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××机电设备有限公司现场审核案例  推荐机构:中国船级社质量认证公司 认证类型:质量管理体系认证 审核人员:陆国祥(组长)张珮珮 一、案例背景介绍 1、受审方生产、经营基本信息 受审方成立于2007年,是一家生产多芯管产品的小型企业。多芯管产品主 要用在船舶气动和液压远程控制系统、计量和监控系统,是近几年来替代进口的 新产品。企业现有不锈钢成焊生产线,固溶热处理生产线,定径线和注塑线、成 缆线,多芯管液压试验系统。企业已取得中国船级社(CCS)和法国船级社(BV) 的型式认可证书。 2、产品生产主要工艺流程 钢板开料(外包)→钢管成焊—固溶热处理→定径→液压试验→注塑包覆→成缆 →包装入库 关键工序为钢管成焊、固溶热处理、液压试验(检验工序)、管路注塑包覆等工 序。 二、审核策划、实施过程及改进的提出 1.2010年09月28日至09月29日,第二次监督审核 前期对企业产品生产情况的了解(以往审核情况及网络信息):企业产品生 产时间不长,产品生产工艺性要求高,产品在市场上的影响尚不大等特点,结合 多芯管生产工艺流程布置,工艺质量与产品性能、成品质量的相关性,策划在现 场审核时间中重点跟踪产品成焊及固溶热处理工序,对成焊、固溶热处理工序从 生产工艺要求的明确性、生产设施配置的适宜性和过程参数仪表的准确性、作业 人员技能、过程参数设定和过程参数监控有效性等方面,通过对工艺文件、作业 要求、以往实施记录的查阅,重点对现场生产过程进行观察和跟踪,以确定生产 过程工艺控制的有效性,确保产品的性能和质量。 现将成焊、固溶热处理工序审核过程描述如下: 1)钢管成焊审核过程: 审核要点:成焊板条尺寸的复检、生产前设备的点检、焊接电流表和电压表 的校准状态、焊接电流表和电压参数的监控情况,多芯管成焊生产线首检控制等。 审核员查阅了成焊的工艺要求,现场观察了产品的成焊过程、成焊板条尺寸 的复检、设备的点检及多芯管成焊的首检记录,焊接电流表和电压参数的监控情 况及实际参数值与工艺要求的一致性,生产线首检控制等,基本能按要求。但现 场未能提供焊接电流表和电压表及时进行校准或验证的有效证据。 审核组沟通指出:焊接电流和电压是决定多芯管焊接质量的重要参数,电流 表和电压表如不及时进行校准或验证,就无法判定现场实际焊接的状态是否满足 要求,电流表及电压表显示的实际参数值是否满足工艺要求。因此,必须对现场 在用的电流表和电压表进行校准或验证,确保现场焊接过程满足要求。审核组开 出了不合格项报告LGX01,要求企业立即予以整改,对在用电流表和电压表进行 校准或验证,确保满足要求。并对已焊接产品的焊接质量进行跟踪。 2)固溶热处理审核过程: 审核要点:固溶热处理是不锈钢管产品性能是否达到要求的关键工序。其审 核重点在于工艺要求的明确性,即热处理温度及保温时间是否明确,是否有效。 温度设定及现场实际温度是否满足工艺要求,现场操作时是否对产品热处理温度 及保温时间进行有效监控等。 审核员对审核现场进行观察和跟踪,发现以下问题: 1)在生产钢种304,φ8X0.95多芯管产品固溶热处理保温温度的设定值为 1040℃,而工艺要求的固溶热处理保温温度为1020℃,与工艺要求不符合。 2)固溶热处理生产线显示钢管进给速度为转速和电机频率,而工艺要求设 定的是钢管的直线速度m/min,工艺操作要求与实际操作不一致,现场操作需进 行变换计算进行控制,且工艺文件中无φ8X0.95规格产品的热处理进给速度要求。 因此,审核组开出了不合格项报告LGX02,要求企业进行整改: 1)针对不同材质和不同规格的多芯管产品,明确设定温度(保温)要求及 产品加热进给速度要求,且对钢管加热进给速度,工艺要求内容需与实际操作方 式一致,确保工艺要求的明确性和可操作性。 2)现场实际操作必须按工艺要求进行操作,确保工艺执行的有效性和工序 产品的质量。 3)对已经固溶热处理产品质量进行跟踪。 审核组在末次会上明确了对开出的不合格报告的整改要求。并针对不合格项 报告LGX02关于现场多芯管热处理保温设定温度与工艺要求不一致,及钢管进给 速度,工艺操作要求与实际操作不一致等问题进行了详细的沟通: 多芯管热处理过程,是决定多芯管产品的强度等性能指标的关键工序,与其 过程控制有效性相关的要求有以下几个方面:

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