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技术工作 总 结 一、技术工作简历 本人1985年×××××学校化工机械专业毕业,同年分配到×××××××公司工作,大专学历。1985年至1986年进厂实习期间,在容器车间学习焊接检验和铆工检验。自86年5月起,因公司工作需要,学习并从事无损检测工作至今。88年取得首张Ⅱ级资格证书(射线),至96年共取得四项(RT、UT、PT、MT)Ⅱ级资格证。97年评工程师职称,同年任××公司无损检测责任工程师(压力容器制造)。 二、技术工作总结 我所在的××公司,主要从事压力容器制造、压力管道的制作、安装和维修,以及承担各生产厂的设备的抢修和检修等。××公司自1985年成立至今的15年中,每年平均完成有无损检测要求的工程项目计:制造压力容器12台次、重大抢检修项目5项次、一般项目21项次。我作为一名无损检测工作人员和探伤班班长,参与了其中全部的重大项目及大部分一般项目的无损检测工作,圆满地完成了公司的生产任务。 虽然我公司不大,年均所完成的生产项目不多,但接触面比较广。每年的×××××公司停车大检修,给了我们接触各种类型设备的机会。如热电厂给氧除水装置;烯烃厂乙烯车间的柴油乙烷系列裂解炉、乙二醇车间的铂重整氧化反应器、空分车间的铝制冷箱;芳烃厂EA1012石脑油加氢蒸发器;化工厂钛制反应器;贮运厂6800米VGO管线、FB1311汽油罐;×××××合资公司的YBS—H2301蒸汽过热炉等。在这些设备中,有厚壁容器,也有薄壁管,直径有大到二三十米,小到手指粗细。检修项目大多是野外工作,环境复杂,探伤难度比较大,但我们都想办法完成了。例如,90年7月,烯烃厂两台大换热器(E122与E123)改造,将其互相联接的接管(Φ630×30)由法兰联接改为焊缝对接。由于当时设备条件限制(XXQ—2505X射线机不能穿透60mm厚钢板,又没有γ源),所以我提出将检测工作分为两部分。第一步是焊接打底完成后,先进行X射线拍片,发现未焊透等超标缺陷及时返修(这时候返修比较容易),重复检验直至确认没有未焊透且焊缝内部质量合格为止。然后进行第二步焊接盖面,使用超声波探伤仪对该焊缝进行探伤。这样就保证了焊缝质量。我的这一提议,得到技术部门的认可。在探伤拍片过程中,为了使底片有一个较好的灵敏度和清晰度,我采用透过一侧焊缝根部对另一侧焊缝根部进行曝光的方法(如图), 这样透照厚度减少,有利于得到较好质量的底片。不过,这样一来,X射线机对焦就变得十分困难,但我们最后还是完成了任务。 我公司于92年取得压力容器制造许可证,我们探伤班为取证的成功付出了艰苦的努力。8年来,我们认真工作,严格执行国家标准和法规,生产的每一台设备均通过了劳动部门的监检,97年也顺利的通过了压力容器制造许可证的复审。近年来,国家在检修和安装工作中引入监理机制,我们的工作也通过了监理部门的审查。 作为一名无损检测责任人员,在每接到一个生产任务后,我都会仔细阅读项目施工内容和技术要求,根据工程需要及材质、规格和焊接方法等条件,制定无损检测工艺方案,交班组执行。在执行过程中随时检查,发现问题及时纠正。评片过程中认真执行国家标准,不放过任何疑点,不受人情干扰。评片中发现超标缺陷及时通知生产车间,并尽可能分析缺陷产生的原因,以便于车间进行整改。如94年,在容器制造过程中,连续在纵焊缝端部热影响区出现裂纹,影响了生产进度。经过分析和现场调查,我们认为是焊缝余高过高及筒体卷制不当造成的。将这一结果通知车间后,车间进行了整改,以后裂纹就很少出现过。 作为技术人员,也需要在工作中发现问题、解决问题,用自己的知识去服务我们的公司。1987年7月,乙烯装置投料开车成功后,由于种种原因,乙烯装置的心脏设备──裂解炉,多次出现炉管弯头开裂泄漏,被迫紧急停车的情况,造成很大经济损失。我和班组的同志对损坏的弯头进行了研究,经过多次试验,发现弯头裂纹长度与其埋藏深度存在一定的比例关系,而裂纹埋藏的深浅程度直接影响弯头是否会开裂泄漏。那么,通过拍片检测裂纹的长度,就可以大概确定裂纹的深度,从而判断该弯头的大致使用寿命。据此,生产厂就可以安排计划检修,消除非计划停车事故。我们这一研究成果得到了××××公司设备处的认可,在以后的工作中的到了应用,效果还是很好的。我们也将这一成果写成《乙烯裂解炉辐射段弯头内表面裂纹的检测》一文,发表于技术杂志《××石油化工》90年第三期上。以后,我又根据实际工作中出现的问题,提出了解决方法,写成《小口径管对接焊缝射线检测方法的技术分析》、《采用新工艺,提高裂解炉吊耳裂纹检出效率》、《利用PDCA循环,提高拍片一次合格率》等论文,多次获厂级现代化科技成果和全面质量管理成果奖。 经过多年的努力,我在无损检测这项工作中取得了一定的成绩,但在实际工作中,发现自己还有许多不足的地方,特别是我公司正在进行IS

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