱去水滴,进入风机 。借风机机后的正压 ,根据煤 而不得不提前结束回收的情况。
气质量和其它条件 ,煤气通过三通切换阀的不断切换,或者 由放散烟囱向大气 32煤气成分 自动分析检测控制技术
排放,或者经过水封逆止阀和U型水封通过管道送人煤气柜。通钢炼轧厂OG法 通过ABB分析仪对煤气加压机引过来的转炉煤气进行检测分析,并通过
图如图1: 计算机对转炉煤气全 自动回收,确保了转炉煤气回收工作的安全有效。在分析
2.确定分时段煤气回收控制参数 仪系统合理改造,抬高探头取样点,减少吸进采样管
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