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石油地质与工程
工业技术 齐QIL鲁U石P油E化TR工OC,H2E0M13IC,A4L1(T4E)C:H26N90L—02G7Y3
液硫脱气及废气处理新工艺的应用
徐永昌,任建邦,李勤树,徐向峰,王凯强
(中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂,山东淄博 255400)
摘要:开发的液硫脱气及废气处理新工艺 ,采用硫回收装置 自产的净化尾气作为液硫脱气鼓泡的气源,将脱气废
气引入尾气加氢反应器处理。制硫反应器采用LS一981多功能制硫催化剂和氧化铝基催化剂合理级配,尾气处理采
用LSH一03低温耐氧高活性加氢催化剂与MS一300进15胺液。工业应用结果表明:液硫脱气后H2s含量小于 1O l/
L,烟气 sO,排放浓度小于 100rag/Ill,率先达到国际领先水平。
关键词:硫 回收 液流脱气 废气处理 SO, 排放浓度
中图分类号:X701 文献标识码 :B 文章编号:1009—9859(2013)04—0269—05
1 概述 300胺液净化度高,净化气 HS含量可低至 20
我国一直倡导节能减排工作,严格控制大气 L/L;液硫脱气效果好,脱后 H:S含量小于 l0
SO,排放量。国家有关部门正在酝酿修订大气污 L/L;级配催化剂水解性能及水热稳定性可满足
染物综合排放标准,要求新建硫回收装置 SO 排 液硫脱气废气处理的要求;烟气 s0排放浓度率
放浓度不大于400mg/m (特定地区排放浓度不 先达到小于 100mg/m 的国际领先水平。
大于200mg/1TI)。中国石化积极实施绿色低碳
发展战略,把降低硫 回收装置烟气 SO 排放浓度 2 液硫脱气及废气处理新工艺流程简述
作为炼油板块争创世界一流的重要指标之一,要 液硫中一般含有 100~300 【/L的Hs,使
求2015年 SO,排放浓度达到世界先进水平 (不 液硫装车现场及固体硫磺生产单元化工异味剧
大于400mr,/m )、部分企业达到世界领先水平 烈,并且还存在液硫输送的安全隐患。目前国内
(不大于200mg/In)。 外通常使用的液硫脱气技术为:
中国石化齐鲁分公司(简称齐鲁石化)为实 ①用空气给液硫鼓泡,脱气后的尾气进入焚
现s0,排放浓度降到200mg/Ill以下的新 目标, 烧炉,使硫回收装置的SO 排放浓度增加了100
对4硫回收装置进行以下工作:①开发了液硫脱 ~ 200mg/Ill;有这股尾气存在,S0 排放浓度很
气及废气处理的新工艺。采用硫回收装置 自产的 难达到世界领先水平的要求。
净化尾气作为液硫脱气鼓泡的气源,将脱气废气 ②用喹啉中和,现场化工异味较大,污染严重。
引入尾气加氢反应器处理;②利用 2013年3月份 ③靠液硫进入液硫池闪蒸,再用汽抽子将液
检修机会,将胺液全部更换为美 国HUNSTMAN 硫池挥发的 H,S引入焚烧炉焚烧 ,液硫 内部分
公司的对 H,S具有强选择性吸收的MS一300;③ Hs未能完全脱除,导致液硫装车及成型单元化
优化了催化剂级配方案,制硫催化剂采用 LS一 工异味大。
981多功能制硫催化剂和氧化铝基催化剂的合理 ④采用空气鼓泡,鼓泡后尾气进入一碱洗罐
级配,尾气加氢催化剂使用LSH一03低温耐氧高 用碱中和,但碱洗罐经常被硫粉堵塞,需不定期清
活性加氢催化剂。 理,增加了工作量。
4硫 回收装置开工正常后,于2013年4月24 以上工艺都存在一些不理想的地方。
日至6月28日进行了标定考核,陆续考察
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