板坯连铸DQ1J钢种重皮缺陷分析.pdfVIP

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2011年第九届全国连铸学术会议 结晶器液位采用滑板自动控制,铸流可采用塞 护渣,3炉使用品川12C保护渣。此段时间共生产 棒、滑板两种控制方式,钢水全程无氧化保护浇 铸。 用品川12C保护渣,因5号渣的粘度较12C低,且 出现缺陷的炉次比较多,因此,8月13日对其停用, 停用后使用品川12C保护渣,对高科5号保护渣进 3生产过程中部分工序影响分析 行重新使用之前,共生产了147炉DQlJ,出现4炉 3.I保护渣影响 缺陷,占0.68%,效果较明显。 保护渣的熔化速度过快或过慢,使液渣层过厚 但9月9日后对高科5号保护渣恢复使用,并 或过薄;或者渣子黏度不合适,流入坯壳与铜板之 且9月24日后又对铸机两流分别使用品川12C和 间渣膜厚薄不均匀,致使结晶器导热不均匀而导致 高科5号渣做对比跟踪研究,对比后发现(图2)品 局部区域坯壳厚度不均,从而导致对于超低碳钢 川12C和高科5号保护渣都出现缺陷,且比率相 种,我厂所用的保护渣仅有两种,品川12C和高科 当,同时也发现,同一炉钢水两流分别使用不同的 5号渣,两种保护渣成分对比见(表2)。8月份共出保护渣也出现重皮缺陷,因此,保护渣的影响有待 于更深入研究。 现重皮缺陷20炉次,其中17炉使用了高科5号保 表I DQIJ成分要求表(%) 保护渣 A1“03 Sion CaO TC R 熔点(℃) 粘度(Pa.S) 调整,将Mn按(设计规格)中上限调,并加大了活 70 性灰及废钢的检查力度,尽量保证原材料不带入过 薹60 多的硫。数据表明(表3),采取此手段后控制效果 ||| 较明显。 IO 一斓苣鋈嗣 二霞邢 0 表3 MnIS调整前后缺陷对比情况 12C 5# 12C/5# 叵硒画画西委亟疆西亘圜 保护洼 图2保护渣渣型与缺陷炉数关系图 3.2钢水№/S影响 Mn/S对铸坯裂纹的影响较敏感,原因是,当钢 从(表4)数据显示的缺陷炉次Mn/s结果看,控制 中Mn/S过小时会使晶界形成FeS,FeS在铸坯中易 №/S≥25是减少缺陷的重要手段,因此,要减少 产生裂纹,据有关资料显示,当铜中鼢/S≥25时 DQlJ重皮缺陷的发生,就要在前部(铁水预处理、 能够抑制FeS的生成,从而减少铸坯裂纹的发生, 转炉)保证入炉铁水及废钢中S系数足够低,同时 这样就会避免轧制过程中在轧制方向上产生重皮 后部(精炼RH)合金化时将Mn含量按上限控制, 缺陷,因此,8月16日我厂对钢水中的融/S进行来减少重皮缺陷的发生。 201 1年第九届全国连铸学术会议 3.3浇铸过程中换渣影响 炉过热度△T≤30℃,占相应过热度下浇钢总炉数 对8月份23炉钢的浇铸曲线进行调查,发现

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