宝钢电镀锌废水治理.pdfVIP

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宝钢电镀锌废水治理 l、麓述 含锌废水治理,在现代工业环保领域还属难露之一.其所I;l难,zn++具有显著的两 zn++呈金属性,以Zn盐形态存在:当 性.zn(跚)t是典型的两性化合物。在酸性介质中。 和[zn㈣t]一.这就给治理工艺和工程带来了困难和麻烦.从而导致除锌率降低.工业 废水中的许多重金属离子可以生成氢氧化物沉淀而被去除.这些氢氧化物的溶度积一般 都很小,zn(叫);的溶度积只有1_2×l旷”.因此用沉淀法去除废水中的zn++是完全可 能的.zn(0lI):沉淀物的析出取决于废水中的zn++和011一的离子浓度。即取决于溶液的 PII值.据文献介绍.随着Pll值的提高,zn(0H):开始沉淀的PH值为6.5.沉淀完全时是 8.5.因此,在治理工艺上,为了提高脱锌率,必须严格控制溶液的PH值在适宜的范围 内. 田内机电化工行业对台锌废水的治理大多采用中和一沉淀法,这种传统的流程占地 比较多,生产强度低,控制水平不高,经济性较差.国外先进的治理工艺有强碱性离子交 换法和有机化学萃取法.不过操作 复杂,投资费用根大,外商索价高于过滤法投资的2倍以上.往往使厂家感到难以承受. 田外还有人探索离子筛和利用热泵技术分离方法,但距离工业应用尚有一段距离。 2、冷轧厂电镀言锌废水问题‘ 冷轧厂废水处理站(0125机组)分为三个处理系统: ·注:●抽车礓工作的有范俊、肖柏文、张■鸣、施睛、夏疆演、郭盒王等. 一32— (1)、古油废水处理系统 (2)、吉铬废水处理系统 (3)、酸碱废水处理系统 在酸碱废水处理过程中, 原设计没有考虑除锌,仅采取简单的均和中和处理,规 定圈值达到6—9即可. 冷轧投产以来,不时地出现捧水zn++超标(标准为5mg几).造成月缴捧污费 20~30万元.造成这个问题的原因何在? 电镀锌机组共有九个电镀槽.总生产能力为20万t/8镀锌钢扳,为了提高产品质量, 防止表面’黑变’,在生产中以大量投加Src也的办法除n++。从而增加了电镀液的悬浮物 台量,使过滤反冲洗的频度增加,导致大量的zn++睫废水捧出.这是第一个原因.第 二,在生产中加强了溶锌槽的除渣工作,原为一天排渣一次.提高到一天三次, 捧出的 废水中zr—·含量高达8.89/L.绝对量虽然不多,但浓度很高.第三,电镀后的冲洗液 us/cm,生产中改为300u 电导值为1000 s/cm,这就是说,冲洗水量增加了三倍以上. 第四.因设备腐蚀造成事故捧放增多.正是由于这样一些原因,含锌废水不但浓度增高, 而且数量也增多了.设计资料载明,上述水量为140田|/h,据冷轧厂确认废水量已达200 口I/h. 根据1994年l~12月的生产记录.当年镀锌板的实际产量为15.63万t/a,消耗锌锭 l104.4t/a.按产品的规格数量及镀层的厚度计算,锌的利用率仅为35%。这就是说,约 有2/3的锌随废水外排而流失,造成了赉源浪费和环境污染,有悖于清洁生产的基本原 则. 3、治理工程 (1)方案选择 一拈一 1)首选中和一过滤流程 如上所述.古锌废水治理,在国内有中和一沉淀法.这种方法对宝钢现场条件不适 用.中和一沉淀法须用地8D钿’,现场可供使用的地面仅600I|.中和一过滤法占地只 I. 需4∞-l,可以实麓. 裹1 过滤法与沉淀法比较 中和过滤 中和一沉淀 占地面积 较小 大 药剂 不需要 需要 投瓷 多 少 自动化水平 较高 一般 生产强度 高 较低 分离效果 好 较差 2) 采用消石灰作为中和荆 中和剂

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